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一次不正常窯況的處理

來(lái)源:http://www.guanmeihongyu.com     發(fā)布日期:2015-06-04    編輯:鐘婷
核心提示:某公司公司 2×2 500t/d 生產(chǎn)線(xiàn)采用 100%無(wú)煙煤煅燒,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.0m×60m,窯主電動(dòng)機(jī)功率為315kW,額定電流為 765A。以下為該公司一次不正常窯況的處理經(jīng)驗(yàn)分享。

  我公司 2×2 500t/d 生產(chǎn)線(xiàn)采用 100%無(wú)煙煤煅燒,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為 Φ4.0m×60m,窯主電動(dòng)機(jī)功率為315kW,額定電流為 765A。

 1 出現(xiàn)的問(wèn)題

  2013 年 3 月 28 日 8:00 ,2 號(hào)窯主電動(dòng)機(jī)的電流開(kāi)始持續(xù)走高,11:30 時(shí)高于 700A,最高點(diǎn)超過(guò) 764A(報(bào)警值 720A),預(yù)熱器系統(tǒng)負(fù)壓偏高,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速和電流偏低。 從現(xiàn)場(chǎng)看,窯頭飛砂嚴(yán)重,窯內(nèi)火焰形狀不穩(wěn)定,由于粉塵含量增加,容易在窯頭燃燒器上面堆積,形成“蠟燭”,下部長(zhǎng)“胡子”;二次風(fēng)溫低且波動(dòng)較大,窯頭煤粉燃燒不好,黑火頭較長(zhǎng),火焰發(fā)散;篦冷機(jī)由于料層的變化,篦下壓力波動(dòng)大,導(dǎo)致篦速調(diào)整頻繁;斜拉鏈機(jī)上的出篦冷機(jī)熟料結(jié)粒較細(xì)同時(shí)帶有一些粉料。 與正常生產(chǎn)時(shí)的窯況對(duì)比見(jiàn)表1。

一次不正常窯況的處理

  2 原因分析

  1)出磨生料 KH 值與 SM 值偏高引起飛砂,造成窯內(nèi)通風(fēng)差、阻力大,這是窯電流較高及熟料質(zhì)量下降的主要原因。

  2)窯內(nèi)物料結(jié)粒性差,黏散,物料由翻滾變?yōu)榛瑒?dòng),窯轉(zhuǎn)動(dòng)困難導(dǎo)致窯電流上升。

  3)窯尾煙室和縮口結(jié)皮清理不夠徹底,窯內(nèi)通風(fēng)不良。

  3 采取的措施

  1)將投料量由 185t/h 減至 170t/h,降低窯內(nèi)填充率,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降至 800r/min 左右,確保 C1出口溫度不過(guò)高,保證窯內(nèi)用風(fēng)在合理范圍內(nèi)。

  2)確保窯內(nèi)熱工制度的穩(wěn)定,嚴(yán)格控制分解爐出口溫度和 C5下料溫度在 900℃左右。

  3)及時(shí)與質(zhì)管部聯(lián)系,查清物料變化的原因,并及時(shí)調(diào)整, 增加 Al2O3和 Fe2O3含量, 降低出磨生料SM 值到 2.6~2.7。

  4)徹底清理窯尾系統(tǒng)結(jié)皮,用高壓水槍清理煙室斜坡位置結(jié)皮時(shí),適當(dāng)減少喂料量至 165t/h,以減輕對(duì)窯況的影響。

  5)在保證入窯煤粉充分完全燃燒的情況下,可以適當(dāng)降低篦冷機(jī)高溫區(qū)用風(fēng), 一段 03、04 和 05 風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度由全開(kāi)調(diào)整為 80%~90%, 穩(wěn)定入窯二次風(fēng)溫的同時(shí)防止熟料吹空造成細(xì)粉二次飛揚(yáng),干擾窯內(nèi)火焰。

  6)加強(qiáng)窯前煅燒,在保證煤粉完全燃燒的情況下可適當(dāng)增加頭煤,同時(shí),一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓由 32kPa 調(diào)整到 35kPa,適當(dāng)關(guān)小燃燒器外風(fēng)開(kāi)度,促進(jìn)煤粉燃燒。

  4 效果

  采取以上措施后,13:00 窯頭飛砂開(kāi)始逐漸減少,火焰慢慢變得清晰亮白,燒成溫度明顯提高,隨著窯況的好轉(zhuǎn),窯產(chǎn)量也漸漸提高,到 16:00 交班時(shí),生產(chǎn)參數(shù)均在正常范圍內(nèi)。

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