技術(shù) | 提高水泥磨臺(tái)時(shí)的改革措施
該技術(shù)針對(duì)磨機(jī)臺(tái)時(shí)低、細(xì)度細(xì)、電耗高;選粉機(jī)循環(huán)負(fù)荷高,選粉效率低;磨內(nèi)物料流速快,過(guò)粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重三方面采取多種措施進(jìn)行改進(jìn)。具體措施如下:
1、 V型選粉機(jī)分級(jí)效果差
a.判斷分析:
經(jīng)過(guò)取樣分析,v選回粉中含有大量細(xì)粉,由于V選打散效果差,大量的細(xì)粉又返回了稱重倉(cāng)影響輥壓機(jī)擠壓效果,入磨物料比面積低加重磨機(jī)的粉磨負(fù)荷。V選循環(huán)風(fēng)機(jī)拉分過(guò)大導(dǎo)流板的風(fēng)速高也是造成粗粉入磨的原因。
b.解決方法:
1).在V選內(nèi)部加兩排打散棒,增強(qiáng)了打散及均勻散料效果。
2).對(duì)V選出風(fēng)部位進(jìn)行了改造,就是將進(jìn)風(fēng)部上部三塊導(dǎo)流板間隙和出風(fēng)部上部?jī)蓧K導(dǎo)流板封閉,延長(zhǎng)物料風(fēng)選時(shí)間,提高風(fēng)選效果。
經(jīng)過(guò)以上方法的實(shí)施磨機(jī)的臺(tái)時(shí)有明顯的提高。由原來(lái)的90t/h到現(xiàn)在的110t/h(生產(chǎn)42.5)。電耗由原來(lái)的40度/噸降低到現(xiàn)在38度/噸。
2、輥壓機(jī)擠壓效果差
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)輥壓機(jī)側(cè)擋板磨損嚴(yán)重,邊緣漏料。動(dòng)輥靜輥輥面磨損嚴(yán)重未及時(shí)修復(fù)。
a.判斷分析:
輥壓機(jī)自身固有的“邊緣效應(yīng)”是指輥?zhàn)又虚g部位擠壓效果好,細(xì)粉產(chǎn)生量大,邊緣效果差,細(xì)粉少,即旁路失效。當(dāng)兩側(cè)側(cè)擋板磨損嚴(yán)重時(shí),邊緣漏料將不可避免,減少擠壓后物料細(xì)粉含量的同時(shí),部分顆粒物料進(jìn)入V選對(duì)內(nèi)部打散板造成磨損。
b.解決方法:
1).輥壓機(jī)側(cè)擋板與輥?zhàn)佣嗣娴墓ぷ鏖g隙調(diào)整為5mm以下,生產(chǎn)中可采用耐磨鋼或耐磨合金鑄造件予以解決,并且常有兩套備用1——2套側(cè)夾板,以應(yīng)對(duì)臨時(shí)性更換。一般要運(yùn)轉(zhuǎn)10天就要檢查一次。采用耐磨合金鑄造件之前,并做好更換記錄。應(yīng)將表面毛刺打磨干凈,便于安裝。
2).為了防止鐵質(zhì)或者異物入倉(cāng)應(yīng)該經(jīng)常關(guān)注除鐵器的工作狀況,保證正常使用,避免損壞輥面。
3).利用停機(jī)時(shí)間檢查輥面磨損情況并做好檢查記錄及時(shí)補(bǔ)焊。
3、磨內(nèi)研磨體做功較差,出磨比面積偏低
經(jīng)標(biāo)定,磨系統(tǒng)拉風(fēng)大,磨內(nèi)物料流速過(guò)快,物料研磨時(shí)間短。研磨體級(jí)配不合理,平均球徑大。研磨體及襯板表面靜電粘附。物料易磨性差。隔倉(cāng)板篦縫寬。
a.判斷分析:
2#水泥磨規(guī)格4.2*11m,入磨比面積平均140㎡/kg左右.,出磨比面積平均160㎡/k,入磨與出磨比面積差值為20㎡/kg左右,,計(jì)算得知平均每米研磨體研磨出比面積2㎡/(㎡/kg),這個(gè)值偏低,研磨體做功不夠。
正常情況下,平均每米研磨體應(yīng)該產(chǎn)生5.5——10㎡/kg的比面積,若低于最低限,說(shuō)明磨內(nèi)研磨體做功較差。
b.解決辦法:
1),首先磨系統(tǒng)減小拉風(fēng)量,其次我們把隔倉(cāng)板人孔門用盲板堵80%,不讓物料從人孔門走捷徑,加長(zhǎng)物料在一倉(cāng)的停留時(shí)間,減輕二倉(cāng)負(fù)擔(dān)。
2),調(diào)整磨內(nèi)研磨體級(jí)配,使平均球徑變小,一倉(cāng)直徑50的3噸撿出,換成40和30球徑,二倉(cāng)增加20和17球徑。
3),研磨體及襯板工作表面產(chǎn)生粘附現(xiàn)象時(shí),我們使用了分散性能良好的助磨劑消除微細(xì)顆粒粘聚,并且降低入磨熟料溫度,減小微小顆粒之間的靜電。使研磨體、襯板保持良好的表面光潔度。
4),熟料易磨性差我們積極和上道工序協(xié)調(diào),降低熟料溫度,增加熟料中C3S含量,縮短熟料粉磨時(shí)間
5),原來(lái)隔倉(cāng)板篦縫在8mm,我們和篦板生產(chǎn)廠家聯(lián)系定做6mm篦縫在大修時(shí)更換,延長(zhǎng)了物料在磨內(nèi)的停留時(shí)間
采用以上措施后出磨比面積增加到了180㎡/kg,研磨體做功有了明顯的改觀。
4、O—Sepa選粉機(jī)一次風(fēng)道積灰,選粉機(jī)效率低
我們定檢時(shí)發(fā)現(xiàn)選粉機(jī)一次風(fēng)道積灰嚴(yán)重,取樣做選粉效率在30%左右,檢查判斷一次風(fēng)量嚴(yán)重不足。
解決辦法:
通過(guò)增設(shè)一次風(fēng)輔助風(fēng)措施,在一次風(fēng)道增設(shè)400*400mm補(bǔ)風(fēng)口,后,選粉效率提高至45-50%左右。
造后水泥磨電耗由原來(lái)的40度/噸降低到現(xiàn)在38度/噸。14全年2號(hào)磨技術(shù)改造后生產(chǎn)水泥60萬(wàn)噸。每度電0.50元,14年共計(jì)節(jié)約電費(fèi)60萬(wàn)元。15年2#水泥磨預(yù)計(jì)生產(chǎn)水泥75萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)節(jié)約電費(fèi)75萬(wàn)元。
實(shí)施及作者單位:河南省同力水泥有限公司
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