?。?)原因:
①入V選粉機物料呈料柱過于集中,不能形成松散均勻料幕
?、诖蛏⒏舭鍑乐啬p,影響物料打散效果
?、巯到y拉風量過大,導流板間風速高
?、躒選粉機出風部阻力大,影響細粉收集
?。?)影響分析:
作為與輥壓機配套的靜態風選分級設備,V形選粉機分級后的入磨物料切割粒徑一般在0.5mm左右,比打散分級機的分級精度高,入磨物料更細更均勻,一般比表面積在180m2/kg或以上,<80um顆??蛇_65%~85%,故系統產量可提高80%~100%,節電幅度20%~30%;
當V選粉機分級效果差,會直接影響粉磨系統產、質量及電耗。同時,由于大量細粉又返回輥壓機稱重倉,影響輥壓機擠壓做功,入磨物料比表面積降低(<160m2/kg),會加重后續管磨機的粉磨負荷。
(3)解決辦法:
?、賄選粉機內部可用50mm×50mm角鋼,增設2~3排打散棒,增強打散及均勻粉料效果,形成均勻料幕(投資200~300元可完成)。
?、诟鶕p程度確定修復或更換磨損嚴重的打散隔板。
?、踁選粉機導流板間風速越高,入磨物料粒度越粗,比表面積越低;導流板間設計風速6.7m/s左右,對應的入磨比表面積150m2/Kg左右。一般應用風速5.5 m/s~5.8m/s,入磨比表面積≥185m2/kg。
實際生產中在一定拉風量時可跟蹤檢測入磨物料比表面積、80um、45um方孔篩篩余值等工藝技術參數,以便于調節V選粉機用風,求得最佳用風參數,穩定入磨物料比表面積。在調整過程中應加大檢測頻次,可按30min檢測一次。系統調整正常后,每2h測定一次即可。
使用儀器:比表面積儀及80um、45um方孔篩、負壓篩析儀。
?、軐選粉機出風部進行改造,減小出風阻力
V選粉機出風部阻力大易導致旋風筒風道積灰,影響收集效果??蓪⒊鲲L部弧度放緩,減小阻力,消除旋風筒風道積灰,提高細粉收集效果。投入1000~2000元鋼板(與V選粉機筒體厚度相同)、氧割、焊條及人工,即可完成改造。同時可將V選粉機進風部上部2~3塊導流板間隙和出風部上部導流板(2塊)封閉,延長物料風選時間,提高風選效果。
利用每周停機時間對V選粉機內部進行檢查,并做好專項檢查記錄備查。