1 水泥磨生產(chǎn)線概況介紹
新疆天業(yè)集團公司下屬天能水泥公司有二條4HFCG160-140輥壓機+Φ4.2m×13m閉路磨的水泥粉磨生產(chǎn)線,設(shè)計產(chǎn)量為160t/h。其中2010年10月#1線現(xiàn)投產(chǎn),2011年4月#2線投產(chǎn),主要生產(chǎn)PC 32.5和PO 42.5兩種水泥;單條水泥粉磨生產(chǎn)線的工藝流程見圖1。
2 存在問題和原因分析
這二條生產(chǎn)線投產(chǎn)后,磨機運行一直較正常。但自2013年3月開始,兩條線磨機產(chǎn)量較低、磨頭吐料嚴(yán)重。當(dāng)磨機裝載量滿負(fù)荷運行后,生產(chǎn)PC 32.5 水泥控制 80 μm 篩余≤2.5%,混合材摻量22%±2%時,磨機臺時產(chǎn)量僅為150t/h,遠低于2012年(2012 年,生產(chǎn) PC 32.5 年平均臺時產(chǎn)量高達170t/h)。而且還出現(xiàn)了一系列不正常磨況,具體有:磨頭反料、磨尾出料少;磨尾收塵風(fēng)機風(fēng)閥開度100%,磨頭沒有負(fù)壓;出磨提升機電流120A左右(額定電流280A);成品細(xì)度(80μm篩余)平均在1.3%~1.4%之間。
停磨檢查發(fā)現(xiàn):一倉內(nèi)存料量較少,二倉存料量較多,且二倉磨內(nèi)溫度較高,出磨篦板與出磨篩板之間約40mm間距內(nèi)堵滿物料,磨內(nèi)出料基本靠中心通風(fēng)篩板。經(jīng)清理后,開機運行不到24h磨頭又開始吐料。磨頭吐出的物料細(xì)度(80μm篩余)為7.0%~8.0%之間,明顯表現(xiàn)為出料篦板、篩板出料不暢,易堵。
該磨的磨內(nèi)通風(fēng)圓篩板篩縫寬度為10mm,出磨篦板篦縫寬度為 6 mm,出磨篩板篩縫寬度為2.5mm。結(jié)合磨機運行情況及磨內(nèi)實際情況分析,主要原因是出磨篩板篩縫寬度2.5mm過小所致。因當(dāng)水泥細(xì)度指標(biāo)控制≤2.5%時,磨溫高于100℃以后,二倉物料易產(chǎn)生過粉磨現(xiàn)象,襯板、篦板及篩板易附著物料,出現(xiàn)靜電吸附現(xiàn)象,造成篦縫及篩板篩孔堵塞,出現(xiàn)磨頭冒灰吐料。
3 改進措施及效果
根據(jù)上述原因判析,我們采取了以下二方面的對應(yīng)措施:一是將原篩縫2.5mm的出磨篩板,更換為篩縫6mm的出磨篩板;二是考慮出磨物料細(xì)度偏細(xì),因此二倉添Φ14mm×16mm的鋼鍛,以改善二倉物料細(xì)度。上述二項改進措施的實施,系統(tǒng)運行正常,生
產(chǎn)PC32.5水泥時磨機臺時產(chǎn)量由150t/h上升到210t/h;選粉機回料細(xì)度(80μm篩余)由11.4%調(diào)整為50.2%,出磨水泥細(xì)度(80μm篩余)由7.2%調(diào)整至18.6%,入庫水泥細(xì)度(80μm篩余)由1.9%調(diào)整為2.1%;磨尾收塵風(fēng)機風(fēng)閥開度40%左右時,磨頭負(fù)壓在-20Pa左右。正常運行一段時間后進磨檢查,發(fā)現(xiàn)二倉存料量明顯減少,出磨篦板、篩板無堵料現(xiàn)象;另磨內(nèi)通風(fēng)得到改善,有效減少了過粉現(xiàn)象。