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篦冷機(jī)邊部篦板易損原因分析與改進(jìn)

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發(fā)布日期:2015-06-11    編輯:鐘婷
核心提示:紅火集團(tuán)有限公司兩條日產(chǎn)5000t熟料水泥生產(chǎn)線,兩條生產(chǎn)線中的篦冷機(jī)均采用推動篦式冷卻機(jī),篦床邊部篦板損壞漏料而造成篦梁受熱變形,更換篦梁、護(hù)板和篦板后運(yùn)行了一個多月又出現(xiàn)同樣情況。為此,該公司對上述問題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的分析和研究,對篦板進(jìn)行了改進(jìn),改造后的篦板漏料與磨損大大降低。

  紅火集團(tuán)有限公司兩條日產(chǎn)5000 t熟料水泥生產(chǎn)線,分別于2005年12月和2009年12月點(diǎn)火投產(chǎn),兩條生產(chǎn)線中的篦冷機(jī)均采用推動篦式冷卻機(jī),篦床有效面積為121.2m2和133.2m2。第一條生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)行了一個多月,即出現(xiàn)二段篦床邊部篦板損壞漏料而造成篦梁受熱變形停產(chǎn),更換篦梁、護(hù)板和篦板后運(yùn)行了一個多月又出現(xiàn)同樣情況。后將該處護(hù)板和篦板材質(zhì)由ZG35Cr26Ni5改為ZG40Cr25Ni20,情況有所好轉(zhuǎn),能運(yùn)行到三個月左右,但間隔周期最多不超過四個月還是重復(fù)發(fā)生同類故障,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。后來他們采取了增加一臺高壓冷卻風(fēng)機(jī),將冷卻風(fēng)管引到篦下風(fēng)室,再分成一排風(fēng)口直接對著第一排篦板下面強(qiáng)制吹風(fēng)冷卻,上述故障得以消除。隨著第二條生產(chǎn)線的投產(chǎn),又遇到了同類問題,由于這條生產(chǎn)線全部采用無煙煤煅燒,雖采取原有變換篦板材質(zhì)和強(qiáng)制吹風(fēng)冷卻的方法,但故障間隔周期還是最多不超過四個月。為此,該公司對上述問題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的分析和研究,對篦板進(jìn)行了改進(jìn),改造后的篦板漏料與磨損大大降低。

 1 損壞原因的分析

  針對上述情況組織了相關(guān)人員開展了分析討論,大多數(shù)認(rèn)為是由于窯況不良、熟料黏性較大和溫度過高而使篦板損壞。經(jīng)過對損壞的護(hù)板和篦板的形狀進(jìn)行了仔細(xì)的觀察,并且在每次故障停機(jī)時對整個篦床上的料層分布情況進(jìn)行了檢查和測量。發(fā)現(xiàn)護(hù)板和活動篦板損壞較為嚴(yán)重的都集中在二段篦床,且都在細(xì)料區(qū)一側(cè),活動篦板與護(hù)板間的間隙由5mm磨成30mm以上(磨損部位和情況見圖1和圖2)。通過分析,最終認(rèn)為主要原因是生料成分復(fù)雜,窯況不穩(wěn)定,熟料結(jié)粒較差,細(xì)料過多且嚴(yán)重的向邊部離析,大量的細(xì)料進(jìn)入活動篦板與護(hù)板之間造成摩擦,間隙逐漸磨大后使通過該處的風(fēng)量也逐漸變大,大量的風(fēng)吹動細(xì)料更加劇了對該處的沖刷磨損,最終造成漏料。以下兩點(diǎn)可以間接證明是磨損后漏料而致篦梁損壞。

<a  target='_blank'>篦冷機(jī)</a>邊部篦板易損原因分析與改進(jìn) 篦冷機(jī)邊部篦板易損原因分析與改進(jìn)

  第一點(diǎn),由于第二條生產(chǎn)線全部采用無煙煤煅燒,窯頭飛砂料明顯比第一條燒煙煤的生產(chǎn)線多,整個篦床上的熟料顆粒離析也比第一條生產(chǎn)線嚴(yán)重,尤其是生料成分波動大飛砂料特別多時,護(hù)板和活動篦板損壞的間隔周期大幅縮短。因此,第一條生產(chǎn)線采取變換篦板材質(zhì)和強(qiáng)制吹風(fēng)冷卻的方法有較好效果,而第二條生產(chǎn)線采取變換篦板材質(zhì)和強(qiáng)制吹風(fēng)冷卻的方法效果不明顯。

  第二點(diǎn),假如是由于熟料溫度高而引起損壞,那么材質(zhì)變換為ZG40Cr25Ni20后應(yīng)該有很明顯的效果。因?yàn)榇朔N材質(zhì)與預(yù)熱器五級內(nèi)筒掛板材質(zhì)相同,五級內(nèi)筒掛板一般都能正常使用1.5~2年,用于篦板上還用不了4個月,說明并非完全是溫度高而造成篦板損壞。

  2 改進(jìn)措施和方法

  公司了解到損壞的真正原因后,對該處的篦板進(jìn)行改進(jìn)。改造技術(shù)線路是使邊部細(xì)料由原來被活動篦板推動變?yōu)榭匡L(fēng)的吹動和被其他熟料的擠壓帶動而向前移動,從而大幅降低細(xì)料的流速,減少細(xì)料對活動篦板和護(hù)板的摩擦;同時隨著流速的改變,又使邊部的料層相對變薄,更有利于細(xì)料區(qū)的通風(fēng)。具體方法如下:

  第一,將相鄰間的一塊固定篦板和一塊活動篦板設(shè)計(jì)成相連整體的篦板組。考慮到改成篦板組后,相當(dāng)于原有相鄰的這塊活動篦板也固定不動了,因此改造設(shè)計(jì)篦板組時在固定篦板位置增加了兩排通風(fēng)孔,更有利于篦板組的通風(fēng)(見圖3)。

篦冷機(jī)邊部篦板易損原因分析與改進(jìn)

  第二,將篦床兩側(cè)的第一排篦板全部拆除,將扣在活動篦板上的護(hù)板也全部拆除,固定篦板邊的護(hù)板保留,全部更換成改進(jìn)的篦板組。調(diào)整好篦板組和相鄰篦板間的間隙保證在3~5mm之間。裝好后進(jìn)行空載試運(yùn)行,仔細(xì)檢查固定部位和活動部位間有無碰撞和摩擦,如有必須重新調(diào)整,確保符合篦冷機(jī)說明書的相關(guān)技術(shù)要求,調(diào)好后恢復(fù)矮墻澆注料,改造工作即完成。

  3 改進(jìn)效果

  改進(jìn)后,于2011年6月投入試運(yùn)行,到9月對篦板進(jìn)行了一次檢查,發(fā)現(xiàn)篦板完全正常,且連兩側(cè)矮墻澆注料也沒有磨損(改造前后對比情況見圖4),因此將強(qiáng)制冷卻風(fēng)機(jī)撤除。今年1月年度檢修,對篦冷機(jī)進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)篦板和矮墻澆注料磨損都很少。通過改造,不但徹底解決了篦板磨損和漏料問題,而且在更換篦板時也不需要更換護(hù)板和拆除矮墻澆注料,大幅延長護(hù)板和矮墻澆注料的使用壽命,保證篦冷機(jī)的長期可靠運(yùn)行,同時又減少了強(qiáng)制冷卻風(fēng)機(jī)的用電消耗和篦板變換材質(zhì)而增加的購置成本。接下來我們將對第一條生產(chǎn)線也進(jìn)行同樣的改造,取消強(qiáng)制吹風(fēng)冷卻風(fēng)機(jī)。

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