技術(shù) | 降低熟料生產(chǎn)能耗的技改案例
某公司一條5000t/d的水泥熟料生產(chǎn)線于2005年6月建成投產(chǎn),由于局部設(shè)計不合理,生料磨、回轉(zhuǎn)窯長期處于設(shè)計臺產(chǎn)及設(shè)計能耗指標(biāo)的低位水平運(yùn)行。生料磨產(chǎn)量、窯產(chǎn)量、生料電耗、熟料電耗、標(biāo)準(zhǔn)煤耗等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和行業(yè)同型號同規(guī)格生產(chǎn)線相比較,有明顯的差距。降低熟料生產(chǎn)能耗成本,減少碳排放,提高熟料及水泥產(chǎn)品市場競爭力成為企業(yè)發(fā)展的迫切需求。本文就圍繞燒成系統(tǒng)節(jié)能降耗目標(biāo)實施的一系列改造措施進(jìn)行介紹,以資參考
存在的問題
該條5000t/d的水泥熟料生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯規(guī)格西4.8 m×72m,配套雙系列五級預(yù)熱器帶內(nèi)徑7400mm雙噴騰TDF型窯外分解爐,篦冷機(jī)采用TC一12102型第三代篦冷機(jī),篦床實際面積119.3㎡,配備PCF系列冷卻風(fēng)機(jī),窯尾高溫風(fēng)機(jī)采用W6—2X4014N031.5F型雙吸口式風(fēng)機(jī),生料粉磨配置德國非凡公司生產(chǎn)的MPS5000B型立式輥磨。技改前生料磨產(chǎn)量473.9t/h,窯產(chǎn)量208.3t/h,生料電耗20.84kWh/t,熟料電耗32.92kWh/t,標(biāo)準(zhǔn)煤耗115.19kg/t。對回轉(zhuǎn)窯主電機(jī)電流、C1筒出口溫度、C5筒錐體溫度、篦冷機(jī)二段壓力、分解爐出口溫度以及原料磨主機(jī)電流、出磨風(fēng)溫等生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析,公司認(rèn)為,限制生產(chǎn)線產(chǎn)能發(fā)揮的因素主要是:
回轉(zhuǎn)窯煅燒能力不足、篦冷機(jī)高溫區(qū)風(fēng)機(jī)風(fēng)壓小、分解爐煤粉燃燒效果差、大型風(fēng)機(jī)及循環(huán)風(fēng)機(jī)效率低、煤粉秤下煤不穩(wěn)、人料生料秤波動大等六個方面。
充分論證制定方案,確定了更換燃燒器提高窯的煅燒能力;改造篦冷機(jī)高溫區(qū)風(fēng)機(jī)改善熟料急冷效果;分解爐增加撒料板改善燃燒狀況;改造高溫風(fēng)機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)集風(fēng)口來提高風(fēng)機(jī)效率;改造生料秤穩(wěn)定入窯喂料量;煤粉倉內(nèi)增加消風(fēng)錐體及管道解決轉(zhuǎn)子秤斷煤;控制入磨石灰石粒度及調(diào)整立磨擋料圈高度進(jìn)而降低生料制備電耗等技改內(nèi)容及目標(biāo)。
改造實施
2.1更換燃燒器
原燃燒器設(shè)計為圓柱形三通道燃燒器,燃料燃燒火焰為柱形長焰,熱力分散,煅燒溫度不足,窯頭火焰溫度為1600~1750℃,延緩C₃S形成和發(fā)育的時間,熟料礦物C₃S與正常內(nèi)控要求55.0%±5%對比降低7.0%~10.0%,fCaO與公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)≤1.2%相比升高0.6%~2.0%,窯加產(chǎn)時物料嚴(yán)重欠燒,出現(xiàn)跑生料等問題。將圓柱形三通道燃燒器更換為新型四通道燃燒器(見圖1)。
圖1更換新型四通道燃燒器
新型四通道燃燒器可實現(xiàn)高速螺旋前進(jìn)的旋流風(fēng)與高速射出的軸流風(fēng)碰撞疊加,可調(diào)節(jié)火焰發(fā)散程度以及可調(diào)火焰長短、粗細(xì),進(jìn)而使風(fēng)、煤}昆合更加充分,燃燒非常迅速且完善,同時中心風(fēng)促使中心部分煤粉和CO的燃燒更為充分,并起到穩(wěn)流作用,窯的煅燒力明顯提高。生料配料成分及熟料三率值控制KH:0.90±0.02、SM:2.45±0.1、上M:1.4±0.1基本不變,更換新型四通道燃燒器后窯頭火焰溫度(圖1c)為1750~1950℃,縮短C₃s形成和發(fā)育的時間,加速熟料的燒成,熟料礦物C₃S為52.0%一57.0%,fCaO為0.6%一1.2%,均符合公司過程質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求,熟料質(zhì)量提高,性能穩(wěn)定窯頭用煤量由15.0t/h下降至13.5t/h。
2.2改造篦冷機(jī)高溫區(qū)風(fēng)機(jī)
篦冷機(jī)用風(fēng)原則是用最少的風(fēng)量冷卻更多的熟料,但要確保冷風(fēng)有一定的穿透力,必須給以適當(dāng)?shù)娘L(fēng)量和足夠的風(fēng)壓,才能保證篦冷機(jī)的熱交換效率。熟料結(jié)粒均齊料層可適當(dāng)加厚,結(jié)粒細(xì)小能可適當(dāng)減薄,但總的調(diào)整方向就是合理加厚料層。一段時間以來,篦冷機(jī)運(yùn)行期間,料層厚度增加10~20mm時,高溫區(qū)風(fēng)機(jī)運(yùn)行達(dá)到全壓狀態(tài),電流下降60~80A,電機(jī)長期70%負(fù)荷運(yùn)行,高溫風(fēng)機(jī)能力發(fā)揮不夠,導(dǎo)致窯前供風(fēng)能力不足,二次風(fēng)溫度僅為960℃。對比同規(guī)模生產(chǎn)線的風(fēng)機(jī)配置,該生產(chǎn)線明顯偏小(見表1),為提高一風(fēng)室 風(fēng)機(jī)和固定篦板風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓和風(fēng)量,重新購置了2臺F1A風(fēng)機(jī)的葉輪進(jìn)行更換;對F1C風(fēng)機(jī)則整體更換,具體參數(shù)如表2。
表1同規(guī)模生產(chǎn)線風(fēng)機(jī)配置表
表2 F1A1、F1A2葉輪改造、F1C風(fēng)機(jī)更換前后性能指標(biāo)對比
改造后高溫區(qū)料層厚度可以正常控制,二風(fēng)室壓力5500Pa,二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫比以前提高約50℃,熟料急冷效果得以改善。
2.3分解爐增設(shè)撒料裝置
分解爐燃燒效果差,當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生變化,或者喂料量增加,出現(xiàn)分解爐出口溫度徘徊在850℃左右,增加用煤也不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)溫度870~880℃范圍,反而導(dǎo)致分解爐出口的CO由700ppm急劇上升到350ppm,C5筒下料錐體溫度偏高(930℃),提高預(yù)熱器通風(fēng)量,雖然燃燒狀況好轉(zhuǎn),但是引起高溫風(fēng)機(jī)電耗增加200kWh/h。利用錯峰生產(chǎn)停機(jī)時機(jī),增設(shè)了分解爐撒料裝置(圖2)。
圖2增設(shè)分解爐撒料裝置
撒料板使物料和氣流分布更加均勻,一方面變了分解爐內(nèi)溫度的分布,煤粉不完全燃燒情況得到改善,分解爐用煤量降低了1~2t/h,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低50r/rain,噸熟料用電降低0.8kwh;分解爐出口負(fù)壓降低200Pa,高溫風(fēng)機(jī)用電降低200kWh/h,煤耗、電耗改善效果明顯。
2.4改造高溫風(fēng)機(jī)及循環(huán)風(fēng)機(jī)集風(fēng)口
風(fēng)機(jī)集風(fēng)口與葉輪吸風(fēng)口之間一靜一動,為了避免碰撞、摩擦,間隙一般為10~15mm,實際因變形、磨損等,間隙更大,導(dǎo)致渦流回流,影響風(fēng)機(jī)效率。對集風(fēng)口進(jìn)行包邊處理(見圖3),加強(qiáng)密封防止漏風(fēng),將回流內(nèi)漏風(fēng)減到最低。改造后,高溫風(fēng)機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)效率提高,電流下降15~25A,有效降低了熟料綜合電耗。
圖3高溫風(fēng)機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)集風(fēng)121改造
2.5穩(wěn)定入窯喂料量
入窯生料喂料秤說明書及廠家提供設(shè)備參數(shù)顯示,喂料秤的計量精度為±2%,但經(jīng)過對喂料量反饋的實時跟蹤和對采集的數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)喂料量累計偏差達(dá)到近5.0%,瞬時偏差最高達(dá)10.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目標(biāo)值。進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)喂料秤反饋值與中控給定值出現(xiàn)偏差后,喂料秤自控系統(tǒng)響應(yīng)時間滯后,從而造成喂料量瞬時大幅波動。
溝通生料秤廠家,調(diào)整PLC控制器,增加配重;改造收塵風(fēng)機(jī)葉輪,提高風(fēng)量,保證秤體負(fù)壓狀態(tài)。改逅后生料秤波動差值由15t縮小到8t(見圖4),為回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了條件。
圖4穩(wěn)定入窯喂料量改造效果
2.6煤粉倉內(nèi)增加消風(fēng)錐體及管道
窯頭窯尾采用菲斯特DRW轉(zhuǎn)子秤,改前頭煤秤斷煤現(xiàn)象頻繁發(fā)生。為解決這一問題,公司自行設(shè)計加工、增設(shè)煤粉倉內(nèi)消風(fēng)錐體及管道,并將秤體消風(fēng)管道聯(lián)接到負(fù)壓更大的煤磨出磨風(fēng)管(見圖5)。
圖5消風(fēng)錐體及管道改造示意圖
煤粉倉內(nèi)增加消風(fēng)錐體及管道的主要作用是消減煤粉倉內(nèi)多余空氣。煤粉倉內(nèi)增加消風(fēng)管道的直徑為300mm,同時增設(shè)直徑150mm一段內(nèi)管作為變徑,徑縮后增加風(fēng)速,出風(fēng)口連接袋收塵器進(jìn)風(fēng)口管道,確保煤粉秤內(nèi)的消風(fēng)效果。另外安裝有可調(diào)蝶閥,磨機(jī)運(yùn)行時,打開該蝶閥,利用磨機(jī)系統(tǒng)通風(fēng)為轉(zhuǎn)子秤消風(fēng),煤磨停機(jī)時,關(guān)閉消風(fēng)管道閥,用煤倉頂袋收塵器為轉(zhuǎn)子秤消風(fēng),確保煤粉不會反流到出磨風(fēng)管內(nèi)。改造后煤粉倉內(nèi)、秤內(nèi)空氣阻力明顯改善,煤秤斷煤現(xiàn)象得到控制。
2.7控制入磨石灰石粒度和調(diào)整立磨擋料圈高度
生料立磨擋料圈高度是影響生料電耗的關(guān)鍵因素之一,擋料圈的高度要根據(jù)不同物料特I生選取。原設(shè)計擋料圈高度為90mm,利用避峰停機(jī),擋料圈割了3次,每次割10mm,又加高補(bǔ)焊了一次,通過4次反復(fù)試驗,終于找到高度和磨電流最佳結(jié)合點, 有效地降低了生料電耗。目前石灰石粒度小,擋料圈高度為65mm,臺時提高到510t/h,磨主電機(jī)電流由改造前230A下降到190A,磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)。
3改造效果
通過上述改造方案的實施,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯改善,系統(tǒng)在節(jié)能降耗、降本增效上邁出了一大步(見表3)。改造投入42.9萬元(燃燒器31.8萬元,分解爐撒料板4.8萬元,篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)改造4.1萬元,煤粉倉消風(fēng)改造1.6萬元,大風(fēng)機(jī)改造0.6萬元),經(jīng)測算生料、熟料臺時產(chǎn)量提高,電耗煤耗降低,年僅煤電成本下降近千萬元,系統(tǒng)產(chǎn)量從4999t/d提高到5750t/d,達(dá)到同規(guī)格生產(chǎn)線較好水平。
表3改造方案實施前后指標(biāo)對比表
結(jié)束語
我們清楚地看到,技改后我公司的窯磨臺時增產(chǎn)顯著,相關(guān)能耗指標(biāo)改善明顯,但是這些能耗蝶指標(biāo)距離水泥企業(yè)水泥分布能耗先進(jìn)值還尚有一定差距,例如生料制備工段還有約3.0kWh/t降耗的空 間,熟料燒成工段標(biāo)煤耗還有約4.5kg/t降耗空間,這些都是我們今后進(jìn)一步改造的方向。
當(dāng)然,降低熟料相關(guān)能耗指標(biāo)的其他途徑還很多,需要在實踐中不斷總結(jié),譬如從設(shè)備性能方面,系統(tǒng)用風(fēng)不當(dāng)熱器出口廢氣量偏大,導(dǎo)致過多廢氣帶走的熱損失問題,預(yù)熱器旋風(fēng)筒下料管翻板閥的軸向漏風(fēng)和內(nèi)漏風(fēng)問題,設(shè)備大修后的系統(tǒng)密封不徹底問題,以及修復(fù)磨損的澆注料減少散熱損失問題等等;從物料特性方面,需要不斷優(yōu)化生料配料管理措施,控制熟料KH、SM過高造成生料易燒性變差,進(jìn)而增加用煤量來確保熟料煅燒溫度問題。應(yīng)在確保熟預(yù)料早、后期強(qiáng)度和性能的前提下,優(yōu)化配料,控制熟料飽和比、硅酸率適當(dāng)范圍,提高生料易燒性,降低熟料燒成煅燒溫度,減少窯內(nèi)煤粉用量方面繼續(xù)改進(jìn)。
來源:《堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司》
作者:賈兆義
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