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提產后篦冷機出現問題的原因及改造措施

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發布日期:2015-06-12    編輯:鐘婷
核心提示:浙江某地區某水泥公司于2003 年建成投產一條 2500t/d 熟料生產線,篦冷機顯現出一些問題,嚴重制約了窯系統的正常運轉。為此該公司對其篦冷機進行改造,改造后效果較好。本文對其改造方案進行介紹,供參考。

  浙江某地區某水泥公司于2003 年建成投產一條 2500t/d 熟料生產線,回轉窯規格為φ4x60m,配套篦冷機型號TC1166,篦床有效面積64.6m2。產量2500t/d,入料溫度1400℃,出料溫度65℃+環境溫度。隨著窯系統的優化,產量已達到 3000t/d。這時篦冷機顯現出一些問題,嚴重制約了窯系統的正常運轉。為此該公司對其篦冷機進行改造,改造后效果較好,保證了窯系統在3 000t/d 產量下正常運轉。本文對其改造方案進行介紹,供參考。

  1 提產后篦冷機出現的問題及分析

  該篦冷機在2500t/d 產量時,基本比較穩定。隨著窯系統產量的不斷提高,篦冷機不斷暴露出問題,影響窯系統的正常工作。

  (1) 篦床上紅河現象不斷發生,出料溫度高,出料溫度均在 150~200℃左右;

  (2) 篦冷機尾部殼體溫度增高,破碎機殼體溫度增高。筆者曾站在距破碎機殼體 1m 以外處,有明顯的烘烤感覺。破碎機轉子軸兩端軸承處,接兩個風管,用風機進行冷卻。

  (3) 由于殼體高溫輻射影響,傳動軸密封處的橡膠密封圈失效速度加快,密封不嚴,該處漏風嚴重。

  (4) 破碎機轉子軸支承滾動軸承壽命縮短,經常損壞。

  (5) 掉篦板現象增多,篦板磨損加劇,壽命明顯縮短。篦下漏料漏風嚴重,故障增加。

  (6) 由于冷卻效果不好,致使二次風溫度和三次風溫度較低,而余風溫度升高,達到350℃ 。

  (7) 該篦冷機配置風機十二臺,研究其風量和風壓參數,認為風量和風壓均偏小。第一風室入料口處五排階梯固定式充氣橫梁配兩臺風機,其風壓為10200Pa,風載為 97m3/m2.min.而先進的配置應是風壓在12000~13000Pa 之間,風載在120~130m3/m2.min 之間。其他風室的風機也存在同樣壓力小、風量不足的問題。

  該篦冷機產量增加后,料層增厚,而風機的壓力卻沒有提高,冷風穿透料層的能力不夠,料層上部的熟料不能得到冷卻。隨著熟料的移動,沒有進行充分冷卻的熟料進入尾部出料端,致使出料溫度較高。另外較高溫度的熟料對尾部殼體和破碎機產生輻射,導致尾部殼體和破碎機殼體溫度上升。

  2 改造方案及措施

  (1) 將所有篦板全部更換為帶方形底座的高阻力低漏料篦板。原篦板與橫梁連接是采用側面螺栓連接,連接結構見圖1。

篦板下部設立板,在立板上開孔,用兩個螺栓與橫梁連接一體。采用這種連接方式,由于受熱輻射影響,螺栓易伸長,自鎖失效,螺栓松動,導致篦板串位,不僅漏料嚴重,且加劇磨損。

提產后篦冷機出現問題的原因及改造措施

  采用新結構篦板改變螺栓連接方式,見圖2,篦板底部是方形座,座上有四個對稱布置的螺孔,篦板底座坐在篦板橫梁的水平面上,用四個螺栓緊固,不僅連接牢固,且安裝拆卸方便,易于篦板的更換。

提產后篦冷機出現問題的原因及改造措施

  高阻力篦板篦縫是迷宮式,篦縫尺寸小,基本不漏料。高壓風通過篦縫后風速增高,進入料層后,受料層阻力變化影響較小,對熟料冷卻效果好。

  (2) 將第一風室篦床上的第七排和第九排活動式充氣橫梁拆除,換上普通橫梁,活動風管和固定風管拆除,采用風室供風,調整篦下風室供風風機參數,更換風機。

  (3) 第三風室上部篦床布置十一排普通橫梁,將固定不動的普通橫梁改為固定式充氣橫梁,增加充氣風機。強化三風室的冷卻作用。

  (4) 對所有充氣風機和風室供風風機進行調換,提高風壓,調整風量。配風原則是高風壓,低風量。調整前后的風機參數見表 1。改造后風機為十臺。

  (5) 將改造前的風機 F1A 兩臺(風壓 10 200Pa,風量10 200m3/h),進行更換葉輪改造(改變葉片角度和葉片寬度),提高風壓,用于改造后選型風機F1B和F1(風壓12 078Pa,風量9240m3/h),經過改造的風機由于風量有所下降,功率變化不大,所以電機沒有更換。風機進行改造,其費用比采購新風機要低的多。(其他風機由于和新選型風機差距較大,故無改造價值。)

  (6) 檢查風室殼體連接處,風室隔板密封處密封狀況,更換密封元件,封堵漏風點,防止串風。由于更換新篦板,漏料量減少,風室里存料堆積速度慢,為保證“料封”的有效性,延長了弧形閥動作時間,避免由于“料封”失效,在弧形閥處漏風。

  3 效果

  整個改造過程約一個半月時間,改造后經過調試,篦冷機運轉恢復正常,經過 3 個月的考核,效果非常明顯。篦冷機完全適應窯產量的變化,出料溫度降低;二次風溫度和三次風溫度有所提高;余風溫度降低;篦板使用時間延長,篦板松動現象很少出現,漏料問題得到解決;殼體和破碎機溫度恢復到正常水平,破碎機滾動軸承壽命延長。改造前后篦冷機性能變化指標見表 2。

  實踐證明本次改造是成功的,設計方案是可行的。整個改造工程體現了投資小,周期短,效果好的特點。


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