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煤粉燃燒系統(tǒng)的改進

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發(fā)布日期:2015-07-29    編輯:鐘婷
核心提示:金牛化工公司水泥分公司現(xiàn)在使用的噴煤管是2004年8月9日更換后投入使用的,至今從未進行過任何更換及修理。經(jīng)過幾年的使用,煤風(fēng)道和外風(fēng)道都已磨損非常嚴重。一起探討煤粉燃燒系統(tǒng)的改進。

 1 工藝現(xiàn)狀

  金牛化工公司水泥分公司現(xiàn)在使用的噴煤管是2004年8月9日更換后投入使用的,至今從未進行過任何更換及修理。經(jīng)過幾年的使用,煤風(fēng)道和外風(fēng)道都已磨損非常嚴重。生產(chǎn)過程中火焰分散無力、窯內(nèi)發(fā)渾、火焰舔掃窯皮,調(diào)整內(nèi)外風(fēng)比例火焰形狀已無明顯變化,不僅煤耗高而且會縮短窯磚的使用壽命。另與噴煤管配套的兩臺風(fēng)機和管路配置都偏大,增加了窯內(nèi)冷風(fēng)的摻入量,經(jīng)常發(fā)生燒磚、紅窯事故,嚴重地影響了生產(chǎn)。燃燒器頭部磨損快,約3月更換一次,熟料升重偏低,黃心料較多。

  2 原因分析及改造方案

  煤風(fēng)道和外風(fēng)道都已磨損,燃燒器火焰不集中,火焰形狀不合理,燃燒速度慢,溫度低;一次風(fēng)用量太大,風(fēng)量匹配不合理,增加了窯內(nèi)冷風(fēng)的摻入量,煤耗高,電耗高。據(jù)此原因,改造的方向應(yīng)是:

  對煤粉噴出速度和角度進行調(diào)整,在燃燒器中心區(qū)域形成負壓區(qū),使得其前端的氣流交換和混合性能得到大幅改善,從而能促進熱的一次風(fēng)與煤粉充分混合,使煤粉快速升溫到著火點溫度,并迅速燃燒和形成穩(wěn)定的燃燒火焰。通過大幅度減少入窯冷風(fēng)量,改善窯內(nèi)燒成環(huán)境的波動并減少煤的使用量,穩(wěn)定窯況,保證熟料燒成系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行,提高熟料產(chǎn)量和質(zhì)量,降低煤耗和電耗。具體方案如下;

  將現(xiàn)有噴煤管更換為某公司制造的新型四通道噴煤管。噴煤管在煤管頭部的設(shè)計上體現(xiàn)出“短焰急燒、薄料快燒”技術(shù)特性。外風(fēng)使用直流柱風(fēng),出風(fēng)口內(nèi)裝帶傾角方柱銷,與噴煤管尾部絲杠相連接,通過拉伸絲杠調(diào)節(jié)外風(fēng)出風(fēng)口面積,也可達到調(diào)節(jié)出口風(fēng)量、風(fēng)壓的目的;煤風(fēng)采用環(huán)形風(fēng),有單獨的風(fēng)道,用煤磨羅茨風(fēng)機單獨供風(fēng);內(nèi)直風(fēng)也采用環(huán)流風(fēng),開大閥門拉長火焰,關(guān)小閥門使火焰縮短變粗;內(nèi)風(fēng)采用旋流風(fēng),出風(fēng)口裝有帶切線方向傾角的柱銷,通過前后移動它的位置達到改變旋流角度的目的,與已往停窯更換旋流器相比,更加方便、高效、快捷。

  更換兩臺羅茨風(fēng)機及連接管道。輸煤風(fēng)機電機功率由22kW改為11kW,風(fēng)量由31.6m?/h降為13m?/h,輸送管徑由φ219mm降為φ108mm。一次凈風(fēng)風(fēng)機電機功率不變,增加變頻調(diào)速裝置,風(fēng)量由40.8m?/h降為18m?/h。通過調(diào)整“四個風(fēng)道”相對應(yīng)的閥門和噴煤管尾部的絲杠來調(diào)整出不同的火焰形狀。

  3 改造效果和效益

  改造后火焰形狀呈毛筆狀,形狀不散,有剛度,不受二次風(fēng)的影響; 熱力集中,便于提高燒成帶的溫度,有利于熟料的煅燒,不沖擊窯皮,不損傷窯耐火材料,較大程度地延長了耐火材料的使用壽命;一次風(fēng)量減少,降低系統(tǒng)熱耗;能有效改善煤粉燃燒特性,有利于煤粉的完全燃燒,降低熱耗,對煤質(zhì)適應(yīng)性強,能適應(yīng)劣質(zhì)煤;火焰伸縮自如,調(diào)整靈活,便于工藝人員依據(jù)工藝需要調(diào)整出合適火焰;符合“短焰急燒、薄料快燒”的特點,剛剛分解的fCaO,在微晶微裂紋尚未修復(fù)的情況下就進入了燒成帶,有利于化學(xué)反應(yīng)的進行和C3S的形成,基本杜絕了還原料、飛砂料的出現(xiàn)。

  經(jīng)過近兩年的使用,窯內(nèi)燃燒環(huán)境得到了明顯改善,熟料質(zhì)量、產(chǎn)量得到大幅提高,能耗也降至建廠以來最低水平。熟料強度由改造前的26MPa上升到32MPa,產(chǎn)量由380 t提高到420t,噸熟料耗實物煤降低2kg,電耗降低3kWh,每年可為企業(yè)帶來直接經(jīng)濟效益110萬元以上,成為企業(yè)新的利潤增長點。由于使用壽命延長,耐火材料和維修費用也大為降低。


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