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預(yù)分解窯系統(tǒng)的外漏風(fēng)

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發(fā)布日期:2015-07-24    編輯:鐘婷
核心提示:外漏風(fēng)主要是系統(tǒng)的窯門、觀察孔、捅料孔、檢查孔、窯頭及窯尾密封不嚴、管道法蘭連接不實、殼體磨竄等引起的外界風(fēng)進入到系統(tǒng)內(nèi)。加強管理,形成檢查、整改、驗收、督促、檢查、落實制度。對任何一漏風(fēng)點不放過。

  1 外漏風(fēng)的癥狀

  外漏風(fēng)是指窯及預(yù)熱器系統(tǒng)以外,環(huán)境溫度下的自然空氣,通過不正常的渠道進入到窯及預(yù)熱器系統(tǒng)內(nèi),使窯及預(yù)熱器系統(tǒng)熱工制度發(fā)生變化,內(nèi)部氣體溫度下降,熱耗增加,窯及預(yù)熱器系統(tǒng)氣量不足,為滿足系統(tǒng)用風(fēng),導(dǎo)致窯尾排風(fēng)機負荷加大,使系統(tǒng)內(nèi)總廢氣量增加,使系統(tǒng)煤耗、電耗增加。主要是系統(tǒng)的窯門、觀察孔、捅料孔、檢查孔、窯頭及窯尾密封不嚴、管道法蘭連接不實、殼體磨竄等引起的外界風(fēng)進入到系統(tǒng)內(nèi)。

 2外漏風(fēng)的部位

  2.1窯頭罩漏風(fēng)

  窯門與窯頭罩之間漏風(fēng),窯門內(nèi)襯被燒損掉落,外殼直接與高溫氣體接觸,受熱力影響,窯門金屬殼體變形,使窯門與窯門罩間的間隙發(fā)生變化,中間縫隙加大,長期運轉(zhuǎn),高溫氣體更易接觸窯門罩殼體,使高溫腐蝕加劇,變形加大。

  2.2窯頭密封漏風(fēng)

  窯頭密封方式有石墨塊密封、米宮式密封、柔性密封、魚鱗片密封等形式,但材料被磨損,壓緊裝置不進行調(diào)整,使冷風(fēng)套與窯頭罩間產(chǎn)生縫隙,有的是鋼絲繩松動,有的是魚鱗片被磨損,或變形不起密封作用,有的是重錘輕,起不到下錘的作用,都會使其產(chǎn)生間隙,有冷空氣進入其內(nèi),造成入窯二次風(fēng)、三次風(fēng)溫度下降。

  2.3窯口變形

  窯護口鐵是安裝在窯胴體上,靠近窯內(nèi)部及端部,都有耐火澆注料,其目的是使窯護口鐵與高溫氣體及出窯熟料隔開,不進行直接熱傳遞,防止窯口胴體變形。但在實際運行過程中,由于搶燒,當窯口澆注料脫落,甚至大面積護口鐵裸露在高溫環(huán)境下,窯口胴體出現(xiàn)被燒紅,仍堅持帶病運轉(zhuǎn),胴體高溫腐蝕、變形,頭部胴體變薄,強度下降,窯口胴體出現(xiàn)喇叭形,不能每次檢修都更換窯口前部胴體,只好重新打澆注料,窯口胴體外形失圓,成了喇叭狀,而窯口四周窯頭罩是規(guī)整的圓形,因此兩者間產(chǎn)生縫隙,出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象。

  2.4檢查孔、洞關(guān)閉不嚴

  窯頭罩窯門、觀察孔、檢查孔關(guān)閉不嚴,在生產(chǎn)運行過程中往往為了方便,人為地開了原設(shè)計沒有的小孔,加蓋采用簡易的方式,用鋼管及鋼筋焊制簡單的轉(zhuǎn)動軸,四周不進行密封,有的檢查孔關(guān)閉不嚴,加上沒有內(nèi)襯,在高溫下變形,產(chǎn)生間隙,漏風(fēng)嚴重,更有甚者,為了操作方便,捅料完不進行關(guān)閉,造成人為漏風(fēng)現(xiàn)象。

  2.5窯尾密封漏風(fēng)

  窯尾的密封方式與窯頭密封相似,大部分是石墨塊、米宮式、鱗片式、柔性密封方式。由于窯尾密封靠近煙室,受窯尾負壓的變化,下料管沖下的料在負壓變化時,向外溢料的可能性較大,頂壓石墨塊的絲扛受高溫銹蝕,絲扛不易調(diào)節(jié)產(chǎn)生漏風(fēng);對于柔性密封,若磨損后,外層鋼絲繩松動或金屬片被磨損,要隨時調(diào)整緊固,不論哪種密封方式,一但出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象,都要及時調(diào)整。

  2.6窯尾煙室捅料孔,檢查孔密封不嚴

  窯尾煙室捅料孔經(jīng)常被打開,進行捅料檢查窯尾煙室結(jié)皮堵塞情況,但由于常開,在關(guān)閉時不夠嚴密,有時檢查門蓋澆注料脫落,外殼出現(xiàn)過熱顏色變暗,有的變形,關(guān)閉時不嚴密,出現(xiàn)漏風(fēng),由于此處負壓在-300pa左右,一但密封不嚴,產(chǎn)生漏風(fēng)量較大,使窯尾煙室料溫急劇下降,易產(chǎn)生結(jié)皮,捅堵的頻次也需要增加,打開的次數(shù)越多,出現(xiàn)惡性循環(huán)。冷風(fēng)隨上升煙道進入分解爐錐體,此處易產(chǎn)生結(jié)皮,這是錐體及縮口出現(xiàn)結(jié)皮的原因之一。

  2.7各級預(yù)熱器的檢查孔,捅料孔關(guān)閉不嚴

  新型干法窯預(yù)熱器系統(tǒng)檢查孔平時是關(guān)閉嚴實的,但在捅堵檢查后,關(guān)閉不嚴,四周變形,澆注料脫落,檢查門在關(guān)閉后,產(chǎn)生縫隙,出現(xiàn)漏風(fēng)。有時捅堵后,不進行密封,越靠上的預(yù)熱器,負壓越大,漏風(fēng)越嚴重,此處溫度較高,物料經(jīng)預(yù)熱后受漏入冷風(fēng)的影響,溫度下降會硬化出現(xiàn)結(jié)皮堵塞。

  2.8預(yù)熱器點火煙囟漏風(fēng)

  預(yù)熱器點火煙囪漏風(fēng),點火煙囪在剛點火升溫時進行打開,向外排出預(yù)熱器系統(tǒng)的廢煙氣,防止點火初期系統(tǒng)一氧化碳超標,引起窯尾收塵發(fā)生爆炸,系統(tǒng)中的水蒸汽能夠直接排出,一但投料進入生產(chǎn)后,要對其進行關(guān)閉,防止系統(tǒng)漏入冷空氣,此處閥門有的是用電動推桿,有時關(guān)閉不到位,或電動執(zhí)行機構(gòu)發(fā)生故障,不能關(guān)閉嚴密,也有的需人工關(guān)閉,關(guān)閉不嚴,產(chǎn)生漏風(fēng),還有的直接在進風(fēng)口上方蓋一大鐵板,上部用鋼絲吊起,手拉葫蘆進行開關(guān),沒有軟性密封材料,蓋板四周漏風(fēng)。

  2.9增濕塔底部檢查孔,鎖風(fēng)絞刀漏風(fēng)

  增濕塔底部有長方形檢查孔,是用來清理增濕塔底部積料甚至增濕塔濕底成泥,方形孔洞用法蘭螺絲連接蓋板,四周用石棉繩進行密封,但在實際操作過程中,由于增濕塔經(jīng)常出現(xiàn)積料或積泥需要清理,但在檢查后蓋上蓋板,密封不嚴,有的螺絲擰的不緊,有的螺絲不全,只擰部分螺絲,有的不上螺絲,直接用鐵絲簡單地擰一下,造成螺孔漏風(fēng),法蘭四周漏風(fēng)嚴重,為了下次清理檢查方便,將蓋簡單地一上,絞刀端部下料溜子處為防止外界風(fēng)從溜子處漏入,在此安裝了雙道翻板閥進行鎖風(fēng)或分格輪鎖風(fēng),但有的單位直接不用,有的是電機軸與分格輪軸脫接,電機轉(zhuǎn)而分格輪不轉(zhuǎn),起不到鎖風(fēng)作用,有的直接將分格輪進行拆除,還有的增濕塔底部生料外放口在沒有外放時,不進行密封堵漏,造成漏風(fēng),這是漏風(fēng)的關(guān)鍵,因增濕塔靠近窯尾排風(fēng)機最近,負壓較大,漏風(fēng)最為嚴重,直接影響到窯系統(tǒng)拉風(fēng)量,造成窯內(nèi)及爐內(nèi)用風(fēng)不足,而窯尾排風(fēng)機負荷加大,影響到熟料煅燒質(zhì)量,使熟料燒成煤耗、電耗升高。

  2.10各級預(yù)熱器出氣管道焊縫不嚴

  各級預(yù)熱器出氣管道焊縫不嚴,甚至開焊,出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象。特別是一級預(yù)熱器出氣管道開焊,因有外保溫,內(nèi)部焊口氧化脫開,造成漏風(fēng)不易發(fā)現(xiàn),在高溫風(fēng)機未開系統(tǒng)呈正壓時表現(xiàn)明顯,平時呈負壓只有沙沙的漏風(fēng)聲,出預(yù)熱器管道與其四周殼體有間隙,旋風(fēng)筒周圍澆注料開裂,有漏風(fēng)現(xiàn)象。

  2.11在一級預(yù)熱器進風(fēng)管道生料下料處鎖風(fēng)裝置失效

  在預(yù)熱器頂部,入窯生料在一級管道下料處有分格輪進行鎖風(fēng),分格輪長期磨損,間隙變大,更換不及時,不起鎖風(fēng)作用,有漏風(fēng)現(xiàn)象。

 3燒成系統(tǒng)外漏風(fēng)的原因分析

  窯及預(yù)熱器系統(tǒng)出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象較為普遍,只不過是輕重有別,為什么會有的單位眼看著漏風(fēng)而不去處理呢?首先是意識問題,沒有從理性上搞明白漏風(fēng)的原因及危害,意想不到其存在帶來的影響,就不會引起重視,形不成一種理念,久而久之便視而不見,司空見慣。從窯煅燒熟料質(zhì)量及熟料能耗上分析,任何一個漏風(fēng)點都不能忽視,否則會積少成多,因小失大,隨著漏風(fēng)點的增多,漏風(fēng)量增加,對窯及預(yù)熱器系統(tǒng)的影響會隨著漏風(fēng)量的變化與積累,由一般的漏風(fēng)問題變成大的工藝故障隱患。如某企業(yè)點火煙囪風(fēng)門關(guān)閉不嚴,已時間較久,沒有人處理,僅此一個小小的漏風(fēng)點,關(guān)閉后現(xiàn)場觀察使窯尾風(fēng)機負壓減小500pa,總風(fēng)量減少10%,可見其節(jié)能效果。將漏風(fēng)認為是小事,對漏風(fēng)量沒有量的測量,不知道漏風(fēng)點的存在帶來損失的量化程度,自然不會引起人們的重視。目前管理好的企業(yè),都在做密封堵漏的細節(jié)工作,從細微入手,加強精細化的操作。系統(tǒng)漏風(fēng)的原因其次是管理不到位,存在漏洞,管理結(jié)點不閉合,沒有精細化操作方案,執(zhí)行不到位,檢查問題沒發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)問題沒有整改方案,既便是有方案沒有人去跟蹤落實,措施落實不到位,作為管理不形成閉合,時間長了習(xí)以為然;從技術(shù)上分析,沒有認識到漏風(fēng)帶來的危害,沒認識到影響程度,管理者、執(zhí)行者沒有形成上下統(tǒng)一的治理漏風(fēng)的意識。

  4.外漏風(fēng)帶來的危害

  4.1熱損失增加,熟料燒成熱耗升高

  窯及預(yù)熱器系統(tǒng)任何一個漏風(fēng)點,都會使系統(tǒng)的熱損失增加,熟料電耗升高。外界冷空氣的進入,由于內(nèi)、外系統(tǒng)氣體溫差大,要達到系統(tǒng)內(nèi)的溫度,需吸入大量熱量,熱量的來源最終還是熟料煅燒煤的燃燒而帶入的,由于冷風(fēng)的參入,使用煤量增加,窯尾廢氣的總排量增加,廢氣帶走的總熱焓增加,熟料煤耗顯然升高。

  4.2熟料燒成電耗增加

  熟料煅燒所用熱量是靠燃料燃燒放出的,而煤燃燒需要一定的空氣量,系統(tǒng)熱耗的增加,會使用煤量增加,無疑要增加用風(fēng)量,窯及預(yù)熱器系統(tǒng)漏風(fēng),會使窯內(nèi)及分解爐內(nèi)用風(fēng)不足,因熟料煅燒過程中煤燃燒必須的用風(fēng)量是一定的,但是由于系統(tǒng)漏入冷風(fēng),沒有參與煤燃燒化學(xué)反應(yīng),因此要使窯及分解爐內(nèi)煤化學(xué)燃燒充分,需氧量不能減少,因此要增加煤的供氧量,增加排風(fēng),窯尾風(fēng)機排風(fēng)負荷增加使系統(tǒng)電耗升高。

  4.3系統(tǒng)溫度降低,影響熟料煅燒質(zhì)量

  窯及預(yù)熱器系統(tǒng)漏風(fēng),使窯及預(yù)熱器內(nèi)溫度下降,破壞了原有系統(tǒng)熱平衡,使生料預(yù)熱、分解、熟料煅燒溫度降低,影響熟料燒成質(zhì)量,特別是燒成帶溫度,由于窯前漏風(fēng),入窯二次風(fēng)溫降低,煤在窯前的燃燒速度降低,高溫帶火力不夠集中,燒成帶溫度降低,熟料燒結(jié)程度下降,熟料硅酸鹽礦物的含量不盡合理,熟料的游離氧化鈣偏高,分解爐溫度下降,生料分解率低,增加了熟料燒成的熱負荷,影響到熟料質(zhì)量。

  4.4入窯風(fēng)溫低,風(fēng)量減少

  窯系統(tǒng)漏風(fēng),特別是窯前漏風(fēng),對入窯風(fēng)量與風(fēng)溫產(chǎn)生較大的影響。由于漏風(fēng),使二次風(fēng)、三次風(fēng)溫降低,煤粉進入窯內(nèi)升溫慢,燃燒速度慢,火力在燒成帶不夠集中,造成窯燒成溫度不高,熟料的燒結(jié)程度受到影響,燒成帶火焰拉長,窯尾溫度升高,整個系統(tǒng)熱力平衡受到影響。三次風(fēng)溫降低,使入爐煤粉燃燒速度慢,分解爐溫度降低,入窯生料在爐內(nèi)的分解率低,為保證其入窯分解率,勢必要多加煤,來提高爐內(nèi)溫度。

  4.5窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮堵塞

  窯尾預(yù)熱器及其管道漏風(fēng),使內(nèi)部溫度急劇下降,高溫物料受急冷的影響,物料被硬化產(chǎn)生結(jié)皮,粘附在預(yù)熱器及管道的內(nèi)壁,減小通風(fēng)面積,特別是管道漏風(fēng)處易積料,如轉(zhuǎn)彎處積料達到一定程度,會影響系統(tǒng)通風(fēng),使系統(tǒng)通風(fēng)不暢,造成惡性循環(huán),加劇結(jié)皮堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。

 5漏風(fēng)防治措施及效果

  加強管理,形成檢查、整改、驗收、督促、檢查、落實制度。對任何一漏風(fēng)點不放過,不讓系統(tǒng)帶著漏風(fēng)隱患運轉(zhuǎn),加強密封堵漏,可用巖棉板、石棉繩堵塞,用薄鐵皮外包,或發(fā)保溫涂料等進行密封,這是節(jié)能降耗的一項措施。如本企業(yè),兩條日產(chǎn)2500t/d的新型干生產(chǎn)線,投產(chǎn)近10年,為加強節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,采取了各種措施進行降低熟料熱耗,如鋼渣配料、粉煤灰代粘土配料、加強操作等多項措施,有了較大進步,煤耗達到113kg/t標煤,但與其他好的企業(yè)比起來,煤耗還有差距,通過外出到其它企業(yè)參觀發(fā)現(xiàn),相比較之下系統(tǒng)密封還有差距,還存在漏風(fēng)環(huán)節(jié),2008年下決心進行窯系統(tǒng)密封,采取措施,對窯頭、窯尾進行一系列的密封,熟料標準煤耗為111.7kg/t,熟料燒成電耗為65.5kwh/t,熟料耐火材料消耗為0.75kg/t,噸熟料余熱發(fā)電為37.6kwh/t,旋窯運轉(zhuǎn)率91%,僅此一項降低煤耗近1.3kg/t標煤,達到窯頭、窯尾不冒塵,提高了熱能的利用率,降低了熟料的燒成熱耗,收到較好的節(jié)能效果。


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