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四通道噴煤管的技改和應(yīng)用

來源:http://www.guanmeihongyu.com     發(fā)布日期:2015-07-29    編輯:鐘婷
核心提示:作為窯用燃燒器,噴煤管在熟料煅燒過程中起著關(guān)鍵的作用。水泥熟料的品質(zhì)、窯的產(chǎn)量、耐火材料的使用周期和壽命、單位熟料熱耗等等無不與噴煤管的選擇和使用習(xí)習(xí)相關(guān)。

  作為窯用燃燒器,噴煤管在熟料煅燒過程中起著關(guān)鍵的作用。水泥熟料的品質(zhì)、窯的產(chǎn)量、耐火材料的使用周期和壽命、單位熟料熱耗等等無不與噴煤管的選擇和使用習(xí)習(xí)相關(guān)。

  依據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行合理、有效選擇,是實(shí)現(xiàn)熟料穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低消耗的前提。在噴煤管的選擇上一般應(yīng)注意以下幾個(gè)事項(xiàng):

  (1)火焰形狀呈毛筆狀或正柳葉形,活潑有力,形狀不散,無分支。

  (2)火焰有剛度,二次風(fēng)對它的沖擊不形成影響。

  (3)熱力集中,便于提高燒成帶的溫度,有利于熟料的煅燒。

  (4)不沖擊窯皮,不損傷窯耐火材料。

  (5)能有效改善煤粉燃燒特性,有利于煤粉的完全燃燒,降低熱耗。對煤質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng),既能燃優(yōu)質(zhì)煤,又能適應(yīng)劣質(zhì)煤。

  (6)一次風(fēng)量盡可能少,有效使用篦冷機(jī)二次風(fēng),提高熱效率。

  (7)火焰伸縮自如,便于工藝人員依據(jù)工藝需要調(diào)整火焰。

  晉牌水泥集團(tuán)原裝窯用燃燒器是由某國外公司提供,該噴煤管采用三通道設(shè)計(jì),但實(shí)際結(jié)構(gòu)中煤風(fēng)和外風(fēng)共用一個(gè)通道,實(shí)屬二通道噴煤管。在日常使用當(dāng)中,火焰偏長,對煤質(zhì)要求較為嚴(yán)格,窯尾經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)煤粉不完全燃燒現(xiàn)象,從而引起窯尾積料、堆料。2003年公司決定更換國產(chǎn)四通道燃燒器,使用效果明顯得到了改善。

  1該四通道燃燒器設(shè)計(jì)和改造特點(diǎn)

  (1)一次風(fēng)機(jī)用羅茨風(fēng)機(jī)替代離心式風(fēng)機(jī)。

  羅茨風(fēng)機(jī)和離心式風(fēng)機(jī)相比有以下特點(diǎn):

  風(fēng)壓高

  與前幾次的噴煤管相比風(fēng)壓明顯變大,內(nèi)直風(fēng)、外風(fēng)、旋流風(fēng)的風(fēng)壓基本都能達(dá)到20000pa以上,火焰挺拔有力、形狀穩(wěn)定,受外界環(huán)境干擾因素很小,不會(huì)出現(xiàn)“舔”窯皮和往物料里扎的現(xiàn)象。

  一次風(fēng)量小

  選用羅茨風(fēng)機(jī)同以往離心式風(fēng)機(jī)相比,風(fēng)壓較高,風(fēng)量卻僅有原來的1/4,很好地改善窯頭正壓,同時(shí)又提高了二次風(fēng)的用量,對降低熟料熱耗,提高燒成帶溫度,改善熟料的活性都有較大的幫助。

  (2)四個(gè)通道分別為外風(fēng)、煤風(fēng)、內(nèi)直風(fēng)和旋流風(fēng),火焰形狀調(diào)整靈活、伸縮自如。分別調(diào)整四個(gè)風(fēng)道相對應(yīng)的閥門和噴煤管尾部的絲杠來調(diào)整出不同的火焰形狀。在煤管頭部的設(shè)計(jì)上體現(xiàn)出“短焰急燒、薄料快燒”技術(shù)特性。

  外風(fēng)使用直流柱風(fēng),出風(fēng)口內(nèi)裝帶傾角方柱銷,與噴煤管尾部絲杠相連接,通過拉伸絲杠調(diào)節(jié)外風(fēng)出風(fēng)口面積,也可達(dá)到調(diào)節(jié)出口風(fēng)量、風(fēng)壓的目的。

  煤風(fēng)采用環(huán)形風(fēng),有單獨(dú)的風(fēng)道,用煤磨羅茨風(fēng)機(jī)單獨(dú)供風(fēng)。

  內(nèi)直風(fēng)也采用環(huán)流風(fēng),開大閥門拉長火焰,關(guān)小閥門使火焰縮短變粗。

  內(nèi)風(fēng)采用旋流風(fēng),出風(fēng)口裝有帶切線方向傾角的柱銷,通過前后移動(dòng)其位置即可改變旋流角度,與以往停窯更換旋流器相比,更加方便、高效、快捷。

 2 四通道噴煤管的正常操作

  2.1 點(diǎn)火操作

  (1)打開羅茨風(fēng)機(jī)放風(fēng)閥,把一部分過剩空氣放掉,同時(shí),又能防止點(diǎn)火初期,窯溫較低,風(fēng)壓過高,火焰被吹滅。

  (2)全部打開中間風(fēng),關(guān)小外風(fēng)、內(nèi)直風(fēng),相應(yīng)開大內(nèi)旋風(fēng)。這樣既有利于火焰初期的燃燒,又能保護(hù)油槍,以防燒損。

  2.2 日常操作與維護(hù)

  由于配料或中控操作上的原因,窯內(nèi)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)結(jié)后圈、結(jié)球、長前圈的現(xiàn)象,配合噴煤管的操作就會(huì)很好地解決這些工藝上的問題。

  (1)窯內(nèi)出現(xiàn)結(jié)蛋、結(jié)球、長后圈,需拉長火焰,往窯內(nèi)推噴煤管300~400mm,減小旋流風(fēng)用量,增大內(nèi)直風(fēng)、外風(fēng)用量。

  (2)窯口若出現(xiàn)長前圈時(shí),縮短并使火焰變粗。加大旋流風(fēng)用量,相應(yīng)關(guān)小外風(fēng)、內(nèi)直風(fēng),配合調(diào)節(jié)外風(fēng)、旋流風(fēng)絲桿,效果將會(huì)更好。

  3 燃燒器改造后的使用效果

  (1)煤粉燃燒特性得到了很大改善。13%~14%,著火點(diǎn)低,650℃ 才能著火,750℃才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定燃燒。改造后,窯尾450℃就可實(shí)現(xiàn)油煤混燃,600℃就可停油,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定燃燒。節(jié)能降耗效果明顯。

  (2)對物料適應(yīng)性變強(qiáng)。

  原先熟料三率值一般控制在KH=0.89~0.91 間,若超過0.93,窯就會(huì)出現(xiàn)生燒料,fCaO 超出控制范圍。現(xiàn)在熟料KH值普遍在0.94以上,fCaO的含量卻不足1.00%,改善和提高了熟料強(qiáng)度。

  晉水集團(tuán)窯型屬超短窯,僅有42m長,熟料煅燒相當(dāng)困難,對入窯生料的分解率要求較高,89%的分解率才能滿足生料煅燒的要求。更換噴煤管后,生料分解率即使低于86%,也不會(huì)出現(xiàn)物料生燒。

  (3)分解率偏低,阻礙了液相早期出現(xiàn)。更換噴煤管后,對防止預(yù)熱器的結(jié)皮、堵塞都將帶來很大的優(yōu)勢。

  (4)“短焰急燒、薄料快燒”的特點(diǎn)就是剛剛分解的fCaO,在微晶微裂紋尚未修復(fù)的情況下就進(jìn)入了燒成帶,有利于化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)行和C3S的形成。

  (5)由于火焰剛性較好,沒有出現(xiàn)“舔”窯皮現(xiàn)象,窯筒體溫度普遍偏 低 , 燒 成 帶 最 高 溫 度 不 超 過270℃,有效延長了耐火材料的使用壽命。

  總而言之,在燃燒器的技改過程中,進(jìn)行科學(xué)的決策和選擇,是取得成功的關(guān)鍵。合理化的工藝設(shè)計(jì)、對企業(yè)工藝狀況的深入了解是取得良好成果的先決條件。


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