技術(shù) | 煤磨粗粉回磨輸送工藝的優(yōu)化
西南地區(qū)某項(xiàng)目配∅2.2m×4.4m風(fēng)掃煤磨, 煤粉動態(tài)選粉機(jī)(最大處理風(fēng)量36000m3/h),系 統(tǒng)設(shè)計(jì)臺時產(chǎn)量9t/h。煤磨粗粉回磨輸送工藝采用 帶回轉(zhuǎn)下料器的傾斜溜管(角度56°),當(dāng)磨機(jī)產(chǎn)量7t/h以上時,鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器容易卡跳停,嚴(yán)重影響煤磨系統(tǒng)的產(chǎn)能。為避免鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器卡跳停,只能維持煤磨較低產(chǎn)量,同時為保證回轉(zhuǎn)窯煤粉的供應(yīng),只能加大煤磨系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率,也相應(yīng)增加了系統(tǒng)電耗及人力成本。為了低成本地保證煤粉供應(yīng),我們對煤磨粗粉回磨輸送工藝進(jìn)行了優(yōu)化改造。本文對此次改造進(jìn)行總結(jié)。
1 原因分析
設(shè)備檢修期間更換鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器(見圖1)時,工廠人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有粒徑20mm大的煤粒,這是造成鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器卡跳停的重要原因。工廠認(rèn)為,傾斜溜管角度偏小(約為56°)以及鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器隨傾斜溜管一道傾斜布置是致其內(nèi)存粗煤粒的直接原因。
我們認(rèn)為,鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器內(nèi)存粗煤粒的直接原因并非如此。在查閱以往設(shè)計(jì)的項(xiàng)目中,我們找到了規(guī)模更大的煤磨系統(tǒng),其傾斜溜管角度才47°,同樣的溜管布置形式,在生產(chǎn)時并未出現(xiàn)這樣的情況。
鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器內(nèi)存粗煤粒來自何處?我們認(rèn)為:風(fēng)掃煤磨磨機(jī)出口中空軸直徑為∅650mm,配置的后排風(fēng)機(jī)和動態(tài)選粉機(jī)風(fēng)量正常運(yùn)行時為34000m3/h的風(fēng)量,考慮收塵器及選粉機(jī)漏風(fēng)的因素,在磨機(jī)出口風(fēng)量為30000~32 000m3/h,即磨機(jī)出口風(fēng)速為25~26.7m/s,較正常運(yùn)行風(fēng)速偏大,帶出較大顆粒的物料進(jìn)入動態(tài)選粉機(jī),經(jīng)選粉機(jī)分離后粗粉中出現(xiàn)較大顆粒,造成鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器卡料跳停。也就是說,只能通過降低風(fēng)機(jī)風(fēng)量,降低磨機(jī)出口的風(fēng)速,才可減少粗顆粒帶出,但同時也降低系統(tǒng)產(chǎn)量,這與降產(chǎn)正常運(yùn)行的實(shí)際情況相吻合。因此,磨機(jī)出口風(fēng)速偏高帶出粗顆粒留存鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器是致其卡停的直接原因。
2 優(yōu)化方案的選比
2.1 第一方案:增大磨機(jī)出口直徑
鎖風(fēng)回轉(zhuǎn)下料器卡停的原因系磨機(jī)出口風(fēng)速偏高帶出粗顆粒造成的,如果增大磨機(jī)出口直徑,降低風(fēng)速,避免大顆粒物料的帶出,可以解決問題。但磨機(jī)出口段軸承與出口部分都需要改造,施工期長,費(fèi)用大。這一改造方案被否決。
2.2 第二方案:螺旋輸送機(jī)或FU拉鏈機(jī)輸送方案
根據(jù)以往設(shè)計(jì)和投產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),煤磨系統(tǒng)選粉機(jī)粗粉回料輸送可以采用螺旋輸送機(jī)或FU拉鏈機(jī)輸送粗粉回磨頭。工藝流程見圖2。
2.3 第三方案:空氣斜槽輸送方案
考慮輸送物料中含較大顆粒的煤粒,空氣斜槽輸送方案宜采用較大傾角的斜槽布置,同時在選粉機(jī)粗粉下料VI設(shè)置重錘鎖風(fēng)閥,斜槽下料直接進(jìn)磨頭,斜槽內(nèi)部的風(fēng)量通過磨頭負(fù)壓進(jìn)磨,不再單獨(dú)設(shè)置斜槽收塵。工藝流程見圖3。
2.4 第二方案與第三方案的比較
風(fēng)掃煤磨粗粉回料量是正常產(chǎn)量的3倍,即27t/h。本項(xiàng)目磨尾風(fēng)速較大,粗粉回料量應(yīng)適當(dāng)放大,應(yīng)考慮40t/h的粗粉回磨量。第二方案與第三方案的參數(shù)對比見表1。
從表1可知,空氣斜槽在輸送物料的過程中沒用運(yùn)動構(gòu)件,與螺旋輸送機(jī)和FU拉鏈機(jī)相比,具有磨損小、電耗低、操作方便、設(shè)備重量輕、輸送能力大及技改工期安裝周期短等優(yōu)點(diǎn)。綜合比較后,我們選擇空氣斜槽輸送粗粉回料。
3 空氣斜槽的設(shè)計(jì)與優(yōu)化改造注意事項(xiàng)
3.1 空氣斜槽的設(shè)計(jì)
選粉機(jī)粗粉回料口下方,垂直布置一臺規(guī)格300 mm×300mm的雙層重錘鎖風(fēng)閥,下方布置斜槽規(guī)格XZ315×5.5m,斜度約35°,設(shè)計(jì)能力80t/h。斜槽卸料出口直接進(jìn)磨頭。
斜槽耗氣量計(jì)算Q=60B×L×a式中:V一耗氣量,m3/h;B一斜槽寬度,m;£一斜槽長度,m;a一單位面積耗氣量,m3/m2·min(通常按1.5~3),取值2。計(jì)算風(fēng)量為208m3/h,考慮放大系數(shù)后,選用風(fēng)機(jī)4—68No4.5A,風(fēng)量461m3/h,全壓5242Pa,電機(jī)功率1.1 kW。
3.2 優(yōu)化改造注意事項(xiàng)
(1)斜槽進(jìn)料端鎖風(fēng)閥垂直安裝,封好,保證下料正常。
(2)在滿足空氣斜槽布置空間時,大傾斜角度,以確保粗顆粒的輸送順暢。
(3)斜槽是露天布置,設(shè)置防雨棚防止受潮,同時在斜槽觀察孔附近設(shè)置檢修平臺。
4 結(jié)束語
改造優(yōu)化后的流程簡單,維修量小,操作方便,且封閉效果好,無煤粉外漏,煤磨系統(tǒng)產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量9t/h。粗粉回料輸送未出現(xiàn)堵塞情況,系統(tǒng)得到較大程度的改善,有效地支撐了生產(chǎn)對主機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率的要求。
作者:王江濤
來源:《合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司》
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