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技術 | 輥壓機終粉磨系統生料細度不合格的改造

來源:《新世紀水泥導報》 發布日期:2020/5/25 編輯:徐展迪
核心提示:輥壓機終粉磨系統生料細度不合格的改造

某公司2500t/d預分解窯水泥熟料生產線生料粉磨系統原配置MLS3626立磨,設計生產能力190t/h;石灰質原料采用大理巖,結晶粗大,易燒性差。自2009年5月投運以來,生料電耗一直高達23.49kwM。為了降低生料粉磨電耗,2015年利用閑置的CLFl80—100輥壓機淘汰MLS3626立磨,建成輥壓機生料終粉磨系統。投產后,生料臺產有所提高,電耗下降7.45kwh/t,但生料細度R200方孔篩篩余一直比較高,基本在2.5%~2.8%,有時達到3.2%。


眾所周知,生料200μm篩余是生料細度控制的一項關鍵指標,對熟料煅燒影響較大。尤其是在使用易燒性差的原料作為主要原料的情況下,對200μm篩余控制至關重要。目前國內大部分企業基本控制在2.0%以下,有些企業控制在1.5%以下。該公司生料粉磨系統改造完畢,200μm篩余與國內控制水平相比高出較多。在調試過程中,公司技術人員針對生料細度(200μm方孔篩余)高的問題實施了技術改造,效果明顯。本文就實施的技術改造進行總結,以資借鑒。


1 V選系統物料布料不均的改造及效果


1.1  V選進口下料管道的改造


針對生料細度200μm篩余偏大現象,公司技術人員經過對V型選粉機內部情況進行檢查,發現V選導流板斷面磨損不均勻,同一塊導流板中間磨損量大,兩邊磨損量小。初步認為進入V選系統的物料布料不均,導致V選斷面的通風不均,一方面選粉效果差,另一方面風速高的部位將粗顆粒帶入精細選粉機,精細選粉機分離能力有限,導致部分粗顆粒生料隨風進入成品。為使V選內布料均勻,對V選進口下料管道進行了改造,將從出輥提升機出口和精細選粉機回料至V選人口的下料管由原來的一個改為三個,從來料環節就給予合理分配,在V選入口處匯合,保證物料的斷面均勻分配的情況下進入V選時有穩定的料幕。V選內部的改造見圖1。

1.2  改造效果


改造后,經過兩個月的運行,再次檢查V選導流板的磨損,發現V選導流板的磨損程度比較均勻,說明v選內部的布料比較均勻。兩個月的運行數據(見表1)表明,對V選進口下料管道的改進比較成功的。雖生料200μm篩余下降了0.5%左右,循環風機的轉速下降了5~10r/min,取得了一定效果,但生料200μm篩余仍相對較高,還未達到控制要求。

2 精細選粉機的改進及效果


2.1 精細選粉機出風端轉子與外殼體之間密封的改進


后續運行中,針對精細選粉機用風不合理,對精細選粉機的二、三次風風閥不斷地進行調整,生料200μm篩余基本沒有變化。經多次停機檢查發現,精細選粉機出風端轉子與外殼體之間的密封不嚴密,存在內漏風現象,導致部分粗顆粒未經過轉子分選直接隨風進入成品。在與設備廠家溝通后,我們對精細選粉機出風端轉子與外殼體之間的密封進行了改進(見圖2)。

2.2 改造效果


對精細選粉機出風端轉子與外殼體之間密封改進后,2017年8月投入運行,從運行兩個月的數據(表2)來看,生料200μm篩余有了明顯改觀,基本保持在1.3%~1.8%之間,熟料fCaO合格率也有了大幅度的提高。

3 結束語


(1)在公司現有的原材料條件下,輥壓機終粉磨較立磨在系統產量和粉磨電耗方面具有明顯的優越性,節能效果顯著。



(2)V選進料分布的均勻性和形成穩定料幕對V選的分級效果有至關重要的作用。


(3)精細選粉機出風口的密封狀況直接影響生料200μm篩余。


作者:周太峰、周鵬


來源:《新世紀水泥導報》


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