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某公司窯灰入庫系統的改造經驗

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發布日期:2015-06-05    編輯:鐘婷
核心提示:某公司5 000 t/d熟料新型干法生產線,窯灰入庫工藝方式使得在生料磨正常生產時,窯灰不會對入窯生料的均勻性及煅燒產生影響,但當生料磨停車時,這部分窯灰直接入庫后,就帶來了兩個較為突出的問題。

 1 存在問題

  我公司5 000 t/d熟料新型干法生產線,窯灰入庫工藝方式是:從預熱器經增濕塔、廢氣袋收塵器收集的窯灰在出磨生料輸送大斜槽中部與出磨生料混合后經入庫斗提進入生料庫,這在生料磨正常生產時,窯灰不會對入窯生料的均勻性及煅燒產生影響,但當生料磨停車時,這部分窯灰直接入庫后,就帶來了兩個較為突出的問題。

  (1)對窯產質量的影響。在生料磨停車1~2h后,進入生料庫的窯灰開始影響入窯生料,表現為入窯生料KH偏高于目標值,出窯熟料KH也開始偏高于目標值。我廠正常出窯熟料目標值控制為0.89±0.02,但受窯灰的影響,異常出窯熟料KH竟高達0.93,甚至更高(其成分見表1)。基本上生料磨停車多久,這種現象就持續多久,這使得窯操作員為保證熟料質量,只有減料煅燒,減料幅度高達30~50 t/h生料,熟料fCaO仍然難以合格。生料磨停車后窯灰直接進入生料庫這種工藝方式已經對窯的臺時產量及熟料質量造成了嚴重制約。

某公司窯灰入庫系統的改造經驗

  (2)我公司余熱發電項目于2007年年底投入運行,經余熱發電窯尾SP爐收集的窯灰溫度高達170 ℃,這些高溫窯灰直接由出磨生料大斜槽經入庫斗提進入生料庫。斜槽的透氣層及斗式提升機的鋼絲膠帶運行環境溫度小于120 ℃,而高達170 ℃的窯灰在生料磨停車時進入到斜槽和斗提處的溫度為150 ℃左右,高溫環境無疑會加速設備的老化:斜槽透氣層經常爛布使得斜槽氣室內集料而造成斜槽走料不暢,余熱發電投入運行后僅一年的時間,就因高溫窯灰的侵蝕已造成入庫提升機鋼絲膠帶大面積的膠皮脫落,膠帶彈性、韌性變差并多處裸露出內部鋼絲。公司2009年2月大修時對入庫提升機膠帶進行了更換。如果不能有效解決該問題,高溫窯灰對入庫斗提仍存在嚴重威脅。

  2 改造方案

  根據我廠現場情況,在生料入庫大斜槽中部加裝一個窯灰倉,生料磨停車時,把經余熱發電鍋爐而來的高溫窯灰及從增濕塔、廢氣袋收塵器收集的窯灰打入窯灰倉中儲存起來,在生料磨開車時,再按比例(窯灰倉下變頻回轉下料器控制流量)把窯灰摻入出磨生料中進入生料庫,這樣做,既可緩解高KH窯灰集中進入生料庫對入窯生料造成的影響,又可與出磨生料混合降低窯灰溫度,從而消除高溫窯灰對斗提皮帶及斜槽透氣布的損傷。

  本改造項目需增加的設備有:窯灰倉、氣動分料閥、兩套空氣輸送斜槽、變頻回轉下料器、窯灰倉與袋收塵器之間的連接管道及相關土建費用,總投資20余萬元。工藝流程見圖1。

某公司窯灰入庫系統的改造經驗

  3 改造效果

  2009年6月,窯灰倉建成并投入運行,經過近三個月的生產實踐證明,前述兩個問題得到了很好地解決:窯操不再因料高而減料煅燒,穩定了燒成系統熱工制度,提高了窯產質量。在配料環節上,生料磨開車后,窯灰要由倉中放出摻入出磨生料中,配料員則需要考慮窯灰對出磨生料的影響。實踐證明,慢慢均勻地摻入窯灰對出磨生料及入窯生料的成分基本不產生影響,另一方面也避免了高溫窯灰對斗提膠帶和斜槽透氣布的損傷。

 4 需要注意的問題

  我公司窯灰倉的倉容設計為240 t,按窯灰每小時40 t計算,可以儲存5 h的窯灰,但有時生料磨停車檢修需要的時間要超過5 h,小倉不能容納的回灰就只能直接進入生料庫,仍然會影響入窯生料的成分并惡化斗提、斜槽的運行環境,所以生產廠家若進行類似的改造,應根據本公司每小時實際產生的窯灰量充分考慮倉容,盡量避免出現類似問題。


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