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技術 | 改善輥壓機系統出磨水泥適應性的措施

來源:《北金隅鼎鑫水泥有限公司》 發布日期:2020/1/14 編輯:徐展迪
核心提示:改善輥壓機系統出磨水泥適應性的措施

1 概況


某公司水泥磨系統2008年3月建成投產,生產工藝是天津院設計的聯合粉磨系統(輥壓機、V選、高選)。設計臺時為♯1磨180t/h,♯2磨150t/h,設計年產量200萬t。


該粉磨系統在生產過程體現出了聯合粉磨的優勢,臺時較高,能耗較低,但也存在嚴重的問題,主要是顆粒分布集中,級配不合理,出磨水泥標準稠度用水量很高(♯磨平均28.91%,♯2磨平均29.16%),水泥與外加劑的適應性不好。尤其在市場低迷、水泥行業嚴冬的情況下,客戶反映較強烈,銷量明顯降低。


為了滿足客戶需求,贏得市場,公司針對該系統存在的問題,通過在水泥配比中加入適量的濕礦渣,配合其他工藝改造,有效的降低了水泥標準稠度,改善了水泥的適應性。


2 原因分析與改造措施


由于輥壓機的工作效率較高,擠壓出的成品顆 粒特別集中且多為針片狀,約12%的細粉通過V選、高選直接進人成品,其余88.0%的顆粒回磨機,加之磨機配球也較為集中因此造成出磨水泥的顆粒級配較集中,球形度不好,顆粒與顆粒之間孔隙率大從而導致水泥的標準稠度較高,與外加劑適應性較差。


根據分析結果,結合生產實際,經技術人員的共同研討,確定以下解決方案。


(1)根據礦渣、熟料、石灰石易磨性的不同特點,利用選擇性粉磨原理,在輥壓機前添加一定量的濕礦渣和石灰石,礦渣易磨性最差能將熟料磨細發揮強度,石灰石易磨性最好有效填充了顆粒之間的空隙,拓寬了水泥的顆粒級配。另外濕礦渣中的水分能使出輥壓機的熟料形成厚度均勻地的料餅,解決了以往輥縫波動、偏差大的問題。


 (2)對高效選粉機進行改造,增加選粉機回粉斜槽直接人收塵器風管,加裝可調擋板,使部分回粉按需進入成品中,增加成品水泥中的粗顆粒含量,調節水泥顆粒組成。


技改前后數據對比見表1~4。

可以看出,改造后:


(1)降低了水泥的標準稠度,明顯改善了水泥的適應性,客戶的滿意度得到提高,投訴減少。


(2)在熟料配比相同的情況下,水泥的早期強度升高了1-2MPa,28d強度也稍有提高,因此,在保證客戶滿意的強度的情況下,降低了1%左右的熟料配比,節約了水泥成本2.07元/t。 


(3)礦渣采購價93元/t,礦粉采購價183元/t,由于礦渣的加入,部分代替了礦粉,因此每消耗1t礦渣節約成本90元,提高了利潤空間。


(4)臺時產量由原來的♯1磨193.3t/h增加到200t/h,♯2磨由原來的146.6t/h,增加到150t/h,節約電耗0.07元/t。


(5)加入濕礦渣后,有效解決了滾縫波動、偏差大的問題。 


3 結語


(1)目前絕大多數水泥廠水泥粉磨均采用輥壓機+球磨的聯合粉磨系統,電耗雖然較低,但水泥顆粒分布集中,需水量很高。在輥壓機前加入一部分濕礦渣后出磨水泥標準稠度平均降低了1.0%,明顯改善了水泥的適應性,減少了混凝土用水量,客戶的滿意度得到提高。


 (2)根據濕礦渣和石灰石的易磨性特點雙摻,在改善級配的同時提高了水泥的比表面積每小時提產約10t,年合計提高產量約7.2萬t,年產生經濟效益約700萬元。


(3)加入濕礦渣、石灰石后,出磨水泥比表面積明顯提高,水泥的早期強度升高了2.0MPa,節約熟料約1.0%,噸水泥節約成本約4元,年節約成本約800萬元。


作者:吳麗娜、張國慶

來源:《北金隅鼎鑫水泥有限公司》


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