由預粉磨系統專用分級機分離出成品后的入磨物料(粗粉)比表面積平均在130m2/kg左右,而在管磨機有效長度12.5m范圍內研磨體做功少,出磨水泥比表面積僅在200m2/kg左右,計算得知:每米研磨體粉磨出的比表面積為(220m2/kg-130m2/kg)/12.5m=7.2m2/kg/m,說明管磨機段研磨能力不足;
e、選粉機用風量小
輥壓機段與管磨機段做功能力均不理想,即擠壓處理與研磨兩段的成品量不足,以致不能增加V選與四分離高效選粉機拉風量,一般在50%左右。中控操作增加系統風機風量時,造成水泥成品比表面積低、細度粗;由此判斷:輥壓機與管磨機兩段創造成品量低時,系統風機拉風量必須降低,最終導致系統產量低。
3、技術分析及處理措施
(1)、輥壓機工作壓力及輥縫
輥壓機水泥部分終粉磨工藝系統(或聯合粉磨工藝系統)的共同特點是:輥壓機及分級設備的投入,實現了系統中的“分段粉磨”,必須充分發揮輥壓機系統料床粉磨的技術優勢及其較大的處理能力,輥壓機段做功越多,對系統增產節電越有利;輥壓機的吸收功耗越多,后續管磨機段節電效果越顯著; 一般規律是輥壓機兩主輥電流越高,說明輥壓機作功越多,系統產量越高。要求達到電機功率的 60% 以上。輥壓機吸收功耗一般在7.5kwh/t-13kwh/t,在此范圍內吸收功耗越多,管磨機段節電幅度越大。基本規律是:輥壓機吸收功多投入1kwh/t,則后續管磨機系統節電1.5kwh/t--2kwh/t;
在相對穩定的工藝條件下,輥壓機工作壓力越大,擠壓處理物料過程中產生的粉料越多,成品量顯著增加,被分離出的合格品也越多。
a、 首先,對入輥壓機熟料采取先進入V選分選的措施,多采用顆粒狀料、減少粉狀料;其次,稱重倉必須保持一定的倉容,料位比例一般控制在70%-80%,以有效形成入機料壓,實現過飽和喂料,確保擠壓效果;同時將輥壓機工作壓力由7.0.0MPa-8.0MPa,調整至8.0MPa-8.5.MPa;輥壓機工作輥縫由原15mm左右,調整至30mm左右;入料斜插板比例拉開至85%以上,以實現過飽和喂料( 根據擠壓物料特性和磨機生產不同品種水泥時,確定輥壓機墊片厚度和輥縫尺寸大小);調整后輥壓機主電機工作電流(額定電流105A)由50A-60A提高至70A-80A擠壓做功能力顯著提高,經由V型選粉機分級后的物料R80um、R45um篩余量明顯減少,比表面積提高,合格品比例大幅度增加。
b、最大限度的提高進輥壓機物料的堆積密度, 喂料要注意料倉物料離析導致偏輥,偏載。因細料難以施壓和形成“粒向破碎”。所以,細粉越多,輥縫越小,功率越低。導料板插入深度越深,輥縫越小,功率越低,最終導致產量下降。輥壓機進料口到穩壓倉下料點之間柱壁面上粘結細粉后,也影響輥壓機產量。
在確保系統安全的條件下盡可能適當地提高輥壓機的壓力,合理調節系統運行保護的延時程序,既有利提高輥壓機作功能力,又有利于系統正常糾偏。
特別是細料的量應控制在一定的范圍,過多的細料量(特別是<0.2mm以下的細料)會極大的影響輥壓機的做功;通過調整,預粉磨系統專用分級機的粗料回料量(風翅角度增大,回料量增多,回料變細;風翅角度減小,回料量減少,回料變粗),找到一個最佳的平衡點,讓輥壓機多出合格的成品料(確保細度指標)產量進一步增加。
(2)、脫硫石膏水份及下料處理
進廠脫硫石膏水份較大,實施入堆棚預先存放措施、分批周轉取用。目前,已著手籌備將脫硫石膏由庫底而直接入磨機。
(3)、V型選粉機及預粉磨系統專用分級機用風量,在部分終粉磨系統中,由于V型選粉機與預粉磨系統專用分級機共用一臺循環風機,在滿足水泥質量控制指標的前提下,應盡量采用大風操作方式,最大程度上將輥壓機段及管磨機段創造的成品分選出來,系統風機的拉風比例由原60%提高至80%以上。
(4)、管磨機研磨體級配及通風參數
管磨機的特點是磨細能力有余而粗碎能力較差,而由輥壓機+V型靜態分級設備組成的磨前預粉磨系統,能夠充分發揮輥壓機高效率料床粉磨優勢,高壓擠壓處理后的入磨物料易磨性明顯提高,物料在輥壓機段處理時產生的成品已被V型選粉機與預粉磨系統專用分級機預先分選出來,粗粉再進入管磨機粉磨,由此實現了良好的“分段粉磨”。生產實踐早已證明:采用“分段粉磨”工藝比一段粉磨工藝所需能量更低、系統增產、節電效果更顯著。
管磨機一倉采用提升能力較好的曲面階梯襯板,本次技改增加了隔倉板、出磨篦板的通風面積。
投產初期,由于設備磨合及研磨體級配等方面的原因,管磨機粉磨效果較差,我們根據入磨物料細度、比表面積等參數,重新設計、調整了各倉級配,
在管磨機段粉磨過程中,主要依靠研磨體的“集群研磨效應”實現物料磨細,同時,我們根據磨機主電機及主減速機的驅動功率富裕系數,合理增加細磨倉微鍛研磨體裝載量、增大填充率,能夠有效提高微鍛的總研磨面積,提高細磨倉內微型研磨體對物料的細研磨能力;總之,在管磨機段必須凸顯“磨內磨細”為根本要素;調整研磨體級配后,出磨物料比表面積達到300m2/kg,已接近一般成品水泥的比表面積,在管磨機有效長度范圍內平均每米研磨體創造比表面積為:(300m2/kg-130m2/kg)/12.5m=13.6m2/kg/m,比調整前提高了6.4m2/kg/m。
改進前、后水泥產量及系統粉磨電耗對比:
由表可知:系統改進后P.O42.5級水泥較改進前增產80t/h、增幅34.7%;電耗降低7kwh/t、比表面積提高5m2/kg;通過合理的改進與調整,該部分終粉磨工藝系統增產、節電效果顯著,水泥實物質量指標較改進前有所提高。
3、預粉磨專用分級機詳細介紹
國內常規配置的輥壓機、輥式磨(立磨)預粉磨系統成品中小于80μm的細粉占65-75%,含有少部分0.5mm以上的粗顆粒。預粉磨系統專用分級機設置在輥壓機、輥式磨(立磨)預粉磨系統中的V型選粉機出口,將V選粉機出口物料分為0-32μm、32-60μm、60-200μm及200mm以上四份。0-32μm直接進入成品水泥,32-60μm、進球磨機粉磨,60-200μm部分進球磨機粉磨,部分回輥壓機或輥式磨(立磨)重新碾壓,200μm以上的粗顆粒全部回輥壓機或輥式磨(立磨)重新碾壓。
0-32μm的細粉不進磨機,直接進成品,不僅可提高系統產量,還可以大幅度降低磨機的過粉磨現象。
入磨物料的粒度為32-200μm之間,物料粒度更為均齊,可以有效提高磨機產量。
200μm以上的粗粉回輥壓機可以大幅度降低入磨物料的最大粒度,提高了球磨機的粉磨效率,同時提高輥壓機的效率。
四種不同粒度范圍物料的選凈度均達到80%以上。其中進成品的細粉45μm篩余小于3%,比表面積達到420m2/kg以上。
經多廠家使用,水泥強度可提高2-3MPa,控制同樣齡期強度可增加混合材摻入2-3%,水泥的標準稠度需水量雖有所上升(0.2-0.5%)仍然達標,滿足砼的使用要求。
4、技術可行性和經濟分析
水泥生產是一個高能耗的行業,尤其以水泥粉磨是高電耗。所以,想在當前激烈的市場競爭中占據優勢,可以在水泥粉磨中做文章,通過節約能源來降低成本。
經過我們多年的研究總結凡是輥壓機功率/球磨機功率大于0.5就適合進行輥壓機預分選技術改造。傳統的水泥粉磨電耗在38~45千瓦時/噸水泥,而實施預分選技術改造后水泥粉磨電耗在26~28kWh/t水泥。復合水泥的混合材摻加量增加5%~10%,這樣,每粉磨1t水泥可以降低成本20~30元。
以蘇州天山系統為例,全部技改約200萬元,技改周期10天,水泥產量提高80t/h,水泥粉磨電耗下降7.0kWh/t,水泥的混合材摻加量增加2%~3%。這樣,每粉磨1t水泥可以降低成本15元左右。
5、總結與提高
研究表明,水泥顆粒圓形系數(平均)由0.65提高至0.73時,水泥膠砂流動度最大可提高25%,并且隨圓形系數的提高,有不斷增大的趨勢。在相同膠砂流動度下,圓形系數由0.67提高至0.72,W/C可減少8%,且各齡期水泥強度提高均20%以上。球形化水泥的凝結時間比一般水泥長。球形化水泥顆粒堆積密實,水泥膠砂試體中總孔隙率低、中位孔徑小,細孔(15.1mm~39mm)或微細孔(3.4mm~15.1mm)含量增多;相同水灰比下中后期強度較一般水泥可提高6~10MPa。
為了控制水泥W/C,我們取原水泥需水率X,并做了旋風筒下不同提取量的水泥標準稠度需水量如下表:
蘇州天山水泥公司根據客戶的需求,最終將提取的成品量控制在50-60t/h,比表面積380-400m2/kg。
江蘇吉能達建材設備有限公司研發的水泥輥壓機半終粉磨新工藝及設備在蘇州天山水泥有限公司成功應用后,在國內輥壓機(立磨)的大型水泥企業中引起了廣泛的關注,《中國建材報》于5月7日作了《江蘇吉能達在水泥半終粉磨技術取得重大突破》重點報道,5月22日在蘇州天山水泥有限公司召開了現場會,吸引了近百家水泥企業參加。繼蘇州天山水泥公司之后,目前又有屯河天山、伊犁天山、棗莊中聯、日照中聯、臥龍中聯、唐山燕東等多家水泥企業與吉能達公司簽訂了合同。江蘇吉能達公司研發的水泥輥壓機半終粉磨新工藝及設備必將為節能降耗、提高水泥的產、質量作出新的貢獻。