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預(yù)分解窯窯皮異常的處理經(jīng)驗

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發(fā)布日期:2015-04-16    編輯:鐘婷
核心提示:預(yù)分解窯在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)窯皮不平整、紅窯、窯尾結(jié)圈漏料、窯內(nèi)結(jié)球、熟料質(zhì)量差等現(xiàn)象。如何在不停窯的情況下根據(jù)不同的情況采取相應(yīng)措施使窯皮和熟料的質(zhì)量恢復(fù)正常。

  河南某水泥公司5 000 t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用雙系列五級預(yù)熱器和TSD型分解爐,窯的規(guī)格為Φ4.8 m×72 m,配用TC型四通道燃燒器。該生產(chǎn)線所用燃料采用低揮發(fā)分無煙煤與煙煤按比例搭配而成的混合煤,其燃燒既有煙煤的特性也有無煙煤的特性,容易產(chǎn)生兩極分化。生產(chǎn)過程中因此出現(xiàn)了幾次事故,如窯皮不平整、紅窯、窯尾結(jié)圈漏料、窯內(nèi)結(jié)球、熟料質(zhì)量差等。原則上講,出現(xiàn)紅窯時必須停窯處理,但是有時受到銷售及耐火磚備件等影響,可以結(jié)合紅窯出現(xiàn)的部位和嚴重程度,決定窯繼續(xù)運行。在不停窯的情況下根據(jù)不同的情況采取相應(yīng)措施使窯皮和熟料的質(zhì)量恢復(fù)正常。在處理這些事故的過程中,筆者總結(jié)了一些寶貴的經(jīng)驗,現(xiàn)作簡要介紹。

  1  影響窯皮形成的主要因素

  1.1  生料的化學(xué)成分及率值

  一般來講,生料中鋁質(zhì)與鐵質(zhì)的成分合適時,熟料燒成液相量就多,容易形成窯皮。鋁含量高,液相的粘度大,物料難燒,但掛上的窯皮相對牢固,不易脫落;鐵含量高,液相的粘度就比較小,窯皮容易形成,但形成的窯皮也容易掉落。SM值大,煅燒溫度就高,形成液相量較少,窯內(nèi)不易結(jié)粒,飛砂料較多,不易掛窯皮;反之液相量過多,燒成帶窯皮容易掛上但也容易脫落,就不能保持相對穩(wěn)定。KH值高,熟料的C3S的含量就增多,C2S的含量相對減少,物料不易煅燒,形成的液相量就少,不易掛窯皮,反之則易掛窯皮。

  1.2  燒成帶的溫度

  窯皮的形成取決于窯內(nèi)的液相量,而液相的出現(xiàn)既與熟料三率值有關(guān),又與燒成帶的溫度有關(guān)。適宜的燒成帶的溫度有利于物料的化學(xué)反應(yīng),形成適量的熟料礦物,生產(chǎn)出合格的熟料,又能形成合適的窯皮。一般認為窯內(nèi)溫度在1 380~1 450 ℃較合適。燒成帶的溫度低,物料形成的液相少,不易形成窯皮;相反,窯皮容易脫落。

  1.3  火焰的形狀和燃燒器的位置

  火焰形狀要完整、 順暢,這樣形成的窯皮厚薄一致、堅固持久。燃燒器的位置應(yīng)盡量往外拉一點,同時偏料,火焰宜短不宜長。這樣高溫區(qū)較集中,高溫點靠前,使窯皮由窯前逐漸往窯內(nèi)推進。待窯產(chǎn)量增加到正常情況,燃燒器也隨之移動到正常生產(chǎn)的位置。而長火焰對窯皮較為有利,但會使窯內(nèi)的熱量分散,形成厚窯皮,對熟料的燒成不好;太粗、太短、太急的火焰,溫度較集中,對熟料的燒成有利,但對窯皮的侵蝕損壞比較厲害。

  1.4  喂料量和窯速

  掛窯皮期間,喂料量過大或窯速過快,窯內(nèi)溫度就不容易控制,粘掛的窯皮就不平整、不堅固。

  1.5  窯襯的種類

  不同的耐火磚其性能各不相同,掛窯皮的性能差異很大。就窯內(nèi)燒成帶用磚及其窯皮易掛性來講,目前國內(nèi)普遍認可的是鎂鉻磚。

 2  幾次異常窯皮的處理過程

  2.1  窯筒體9.5 m~14 m處窯皮偏厚

  2.1.1表現(xiàn)及危害

  2005年7月25日中班,窯筒體9.5 m~14 m處窯皮偏厚,筒體掃描顯示此處溫度平均值僅為165 ℃,過渡帶副窯皮比正常時厚,窯尾密封圈漏料,窯尾煙室結(jié)皮相當嚴重(結(jié)皮約占整個煙室的1/5),料容易在窯內(nèi)結(jié)大球產(chǎn)生黃心料,fCaO偏高,影響熟料質(zhì)量,同時也限制了產(chǎn)量的提高。

  2.1.2  原因分析

  此次窯筒體9.5 m~14 m處窯皮偏厚的主要原因是煤質(zhì)問題,即煤粉(表1)的細度偏粗且硫含量過大(平均1.8%左右,最高2.31%)。煤磨因破損的研磨體、原煤中夾帶的木棒等雜物將隔倉板的篦縫堵塞(嚴重時 約占80%),中心圓上貼有飲料瓶、繩子等雜物而影響磨內(nèi)通風(fēng),導(dǎo)致煤粉產(chǎn)量低。由于需要經(jīng)常停磨并進磨剔除篦縫中堵塞的雜物和碎鋼球、清理中心圓上的雜物,有時不得不將煤粉細度放粗以保證燒成用煤(煤粉細度最粗達到8.0%左右)。煤粉在窯內(nèi)的燃盡時間延長,火焰變長會使窯內(nèi)的熱量分散,形成厚窯皮。在無旁路放風(fēng)的情況下,硫、鉀、鈉、氯等低熔點物質(zhì)不斷揮發(fā)、冷凝。如果硫和堿反應(yīng)平衡后還有過剩的硫存在,過剩的硫在窯系統(tǒng)中循環(huán)會形成致密的結(jié)皮(結(jié)皮的主要成分為硫酸鈣和硫硅酸鈣),很難清除。窯尾煙室嚴重結(jié)皮后,窯內(nèi)因通風(fēng)量減小而產(chǎn)生還原氣氛(窯尾煙室氣體成分分析顯示CO含量3%,O2含量0.8%~0.2%)。窯內(nèi)氧氣不足,會進一步影響窯頭煤粉的燃燒速度,導(dǎo)致高溫帶后移,F(xiàn)e2O3變成FeO,液相提前出現(xiàn),料容易在窯內(nèi)結(jié)大球產(chǎn)生黃心料,影響熟料質(zhì)量。

  此時經(jīng)驗不足又不愿減產(chǎn)的操作人員,為了使fCaO合格,采取加大窯頭用煤量、窯尾溫度偏高控制的方法,導(dǎo)致此處窯皮偏厚,過渡帶副窯皮比正常時厚,窯內(nèi)物料填充率過高(窯速已經(jīng)達到最快),影響了窯內(nèi)通風(fēng)和熱交換,結(jié)果熟料中黃心料更多、fCaO仍然偏高、此處窯皮更厚、窯尾密封圈漏料更為嚴重。

  2.1.3  處理方法

  (1) 控制進磨原煤中雜物的數(shù)量,減少因煤磨清理篦縫和中心圓堵塞的雜物而停磨的次數(shù)和時間;控制煤粉細度≤3.0%。

  (2)適當降低入窯生料喂料量和窯頭用煤量,及時清理窯尾煙室結(jié)皮,改善窯內(nèi)的燃燒環(huán)境。

  (3) 停掉二檔以后筒體冷卻風(fēng)機,使副窯皮脫落。

  (4) 改變窯頭燃燒器在窯內(nèi)的位置。

  (5) 調(diào)整配料方案,適當提高生料SM值。

  2.1.4  效果

  8月10日20∶40窯尾密封圈漏料停止。8月11日3∶00左右此處厚窯皮已脫落,筒體掃描顯示此處溫度平均值升高到216 ℃。8∶20窯頭燃燒器向窯內(nèi)進200 mm,增加產(chǎn)量后,窯尾密封圈也不再漏料,熟料結(jié)粒細小均齊,質(zhì)量合格率明顯提高。

  2.2  筒體17 m、27 m、47 m處結(jié)圈,33 m處窯皮偏厚

  2.2.1  表現(xiàn)

  2005年12月2日中班,筒體17 m、27 m、47 m處結(jié)圈,33 m處窯皮偏厚,其中27 m處筒體掃描顯示溫度最低值僅為150 ℃,窯尾密封圈漏料,熟料質(zhì)量差。

  2.2.2  原因分析

  (1)與煤質(zhì)有關(guān)。該公司原煤的供應(yīng)商較多(少則3家、多時達8家)。為了降低成本,允許各供應(yīng)商在滿足進廠原煤各項質(zhì)量指標要求的前提條件下對原煤自行搭配調(diào)整。公司質(zhì)檢部從各供應(yīng)商的進廠原煤現(xiàn)場取樣、化驗,再根據(jù)化驗結(jié)果確定具體比例進行搭配、均化。采用低揮發(fā)分無煙煤與煙煤按比例搭配而成的混合煤,從工業(yè)分析結(jié)果看差別不大,但實際煤質(zhì)存在較大的差異,既有煙煤的也有無煙煤的燃燒特性,容易產(chǎn)生兩極分化。

  (2)堆取料機出現(xiàn)故障,只能人工移動布料機并用鏟車取煤,一定程度上影響了均化效果。

  (3)火焰偏長。長火焰對窯皮較為有利,但火焰過長會使窯內(nèi)的熱量分散,容易使窯內(nèi)結(jié)圈,也不利于熟料燒成。

  2.2.3  處理方法

  (1)將窯速由3.5 r/min提高到3.96 r/min,以實現(xiàn)薄料快燒:一方面能改善熟料質(zhì)量;另一方面能減小氣流、物料和耐火磚之間的溫差,將圈體和厚窯皮甩掉。

  (2)將窯頭燃燒器內(nèi)旋風(fēng)出口閥門開度由50%調(diào)整為90%。

  (3)高溫風(fēng)機轉(zhuǎn)速由850 r/min降低到810 r/min ,將火焰適當縮短,以提高燒成帶的溫度,加快煤粉的燃燒速度。

  (4)三次風(fēng)閥門開度由23%增大到35%,防止預(yù)熱器系統(tǒng)煤粉出現(xiàn)不完全燃燒。

  (5)修復(fù)原煤堆取料機,加強均化,適當降低煤粉的細度。

  2.2.4  效果

  21∶50窯尾密封圈停止漏料。12月3日4∶20左右,27 m處筒體掃描顯示溫度最低值升高到200 ℃,17 m、47 m處圈體、33 m處厚窯皮明顯變薄,12月4日,這三處結(jié)圈消失,窯皮恢復(fù)正常。

  2.3  窯皮長、厚且筒體20 m處結(jié)圈

  2.3.1  表現(xiàn)

  2006年1月9~12日,該生產(chǎn)線燒成帶窯皮長達30 m且過厚(筒體掃描顯示最高溫度為315 ℃)、20 m處結(jié)圈。此時燒成帶的溫度低,二次風(fēng)溫只有980 ℃左右,窯頭用煤量13~15 t/h,尾煤用量很小,頭尾煤的比例嚴重失調(diào)。熟料中黃塊料較多(有一部分熟料結(jié)粒大如排球),fCaO偏高,立升重1 130 g/l左右,產(chǎn)量低。

  2.3.2  原因分析

  一是盲目增加窯頭用煤量必然導(dǎo)致煤粉不完全燃燒,加重了窯內(nèi)還原氣氛,窯尾煙室溫度高達

  1 140 ℃,煙室結(jié)皮嚴重,窯皮長且厚,局部結(jié)圈;二是窯頭燃燒器位置不合適,頭部太低且偏向料過多。

  2.3.3  處理方法

  (1) 減少窯頭用煤量并恢復(fù)到正常值。

  (2) 調(diào)整窯頭燃燒器:將窯頭燃燒器尾部向下調(diào)10 mm 、向右調(diào)15 mm,使其頭部抬高、離料;增大內(nèi)旋風(fēng)的截面積;將窯頭燃燒器風(fēng)閥開度調(diào)整為外直流風(fēng)60%、內(nèi)旋流風(fēng)90%、內(nèi)直流風(fēng)90%、油槍風(fēng)50%。

  (3) 提高窯速,由3.3 r/min緩慢提高到3.96r/min。

  (4) 關(guān)小三次風(fēng)閥門開度,由40%調(diào)整為25%,增大窯內(nèi)通風(fēng)量,防止煤粉不完全燃燒。

  2.3.4  效果

  燒成帶溫度明顯提高,二次風(fēng)溫上升到1 150~1 230 ℃,窯尾煙室溫度下降到1 060 ℃左右,熟料中黃塊料消失,fCaO合格,立升重上升到1 300 g/l以上,達到了設(shè)計產(chǎn)量。

  2.4   二檔輪帶下面紅窯

  2.4.1  表現(xiàn)

  2006年3月25日夜班接班后發(fā)現(xiàn)窯筒體二檔輪帶下面有一片暗紅,由于中控室窯筒體掃描溫度顯示為352~360 ℃,紅窯的位置在輪帶下面不易被發(fā)現(xiàn),因此延誤了處理的最佳時機,給處理帶來一定的困難。

  2.4.2  原因分析

  窯頭用煤量過大。由于原料磨出現(xiàn)故障停車時間較長,生料均化庫庫存低,入窯生料因受到回灰的影響而易燒性變差,fCaO合格率低。此時操作員不愿減產(chǎn),為了使fCaO合格,采取加大窯頭用煤量的方法,產(chǎn)生局部高溫。

  2.4.3  處理方法

  (1)降低產(chǎn)量(降低15 t/h左右);

  (2)適當提高分解爐出口溫度(5 ℃左右),并且保持穩(wěn)定;

  (3)減小窯頭用煤量;

  (4)加大高溫風(fēng)機拉風(fēng)量;三次風(fēng)閘板關(guān)小15%~25%,以增大窯內(nèi)通風(fēng);

  (5)調(diào)整窯頭燃燒器。將窯頭燃燒器內(nèi)旋流風(fēng)由70%關(guān)小到50%;

  (6)現(xiàn)場架一根氣管用壓縮空氣對準暗紅的窯筒體吹;

  (7)降低窯速,由3.5 r/min降低到2.5 r/min。待原料磨運行后,調(diào)整配料方案,適當降低出磨生料KH,改善生料的易燒性。此處窯皮情況好轉(zhuǎn)后,緩慢增加窯頭用煤量并逐步提高窯速(不超過3.5 r/min),適當增加入窯生料喂料量。

  2.4.4  效果

  3月26日6∶30此處暗紅消失,恢復(fù)正常生產(chǎn)。

  2.5  窯筒體40m 處紅窯

  2.5.1  表現(xiàn)

  ;  2006年10月31日19∶25窯筒體40 m 處紅窯,筒體掃描溫度顯示為420 ℃。

  2.5.2  原因分析

  一是此處耐火磚使用周期已到,因其他備件未到齊暫不停窯換磚;二是窯速過高。

  2.5.3  處理方法

  (1)降低窯速,窯速穩(wěn)定在2.9 r/min;

  (2)降低產(chǎn)量,入窯生料喂料量按385 t/h控制;

  (3)高溫風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制在860 r/min;

  (4)掌握好用煤量:窯頭用煤量11.0~11.4 t/h,分解爐用煤量14.3 t/h左右,分解爐出口溫度控制在850~855 ℃;

  (5)窯頭燃燒器進入窯內(nèi)300 mm ;

  (6)現(xiàn)場架一根氣管用壓縮空氣對準暗紅的窯筒體吹。

  2.5.4  效果

  20∶15窯筒體40 m 處紅窯情況明顯好轉(zhuǎn),筒體掃描溫度顯示為387 ℃,21∶40降至365 ℃,23∶00降至350 ℃,現(xiàn)場已看不見紅色。

  2.6  窯筒體9 m處窯皮薄

  2.6.1  表現(xiàn)

  2007年3月18日11∶35左右,窯筒體掃描儀顯示9 m處溫度為380 ℃,顯然該處窯皮已部分脫落。

  2.6.2  原因分析

  窯頭燃燒器的攏焰罩磨損嚴重(一般1個月左右須更換或補焊一次),導(dǎo)致火焰形狀不完整,火焰掃窯皮。

  2.6.3  處理方法

  (1)降低一次風(fēng)機轉(zhuǎn)速,由960 r/min降低到880 r/min,一次風(fēng)機風(fēng)壓由26 kPa降低到22 kPa,以延長煤粉的燃燒時間;

  (2)將窯頭燃燒器內(nèi)旋流風(fēng)由90%關(guān)小到50%,并減小內(nèi)旋流風(fēng)風(fēng)道的截面積以拉長火焰,降低火焰的峰值;

  (3)降低窯速,窯速穩(wěn)定在3.4~3.7 r/min;

  (4)適當減小窯頭用煤量,以降低窯內(nèi)熱負荷,同時加大分解爐的用煤量,提高入窯物料的分解率,確保熟料質(zhì)量不受影響;

  (5)另擇時間對攏焰罩進行更換或補焊。

  2.6.4  效果

  16∶20左右此處窯皮已補掛好,窯筒體掃描儀顯示9 m處溫度已下降到260 ℃。

  3  結(jié)束語

  影響窯皮形成及脫落的因素除了與入窯生料的化學(xué)成分、燒成帶的溫度、火焰的形狀和燃燒器的位置、喂料量和窯速有關(guān),還與窯內(nèi)耐火磚的砌筑質(zhì)量、窯內(nèi)熱工制度的穩(wěn)定等因素有關(guān)。因此保持正常的窯皮要從以上幾個方面做起。日常生產(chǎn)中,如果發(fā)現(xiàn)窯皮有脫落的跡象,要及時采取有效措施進行補掛,防止發(fā)生紅窯事故。一旦發(fā)生紅窯現(xiàn)象,要及時調(diào)整操作方法。如果是因為掉磚引起的紅窯,要立即分析原因并采取更為有力的措施進行調(diào)整,防止掉磚面積擴大,否則掛窯皮的難度增大。如果所采取的措施沒有效果,應(yīng)及時停窯處理,嚴防發(fā)生窯筒體變形,給今后窯內(nèi)砌磚帶來困難,影響窯的長期安全運轉(zhuǎn)。另外操作中應(yīng)穩(wěn)定尾溫和窯電流從而穩(wěn)定窯內(nèi)的熱工制度,統(tǒng)一思想,既要保護好窯皮,又要防止窯皮形成得過厚,影響正常生產(chǎn),從而實現(xiàn)窯系統(tǒng)的安全、長期運轉(zhuǎn)。


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