0 引言
福建春馳新豐水泥有限公司2×2 500 t/d生產(chǎn)線采用100%無煙煤,今年2月中旬2號窯大修時更換窯口至過渡帶約28 m長窯磚,在重新點火后生產(chǎn)不到5天時間里窯筒體15 m~28 m和大齒圈至三檔就形成長厚窯皮,且在3月18~23日預(yù)熱器出現(xiàn)大塌料而影響窯運行質(zhì)量。本文就長厚窯皮形成的原因進行分析并介紹處理措施。
1 現(xiàn)象描述
從筒體掃描溫度觀察到,3月7日夜班投料后,筒體15 m~28 m在3~4班就由400 ℃降至150~200 ℃,38 m~45 m整體溫度在100 ℃左右,到了10日,15 m~28 m處的溫度降得更低,為85~120 ℃,見圖1。與此同時,窯尾的壓力由-200~-300 Pa逐漸變化為-350~-600 Pa,甚至達到-900 Pa;分解爐出口壓力由-1.0~-1.2 kPa變化為-1.5~-1.8 kPa,C1筒出口負壓和三次風(fēng)壓已達滿量程;特別是到18日,窯電流曲線較粗,在250~800 A之間波動,窯出料一陣一陣,二次風(fēng)溫在730 ℃~1 250 ℃波動。3月11日中控操作截面(見圖2)顯示,窯尾煙室負壓為-746.06 Pa,分解爐出口壓力為1.62 kPa,三次風(fēng)入爐負壓為1 500 Pa,C1筒出口負壓為7 000 Pa,畫面右上方綠色窯電流曲線較粗。在這期間,每次在清完窯尾煙室,一開啟預(yù)熱器空氣炮,預(yù)熱器系統(tǒng)C3、C4筒就有一股料直接塌入窯內(nèi),對窯況產(chǎn)生較大的影響,對設(shè)備帶來安全隱患。
2 長厚窯皮形成原因分析
(1)點火升溫階段煤粉不完全燃燒沉降在窯內(nèi)是長厚窯皮的起因。此次檢修穿插一些節(jié)能降耗技改項目,窯頭燃燒器更換為強渦流高推力型超低風(fēng)量多通道燃燒器,與之相匹配的窯頭送煤羅茨風(fēng)機和窯頭一次風(fēng)機更換成較小風(fēng)量風(fēng)機(見表 1),其窯頭送煤管道由Ф200 mm改為Ф150 mm,外軸流風(fēng)噴嘴由原來16個變?yōu)?2個,且口徑由20 mm變?yōu)?4.5 mm。由于送煤風(fēng)和軸流外風(fēng)風(fēng)速快,一次風(fēng)機給定轉(zhuǎn)速高,在升溫階段出現(xiàn)數(shù)次脫火,每次火焰從熄滅到點著就需7~10 min,一部分沒著的煤粉沉降在窯內(nèi);另外,我公司采用100%無煙煤,無煙煤揮發(fā)分在2.5%~4%之間,其燃點較高,升溫過程窯前二次風(fēng)溫大部分階段不到400 ℃,這種情況也有一部分煤粉沒燒著沉降在窯內(nèi),直接粘附在新耐火磚和沉降在窯尾。
(2)投料初期窯內(nèi)較空,通風(fēng)較好,而系統(tǒng)拉風(fēng)過大,火焰細長,火力不集中。起步投料時高溫風(fēng)機液偶開到28%,不到5 min,中控就看不清窯內(nèi)火焰,窯內(nèi)一片渾濁;二次風(fēng)溫從投料一開始約2~3 h一直在200 ℃左右,燒成帶完全后移,一部分煤粉拉到窯尾去燒。而從窯頭時而正壓時而負壓的變化來看,煤粉存在爆燃現(xiàn)象,同樣也有一部分煤粉沉降窯內(nèi)。
(3)投料后3~5天,熟料的三率值較低,窯頭用煤較少,燒成溫度不高,一直處于低溫長焰煅燒狀態(tài),也是形成長厚窯皮的原因之一。
至于塌料,則與長厚窯皮有直接的關(guān)系。長厚窯皮形成后,窯內(nèi)填充率大,窯內(nèi)通風(fēng)差,系統(tǒng)阻力大,煤粉的后燃和氣固比的增大導(dǎo)致風(fēng)料的不匹配產(chǎn)生塌料。就在塌料前幾天,入窯物料的飽和比和硅酸率較低,物料易燒,窯頭用煤由5.0~5.5 t/h降至3..5~4.6 t/h,fCaO低于0.5%,看到窯頭發(fā)亮,操作員為保證fCaO的合格率有意降低燒成溫度和增加投料量(投料量最高時加到195 t/h),而窯尾煙室經(jīng)過高壓水槍清理后,窯內(nèi)燒成溫度出現(xiàn)下降,加劇系統(tǒng)阻力的增大,最終導(dǎo)致塌料現(xiàn)象發(fā)生。
3 處理辦法和效果
(1)預(yù)熱器頻繁塌料發(fā)生時,操作上應(yīng)及時減產(chǎn)和限產(chǎn),將投料量控制在175 t/h,窯速盡可能控制在4.2 r/min,以減少窯內(nèi)的填充率。這是穩(wěn)定窯況和避免產(chǎn)生新問題的應(yīng)急預(yù)案,必須及時實施。
(2)對照公司1號窯升溫時曾經(jīng)發(fā)生的火焰脫火現(xiàn)象的處理方式(將一次風(fēng)機轉(zhuǎn)速由噴煤時1 000 r/min降為600 r/min,火焰趨于穩(wěn)定),大幅減低一次風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,脫火現(xiàn)象消失,火焰處于穩(wěn)定。
(3)采取從分解爐底部的清料孔向窯內(nèi)投擲塊狀石灰石的辦法處理大齒圈至三檔的副窯皮。具體的操作方法是:準(zhǔn)備3~5 t與生料品質(zhì)相同的塊狀石灰石堆放在分解爐旁,塊狀石灰石幾何尺寸比分解爐底部的清料孔尺寸稍小,盡量控制在150~200 mm之間,單塊質(zhì)量控制在15~20 kg。在預(yù)熱器崗位工與中控溝通后,將塊狀石灰石一塊一塊地從分解爐底部的清料孔投入,一次約30~40塊,每隔半小時投一次,為避免石灰石堆積在煙室斜坡上,扔完后開啟煙室空氣炮打一遍。經(jīng)過一個班的努力,窯尾副窯皮大部分脫落,筒體表面溫度上升至160~200 ℃,窯尾煙室壓力有下降趨勢。盡管這是治標(biāo)不治本的方法,但具有臨時性效果。
(4)窯內(nèi)通風(fēng)得到一定改善后,在保證熟料不還原的情況下,窯頭用煤慢慢增加 ,通過強化窯頭煅燒,提高燒成溫度,改變低溫長焰煅燒狀態(tài)。隨著燒成溫度的提高,19 m~28 m筒體溫度逐漸上升到200~300 ℃,主窯皮縮短到20 m。
(5)燒成溫度提高后又及時調(diào)整出磨生料三率值,把出磨生料硅酸率和飽和比配高些,控制出磨生料Fe2O3不超過2.0%,適當(dāng)把鋁率往上控,熟料率值由塌料前KH=0.92~0.94 、SM=2.40~2.55、IM=1.41~1.45,提高到KH=0.93~0.95 、SM=2.60~2.75、IM=1.48~1.53,經(jīng)過3天,15 m~19 m窯皮變得更薄,筒體溫度上升至180~230 ℃,此時系統(tǒng)逐漸走入正常。從25日開始,22 m~28 m溫度逐漸升高到300~390 ℃,現(xiàn)穩(wěn)定在350 ℃至400 ℃,而15 m~20 m上升至180 ℃~200 ℃之間 ;大齒圈至三檔溫度上升至220 ℃(見圖3);系統(tǒng)壓力進一步下降,分解爐出口壓力回歸到1.1~1.3 kPa正常狀態(tài),塌料現(xiàn)象消失,投料量恢復(fù)至185 t/h~195 t/h。從圖4可知,投料量為196 t/h,窯尾煙室負壓為401 Pa,分解爐出口負壓為1.28 kPa,三次負壓為1 267 Pa,右上角綠色曲線窯電流變細,二次風(fēng)溫高且穩(wěn)定在1 100 ℃以上。
4 結(jié)束語
窯內(nèi)一旦形成長厚窯皮,系統(tǒng)阻力大,系統(tǒng)工況紊亂(見圖1、圖2);而窯內(nèi)通風(fēng)得到改善后,系統(tǒng)工況穩(wěn)定(見圖3、圖4),為優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
本次事故的處理,使我們深刻地體會到:要加強點火升溫的操作控制,升溫階段要重視窯前溫度和煤粉的燃盡率; 操作要適應(yīng)物料的變化,操作更要以穩(wěn)定為主,尤其是窯況出現(xiàn)波動時更不能為了追求產(chǎn)量而操之過急。