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窯一檔輪帶下紅窯的快速處理

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發布日期:2015-05-25    編輯:鐘婷
核心提示:某公司 2×2 500t/d 生產線采用 100%無煙煤,2012 年 11 月 21 日 2 號窯一檔輪帶下出現紅窯 ,以下就是此次紅窯的經過和處理過程。

  我公司 2×2 500t/d 生產線采用 100%無煙煤,2012 年 11 月 21 日 2 號窯一檔輪帶下出現紅窯 ,以下就是此次紅窯的經過和處理過程。

  1 出現的問題

  11 月 21 日 17:00,中控室筒體掃描數據顯示,一檔輪帶邊緣靠窯頭方向的最高溫度為 363℃;18:30 清理窯尾煙室后, 該溫度上升至 380℃;21:00 上升至390℃。 由于一檔輪帶位置是筒體掃描的盲區,中控通知窯中崗位工仔細檢查后發現輪帶里面出現暗紅,初步判斷是窯皮掉落、耐火磚較薄而導致的紅窯。 由于該位置是高溫燒成帶,必須盡早掛上窯皮,否則持續的紅窯高溫會導致窯筒體與輪帶間隙過小甚至沒有間隙,進而導致輕則耐火磚受力擠壓脫落,重則窯筒體變形造成設備永久性的損害。

  2 原因分析

  1)生料的輔助原料砂巖較濕,砂巖在庫里板結造成下料非常困難, 為了保證立磨連續運行, 只好用SiO2含量較高的粉砂巖代替。 導致生料 SM 值高,Al2O3含量低,KH 值也偏高,入窯物料非常吃火,燒出的熟料 fCaO 基本在 1.5%~2.0%。 窯操作員為了保證熟料產質量,有意識地把頭煤由 5.8t/h 加至 6.2t/h,部分操作員甚至加至 6.5t/h,造成窯頭熱負荷過大,將窯皮慢慢燒掉,這是此次紅窯的主要原因。

  2)無煙煤一方面揮發分含量低 、著火點高 、黑火頭較長;另一方面因其固定碳含量高,燃燒熱力集中,容易損傷窯皮及窯襯。 為了保證煤燃燒效果,要控制二次風溫在(1130±50)℃。

  3)紅窯前幾天,燃燒器因清理不到位,頭部結焦,頭部下方長“胡子”,部分外風孔被堵住,一次風機風壓由 31~32kPa 增大至 34kPa, 風機電流也偏高并出現紅色報警,火焰變形,沖刷窯皮。

  4)崗位清理煙室時,大量打開清灰孔,使得窯內拉風短路,風量變小,再加上物料難燒,預熱較差而較快涌至窯頭,窯內通風進一步變差。 窯尾負壓從-100~-200Pa 增大至-400~-500Pa, 清煙室時從窯頭看火焰變得粗短發白,基本沒有黑火頭,火焰無法伸進窯內而在窯頭前端頂火逼燒, 二次風溫一度高于1 250℃,加劇該部位窯皮的沖刷。

  3 處理措施及效果

  1)頭煤降至 6.0t/h,適當降低窯頭的熱負荷。 為提高物料的易燒性,從水泥磨堆場鏟部分粉煤灰至粉砂巖堆場,粉煤灰和粉砂巖按 2∶1 搭配使用,以提高生料 Al2O3的含量,降低 SM 值;在物料易燒性短時間內沒有得到改善的情況下,適當降低投料量,使窯頭用煤不超過 6.0t/h,以保證窯頭合適的熱負荷。

  2)適當偏高控制窯頭負壓,保證火焰順暢而不刷窯皮;要求崗位及時清理燃燒器,避免頭部結焦堵塞通風孔;把燃燒器外風開大至100%,內風由 100%關至 80%,中心風由 30%開至 100%,將燃燒器位置由(-2cm,-2cm)調整到 (-3.5cm,-5cm),使火焰靠近物料端。

  3) 一開始, 操作員把投料量由 190t/h 降至 165t/h, 窯速由 4.0r/min 降至 3.3r/min, 結果二次風溫較低,最高才 1 050℃,此操作運行約 4h,紅窯位置溫度不降反而升至 408℃。 后來考慮到該處離窯頭僅有6m,要掛起窯皮,必須保證合適的二次風溫和適當的液相量。 而要得到較高的二次風溫,則要有一定的投料量,于是把投料量逐步加至 185t/h,并且通過合理控制篦速及熟料層厚度把二次風溫提高至 1 150℃左右。 為了穩定和提高二次風溫,還把燃燒器端面由與窯口平齊退至-40cm 位置。

  4)在使用水槍清理煙室時 ,適當減料 3~6t/h,規定崗位一次只能打開一個清灰孔,避免拉風短路。

  5)現場接風扇和高壓空氣對準高溫部位吹。經過三個班努力,該處窯皮被掛起,筒體溫度慢慢降至 290℃且趨于穩定。


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