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提產(chǎn)后篦冷機(jī)出現(xiàn)問題的原因及改造措施

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發(fā)布日期:2015-06-12    編輯:鐘婷
核心提示:浙江某地區(qū)某水泥公司于2003 年建成投產(chǎn)一條 2500t/d 熟料生產(chǎn)線,篦冷機(jī)顯現(xiàn)出一些問題,嚴(yán)重制約了窯系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為此該公司對(duì)其篦冷機(jī)進(jìn)行改造,改造后效果較好。本文對(duì)其改造方案進(jìn)行介紹,供參考。

  浙江某地區(qū)某水泥公司于2003 年建成投產(chǎn)一條 2500t/d 熟料生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為φ4x60m,配套篦冷機(jī)型號(hào)TC1166,篦床有效面積64.6m2。產(chǎn)量2500t/d,入料溫度1400℃,出料溫度65℃+環(huán)境溫度。隨著窯系統(tǒng)的優(yōu)化,產(chǎn)量已達(dá)到 3000t/d。這時(shí)篦冷機(jī)顯現(xiàn)出一些問題,嚴(yán)重制約了窯系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為此該公司對(duì)其篦冷機(jī)進(jìn)行改造,改造后效果較好,保證了窯系統(tǒng)在3 000t/d 產(chǎn)量下正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本文對(duì)其改造方案進(jìn)行介紹,供參考。

  1 提產(chǎn)后篦冷機(jī)出現(xiàn)的問題及分析

  該篦冷機(jī)在2500t/d 產(chǎn)量時(shí),基本比較穩(wěn)定。隨著窯系統(tǒng)產(chǎn)量的不斷提高,篦冷機(jī)不斷暴露出問題,影響窯系統(tǒng)的正常工作。

  (1) 篦床上紅河現(xiàn)象不斷發(fā)生,出料溫度高,出料溫度均在 150~200℃左右;

  (2) 篦冷機(jī)尾部殼體溫度增高,破碎機(jī)殼體溫度增高。筆者曾站在距破碎機(jī)殼體 1m 以外處,有明顯的烘烤感覺。破碎機(jī)轉(zhuǎn)子軸兩端軸承處,接兩個(gè)風(fēng)管,用風(fēng)機(jī)進(jìn)行冷卻。

  (3) 由于殼體高溫輻射影響,傳動(dòng)軸密封處的橡膠密封圈失效速度加快,密封不嚴(yán),該處漏風(fēng)嚴(yán)重。

  (4) 破碎機(jī)轉(zhuǎn)子軸支承滾動(dòng)軸承壽命縮短,經(jīng)常損壞。

  (5) 掉篦板現(xiàn)象增多,篦板磨損加劇,壽命明顯縮短。篦下漏料漏風(fēng)嚴(yán)重,故障增加。

  (6) 由于冷卻效果不好,致使二次風(fēng)溫度和三次風(fēng)溫度較低,而余風(fēng)溫度升高,達(dá)到350℃ 。

  (7) 該篦冷機(jī)配置風(fēng)機(jī)十二臺(tái),研究其風(fēng)量和風(fēng)壓參數(shù),認(rèn)為風(fēng)量和風(fēng)壓均偏小。第一風(fēng)室入料口處五排階梯固定式充氣橫梁配兩臺(tái)風(fēng)機(jī),其風(fēng)壓為10200Pa,風(fēng)載為 97m3/m2.min.而先進(jìn)的配置應(yīng)是風(fēng)壓在12000~13000Pa 之間,風(fēng)載在120~130m3/m2.min 之間。其他風(fēng)室的風(fēng)機(jī)也存在同樣壓力小、風(fēng)量不足的問題。

  該篦冷機(jī)產(chǎn)量增加后,料層增厚,而風(fēng)機(jī)的壓力卻沒有提高,冷風(fēng)穿透料層的能力不夠,料層上部的熟料不能得到冷卻。隨著熟料的移動(dòng),沒有進(jìn)行充分冷卻的熟料進(jìn)入尾部出料端,致使出料溫度較高。另外較高溫度的熟料對(duì)尾部殼體和破碎機(jī)產(chǎn)生輻射,導(dǎo)致尾部殼體和破碎機(jī)殼體溫度上升。

  2 改造方案及措施

  (1) 將所有篦板全部更換為帶方形底座的高阻力低漏料篦板。原篦板與橫梁連接是采用側(cè)面螺栓連接,連接結(jié)構(gòu)見圖1。

篦板下部設(shè)立板,在立板上開孔,用兩個(gè)螺栓與橫梁連接一體。采用這種連接方式,由于受熱輻射影響,螺栓易伸長,自鎖失效,螺栓松動(dòng),導(dǎo)致篦板串位,不僅漏料嚴(yán)重,且加劇磨損。

提產(chǎn)后篦冷機(jī)出現(xiàn)問題的原因及改造措施

  采用新結(jié)構(gòu)篦板改變螺栓連接方式,見圖2,篦板底部是方形座,座上有四個(gè)對(duì)稱布置的螺孔,篦板底座坐在篦板橫梁的水平面上,用四個(gè)螺栓緊固,不僅連接牢固,且安裝拆卸方便,易于篦板的更換。

提產(chǎn)后篦冷機(jī)出現(xiàn)問題的原因及改造措施

  高阻力篦板篦縫是迷宮式,篦縫尺寸小,基本不漏料。高壓風(fēng)通過篦縫后風(fēng)速增高,進(jìn)入料層后,受料層阻力變化影響較小,對(duì)熟料冷卻效果好。

  (2) 將第一風(fēng)室篦床上的第七排和第九排活動(dòng)式充氣橫梁拆除,換上普通橫梁,活動(dòng)風(fēng)管和固定風(fēng)管拆除,采用風(fēng)室供風(fēng),調(diào)整篦下風(fēng)室供風(fēng)風(fēng)機(jī)參數(shù),更換風(fēng)機(jī)。

  (3) 第三風(fēng)室上部篦床布置十一排普通橫梁,將固定不動(dòng)的普通橫梁改為固定式充氣橫梁,增加充氣風(fēng)機(jī)。強(qiáng)化三風(fēng)室的冷卻作用。

  (4) 對(duì)所有充氣風(fēng)機(jī)和風(fēng)室供風(fēng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)換,提高風(fēng)壓,調(diào)整風(fēng)量。配風(fēng)原則是高風(fēng)壓,低風(fēng)量。調(diào)整前后的風(fēng)機(jī)參數(shù)見表 1。改造后風(fēng)機(jī)為十臺(tái)。

  (5) 將改造前的風(fēng)機(jī) F1A 兩臺(tái)(風(fēng)壓 10 200Pa,風(fēng)量10 200m3/h),進(jìn)行更換葉輪改造(改變?nèi)~片角度和葉片寬度),提高風(fēng)壓,用于改造后選型風(fēng)機(jī)F1B和F1(風(fēng)壓12 078Pa,風(fēng)量9240m3/h),經(jīng)過改造的風(fēng)機(jī)由于風(fēng)量有所下降,功率變化不大,所以電機(jī)沒有更換。風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,其費(fèi)用比采購新風(fēng)機(jī)要低的多。(其他風(fēng)機(jī)由于和新選型風(fēng)機(jī)差距較大,故無改造價(jià)值。)

  (6) 檢查風(fēng)室殼體連接處,風(fēng)室隔板密封處密封狀況,更換密封元件,封堵漏風(fēng)點(diǎn),防止串風(fēng)。由于更換新篦板,漏料量減少,風(fēng)室里存料堆積速度慢,為保證“料封”的有效性,延長了弧形閥動(dòng)作時(shí)間,避免由于“料封”失效,在弧形閥處漏風(fēng)。

  3 效果

  整個(gè)改造過程約一個(gè)半月時(shí)間,改造后經(jīng)過調(diào)試,篦冷機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)恢復(fù)正常,經(jīng)過 3 個(gè)月的考核,效果非常明顯。篦冷機(jī)完全適應(yīng)窯產(chǎn)量的變化,出料溫度降低;二次風(fēng)溫度和三次風(fēng)溫度有所提高;余風(fēng)溫度降低;篦板使用時(shí)間延長,篦板松動(dòng)現(xiàn)象很少出現(xiàn),漏料問題得到解決;殼體和破碎機(jī)溫度恢復(fù)到正常水平,破碎機(jī)滾動(dòng)軸承壽命延長。改造前后篦冷機(jī)性能變化指標(biāo)見表 2。

  實(shí)踐證明本次改造是成功的,設(shè)計(jì)方案是可行的。整個(gè)改造工程體現(xiàn)了投資小,周期短,效果好的特點(diǎn)。


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