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技術(shù) | 窯頭窯尾袋式除塵器的整改與維護(hù)

來源:《新世紀(jì)水泥導(dǎo)報》 發(fā)布日期:2020/3/6 編輯:徐展迪
核心提示: 窯頭窯尾袋式除塵器的整改與維護(hù)

QL公司2500 t/d預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線,窯尾收塵選用AFLCMl60—2X10袋式除塵器,窯頭收塵選用AFLCMl60—2X6—2×4收塵器。自2010年3月投入運(yùn)行后,收塵器在運(yùn)行過程壓差較大,濾袋使用壽命短,各風(fēng)室進(jìn)風(fēng)口擋風(fēng)板處易積灰,電氣元件故障率較高。這些現(xiàn)象嚴(yán)重影響系統(tǒng)廢氣的達(dá)標(biāo)排放和增加了系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。對此,公司調(diào)整技術(shù)管理思路,積極實(shí)施整改措施,取得了一定成效。本文就存在的問題和采取的具體措施進(jìn)行總結(jié),僅供參考。


1 存在的問題


QL公司2500t/d預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線窯頭窯尾收塵器的設(shè)計(jì)參數(shù)見表1,自2010年3月投入運(yùn)行后,運(yùn)行中存在的問題如下。


(1)收塵壓差較大(1500~1800Pa),嚴(yán)重時壓差在2000Pa以上,導(dǎo)致收塵器不能正常工作。


(2)收塵濾袋使用壽命較短,投產(chǎn)后窯尾第一批收塵袋只使用了420天就更換了2000條;當(dāng)收塵出現(xiàn)破損時煙囪肉眼能觀察到排放粉塵,因排放濃度較高(用儀器檢測時超過T30 mg/m3),被迫停窯進(jìn)行更換;收塵維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用較高,最初運(yùn)行前兩年每年在120萬元左右。


(3)收塵器主風(fēng)道向各風(fēng)室進(jìn)風(fēng)口擋風(fēng)板處角度設(shè)計(jì)為90°,易出現(xiàn)積灰。


(4)電氣元件故障率較高,導(dǎo)致工作中的收塵袋負(fù)荷增大,磨損加快。


(5)提升閥和噴吹閥在同一管路上,當(dāng)壓縮空氣壓力稍低時直接影響收塵正常工作。


2 原因分析


(1)在投產(chǎn)初期,因袋收塵器各風(fēng)室進(jìn)風(fēng)口擋風(fēng)板處管道和閥門阻力較大,且此處易積灰,造成收塵阻力增大,超過2000Pa,此處積灰較多,同時造成濾袋底部易磨損。


(2)在投產(chǎn)初期因水泥窯臨停較多,增濕塔運(yùn)行不正常,窯尾袋收塵器經(jīng)常出現(xiàn)入口溫度超過250℃現(xiàn)象,窯頭袋收塵器在水泥窯煅燒異常時也出現(xiàn)超過250℃的情況。


(3)在收塵器的安裝過程中對濾袋沒進(jìn)行很好的保護(hù),或是袋籠出現(xiàn)了變形,容易導(dǎo)致濾袋破損。


(4)對收塵器的管理不到位,在使用過程中未嚴(yán)格按照相關(guān)的操作規(guī)程執(zhí)行,收塵器的噴吹壓力、清灰周期沒有嚴(yán)格控制。


(5)在收塵運(yùn)行過程中電氣原件的故障率較高,影響了收塵器的有效過濾面積。


(6)噴吹管固定不牢靠,運(yùn)行后出現(xiàn)了噴吹管偏離中心的問題。


3 處理措施


3.1 選材及安裝過程控制


(1)為了提高濾袋的使用壽命,我們將材質(zhì)選定為P84濾袋。為了能很好地發(fā)揮濾袋作用,要求供貨廠家將距袋口30cm內(nèi)易破損處加厚,對濾袋底部也適當(dāng)加厚,增加其耐磨性。


(2)在更換濾袋時,將銹蝕、變形的籠骨架也一并更換。


(3)對原有的噴吹管全部進(jìn)行校正,使噴吹壓縮氣體能對準(zhǔn)袋口的中心部位,對噴吹管的固定裝置每次檢修都仔細(xì)檢查重新定位,防止因噴吹位置偏離而造成袋口易損壞。噴吹管的安裝必須保證其與花板間的距離,保證噴管上各噴嘴中心與花板孔中心一致,其偏差小于2mm。


3.2 對收塵器相關(guān)部件的改造和完善


(1)將提升閥氣缸整體提高,把原來在收塵器內(nèi)的氣缸活塞桿加長,在正常工作時氣缸活塞桿就不會一直在高溫氣體中,有效延長了氣缸的壽命,也防止了氣缸活塞處的漏風(fēng)問題(如圖1所示)。



(2)在原籠骨架袋口處加長文氏管(40cm),防止當(dāng)噴嘴磨損或是噴嘴偏移時袋口破損。


(3)在原有壓縮空氣管路新增一臺3m3的儲氣罐,專門給收塵器供氣,保證提升閥和噴吹系統(tǒng)風(fēng)壓及壓縮空氣量能滿足用量。將提升閥和噴吹閥分兩路單獨(dú)供氣,每條管路上安裝減壓閥,可根據(jù)需要壓力進(jìn)行調(diào)整。


(4)在各風(fēng)室進(jìn)風(fēng)口擋風(fēng)板處管道安裝自制噴吹系統(tǒng),用電磁閥控制每小時噴吹一次,防止此處因積灰影響系統(tǒng)通風(fēng)(見圖2)。


(5)為收塵器頂部各清灰噴吹電磁閥制作專用防雨罩(如圖3所示),既延長了其使用壽命,也防止雨水進(jìn)人造成電氣元件短路。

3.3 使用過程



(1)清灰系統(tǒng)采用的壓縮空氣必須保持潔凈、不潮濕、無油分;平時注意油水分離器的加油和及時排水;嚴(yán)格控制壓縮空氣的氣壓:提升閥壓力0.35~0.4 MPa,過高會縮短元件的壽命,過低則提升閥無法正常工作;噴吹壓力宜0.2~0.25MPa。


(2)定期對脈沖噴吹管的位置進(jìn)行檢查及必要的維護(hù),避免由于脈沖噴吹管松動、走位、連接脫落而造成脈沖噴嘴中心與濾袋孔中心相偏差,導(dǎo)致濾袋損壞。


(3)在使用時要求除塵器的操作溫度必須高于露點(diǎn)溫度15~20℃,同時瞬間最高溫度不可超過260℃。在正常運(yùn)行時袋收塵器進(jìn)El的溫度控制在160~180℃,在水泥窯點(diǎn)投料初期嚴(yán)控進(jìn)口溫度在200℃以下,瞬時最高溫度不超過220℃。


(4)隨時監(jiān)視排放情況,發(fā)現(xiàn)煙囪冒灰,說明煙氣短路,或有掉袋或破袋現(xiàn)象出現(xiàn),應(yīng)及時查明并作出處理。一旦發(fā)現(xiàn)有濾袋破損,必須及時更換濾袋或封塞處理并記錄該位置。


4 結(jié)束語


該公司該生產(chǎn)線窯頭窯尾收塵器在運(yùn)行初期壓差較大,濾袋使用壽命短,各風(fēng)室進(jìn)風(fēng)口擋風(fēng)板處易積灰,電氣元件故障率較高。通過加強(qiáng)選材及安裝過程控制,對收塵器相關(guān)部件進(jìn)行改造和完善,加強(qiáng)使用過程中的維護(hù)與保養(yǎng),收塵器的運(yùn)行電耗明顯降低,運(yùn)行壓差被控制在1300Pa以內(nèi),濾袋使用壽命明顯延長,可以達(dá)到4年以上。



作者:鄭虎


來源:《新世紀(jì)水泥導(dǎo)報》


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