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技術 | GRMS 礦渣立磨生產調試中的問題

來源:《新鄉市長城機械有限公司、河南建筑材料研究設計院有限責任公司》 發布日期:2020/3/5 編輯:徐展迪
核心提示:GRMS 礦渣立磨生產調試中的問題

GRMS礦渣立磨具有粉磨效率高、烘干能力大、產品細度易調節、噪聲小、電耗低、工藝流程簡單等顯著優點,是先進、經濟、實用的礦渣粉磨設備,在礦渣粉磨領域倍受青睞。其粉磨原理屬料床粉磨,物料通過下料裝置落到磨盤上,在離心力的作用下物料向磨盤周邊移動,在磨輥的作用力下物料被粉磨。粉磨后的物料被從通過風環的熱氣體吹起,一方面把粒度較粗的物料吹回磨盤重新粉磨,另一方面對懸浮物料細粉進行烘干,細粉由熱風帶入分離器進行分級,合格的細粉被帶走入收塵器收集,不合格的粗粉落至磨盤重新粉磨。


1 GRMS 礦渣立磨的調試過程


GRMS 礦渣立磨調試過程由單機試車、無負荷聯動試車和負荷聯動試車等階段組成。單機試車全部設備調試正常后,開始無負荷聯動試車階段。中控調試過程中,信號干擾是一個很常見的問題,干擾會使傳輸信號不準確,波動范圍大,影響調試人員的準確判斷,給設備調試操控帶來很大的不便,必要時需增加隔離模塊來排除信號干擾。在電器安裝放線布線過程中,應盡量把模擬量信號線和動力線分開,并布置齊整,這樣可有效地防止信號干擾。負荷聯動試車時,能否正確調整好各個參數之間的組合和匹配,往往成為磨機和系統工作狀態是否正常的關鍵。


2 調試中存在的問題及解決辦法


下面對GRMS礦渣立磨在調試過程中的主要問題及解決辦法進行簡單介紹:


2.1 料床不穩造成振動


GRMS礦渣立磨機系統要求保持穩定的料床,這是礦渣立磨料床粉磨的基礎和能夠正常運轉的關鍵。料床不穩會引起磨機的劇烈振動甚至跳停,導致設備無法正常開機。原料礦渣過干,水分含量低于8%時,調試時需要加大磨內噴水量,以穩定立磨料床,減少振動。

某客戶安裝完成后,在負荷試車階段,一次投料成功達標達產,但水渣備料太過偏少,滿足一次試車投料即消耗完畢, 停機對設備緊固調整后,客戶更換水渣,再次投料時,卻意外出現不正常情況,設備無法穩定運行,振動大,排渣多,主電機電流小,磨機內壓差大,選粉機電機電流過大。


經過排查,發現了是原材料的問題,該批原材料礦渣是經過烘干機烘干的水渣,水分含量太低,測定礦渣水分含量為5.6%,細粉含量偏高。投入磨機后,對稱的輔助磨輥將物料推成丘壑,導致磨機振動劇烈。磨盤上無法形成穩定的料層,磨輥加壓粉磨不能發揮能力。


隨即調整磨盤擋料圈高度和磨機限位,增大料層厚度,加大磨內噴水量至最大,投運后設備狀況略有好轉,但依然振動劇烈。嘗試使用兩個磨輥做功,另兩個磨輥抬起,調整后效果明顯,磨機振動變小,主電機電流增大做功增加,產品合格,但產量偏低約30%左右。經過計算,總體含水量達到約8.7%,還是明顯偏低,在進料皮帶上增加噴水裝置,調整噴水流量,滿足磨內粉磨物料水分到10%左右,再次開機調整,設備運轉狀態徹底好轉,投料增加,磨況平穩,產品合格,經過穩步調整提產,達到了第一次負荷試車的情況,最終得以通過達標達產驗收。


2.2 控制粉磨加載壓力


粉磨加載壓力是影響礦渣立磨產量、粉磨效率和磨機功率的主要因素,適宜的輥壓要產量、質量和能耗兼顧。在試生產時要找出合適的粉磨壓力,使物料得以高效粉磨。但調試過程中,也會遇到這種情況,磨機運行一段后,加不上壓力,也降不下壓力,導致設備無法正常運行。通過程序監控查找原因,發現在磨機運行過程中,經常碰到下限位,碰到下限位時間過長就會導致程序壓力跟蹤復位,程序補壓或卸壓就不會接通。


這個問題的解決方法有兩個:一是再按一下落輥,將壓力跟蹤開啟,這樣補壓或泄壓才能正常;或是把限位向下調整,使磨機不能長久碰到下限位的傳感器,有效徹底地解決這一問題。


2.3 合適的出磨氣體溫度


出磨氣體溫度是衡量立磨烘干作業是否正常的綜合性指標。出磨氣體溫度太高,會影響后面設備的安全運行;溫度過低,物料不能烘干,影響粉磨效率,降低設備及系統產量,且容易引起后面除塵器的結露,不能保證的生產線正常運行。


溫度的調節一般是通過調節噴水系統及熱風閥開度來進行的。根據磨機運行狀況,在保證穩定運行的前提下,出磨氣體溫度偏低時,可加大熱風閥開度,同時降低或停止噴水量;反之則可減小熱風閥開度,增大噴水量,甚至配合調整冷風閥或循環風閥來調節溫度。


2.4 礦粉比表面積的調控


GRMS礦渣立磨粉磨在生產時,產品的比表面積是影響其活性發揮的重要因素。氣體的流量、壓力、溫度及相互間的合理平衡,對整個粉磨系統工作狀態的穩定及效能的發揮有著決定性的影響。礦渣超細粉的比表面積受選粉機轉速、風機風壓、系統風量、磨內負荷、缸體壓力、投料量等影響。在風量和操作壓力、投料量不變的情況下,通過手動改變選粉機轉速來調節細度,或通過增加操作壓力、減小投料量或減小風量等實現。


在實際操作過程中,應注意立磨各參數之間的協調,以確保立磨平穩、高效地運行。有時會出現調試過程跑粗現象,這時應該停機檢查選粉機動靜葉片和動葉片與殼體間的迷宮密封,查看是否安裝到位,既不能出現部件之間的刮擦現象,也不能留太大的縫隙,必須進行調整。


2.5 其他問題


由于立磨系統的大型化,液壓管道變長,出現液壓系統出現故障的概率也會增加,例如管道漏油、液壓系統中各個閥門堵塞等。在立磨調試中,多次出現了管道漏油、氮氣泄露和液壓系統故障的現象,影響了調試的進度。所以應該在立磨安裝的時候把好質量關,才能保證調試的順利進行。


對于擋料環的高度,在這次調試過程中進行了一次調整,發現降低擋料環的高度對穩定料層和控制磨機震動都很不利,最后將擋料環高度確定在340mm。


負荷聯動試車24h左右,停機緊固設備所有螺栓,如:減速機固定螺栓、磨輥密封壓蓋螺栓、選粉機傳動箱體密封壓蓋螺栓等等,防止各設備潤滑點潤滑油泄漏。連續運轉72h后,進行設備運行狀態驗收和產品質量產量考核,與客戶共同確認,達標后予以簽字交付,并交接相應資料等。


3 結論


GRMS系列立磨目前逐漸走向成熟,系列立磨可應用于粉磨水泥生料、煤、水泥、高爐礦渣、鋼渣以及其他金屬/非金屬礦石的粉磨,故可以滿足各個行業不同用戶的需求。


作者:趙化沖、張國富、楊寶英


來源:《新鄉市長城機械有限公司、河南建筑材料研究設計院有限責任公司》


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