1 水泥磨生產線概況介紹
新疆天業集團公司下屬天能水泥公司有二條4HFCG160-140輥壓機+Φ4.2m×13m閉路磨的水泥粉磨生產線,設計產量為160t/h。其中2010年10月#1線現投產,2011年4月#2線投產,主要生產PC 32.5和PO 42.5兩種水泥;單條水泥粉磨生產線的工藝流程見圖1。
2 存在問題和原因分析
這二條生產線投產后,磨機運行一直較正常。但自2013年3月開始,兩條線磨機產量較低、磨頭吐料嚴重。當磨機裝載量滿負荷運行后,生產PC 32.5 水泥控制 80 μm 篩余≤2.5%,混合材摻量22%±2%時,磨機臺時產量僅為150t/h,遠低于2012年(2012 年,生產 PC 32.5 年平均臺時產量高達170t/h)。而且還出現了一系列不正常磨況,具體有:磨頭反料、磨尾出料少;磨尾收塵風機風閥開度100%,磨頭沒有負壓;出磨提升機電流120A左右(額定電流280A);成品細度(80μm篩余)平均在1.3%~1.4%之間。
停磨檢查發現:一倉內存料量較少,二倉存料量較多,且二倉磨內溫度較高,出磨篦板與出磨篩板之間約40mm間距內堵滿物料,磨內出料基本靠中心通風篩板。經清理后,開機運行不到24h磨頭又開始吐料。磨頭吐出的物料細度(80μm篩余)為7.0%~8.0%之間,明顯表現為出料篦板、篩板出料不暢,易堵。
該磨的磨內通風圓篩板篩縫寬度為10mm,出磨篦板篦縫寬度為 6 mm,出磨篩板篩縫寬度為2.5mm。結合磨機運行情況及磨內實際情況分析,主要原因是出磨篩板篩縫寬度2.5mm過小所致。因當水泥細度指標控制≤2.5%時,磨溫高于100℃以后,二倉物料易產生過粉磨現象,襯板、篦板及篩板易附著物料,出現靜電吸附現象,造成篦縫及篩板篩孔堵塞,出現磨頭冒灰吐料。
3 改進措施及效果
根據上述原因判析,我們采取了以下二方面的對應措施:一是將原篩縫2.5mm的出磨篩板,更換為篩縫6mm的出磨篩板;二是考慮出磨物料細度偏細,因此二倉添Φ14mm×16mm的鋼鍛,以改善二倉物料細度。上述二項改進措施的實施,系統運行正常,生
產PC32.5水泥時磨機臺時產量由150t/h上升到210t/h;選粉機回料細度(80μm篩余)由11.4%調整為50.2%,出磨水泥細度(80μm篩余)由7.2%調整至18.6%,入庫水泥細度(80μm篩余)由1.9%調整為2.1%;磨尾收塵風機風閥開度40%左右時,磨頭負壓在-20Pa左右。正常運行一段時間后進磨檢查,發現二倉存料量明顯減少,出磨篦板、篩板無堵料現象;另磨內通風得到改善,有效減少了過粉現象。