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技術 | 篦冷機降低出料溫度的改造

來源:《沈陽理工大學應用技術學院,沈陽水泥機械機電配件公司》 發布日期:2020/7/14 編輯:張翀
核心提示:技術 | 篦冷機降低出料溫度的改造

篦冷機篦床部分的結構

該篦冷機為二段篦床,共分六個風室,每段篦床有三個風室。第一風室篦床共布置九排橫梁,其中頭部是五排階梯固定式充氣橫梁,其后是兩排固定式充氣橫梁和兩排活動式充氣橫梁交替布置。第二風室篦床布置八排橫梁,其中有四排是固定式充氣橫梁,有四排是普通梁(風室供熱)。第三至第六風室篦床均為普通橫梁。第一至第四風室篦床篦板為高阻力低漏料篦板,而第五至第六風室篦床篦板采用圓孔篦板。共配置十二臺風機。

存在問題及分析

2.1 篦冷機出現的問題

(1)系統提產后,出料溫度高,均在150~200℃左右;篦冷機尾部殼體和破碎機殼體溫度增高,破碎機轉子軸支承滾動軸承經常損壞,篦板磨損加劇,篦下漏料漏風嚴重,故障增加。


(2)第一風室篦床第七排和第九排橫梁為活動式充氣橫梁,其風管連接處為套筒式密封連接,見圖1。梁是活動的,外風管是固定的,兩者采用套筒式接觸,長期使用后,由于溫度和摩擦力等影響,導致風管變形、磨損加劇,結合部位密封元件失效,漏風嚴重,充氣橫梁供風效果不好,風管故障頻繁,維修量大。

 

圖1 活動充氣橫梁風管連接結構


(3)篦板與橫梁的連接是采用側面螺栓連接,圖2篦板下部設立板,在立板上開孔,用兩個螺栓與橫梁連接成一體。這種連接方式,由于受熱輻射影響,螺栓易伸長,自鎖失效,螺栓松動后導致篦板竄位,不僅漏料嚴重,且加劇磨損。


圖2 篦板與橫梁側面螺栓連接結構


(4)第五風室和第六風室的圓孔篦板漏料嚴重大量未冷卻到正常溫度的熟料進入篦下風室,使風室溫度增高,影響下部弧形閥的正常工作。

2.2 原因分析

(1)窯產量提高后,篦冷機料層增厚,而風機的壓力卻沒有提高,冷風穿透料層的能力不夠,致使熟料冷卻不良,出料溫度較高,引發了一系列設備問題。


(2)各風室風量和風壓均偏小。以第一風室為例,頭部五排階梯固定式充氣橫梁配兩臺風機,其風壓為10200Pa,風載為97m³/(㎡·min),而先進的配置應是風壓在12000~13000Pa,風載在120~130m³/(㎡·min)。其他風室也存在同樣的問題。

改造方案

(1)將所有篦板全部更換為帶方形底座的高阻力低漏料篦板。這種篦板底部是方形座,座上有四個對稱布置的螺孔,篦板底座坐在篦板橫梁的水平面上(見圖3),用四個螺栓緊固,不僅連接牢固,且安裝拆卸方便,易于篦板的更換。


圖3 帶底座篦板與橫梁連接結構


(2)將第一風室篦床的第七排和第九排活動式充氣橫梁拆除,換上普通橫梁,活動風管和固定風管拆除,采用風室供風,調整篦下風室供風風機參數,更換風機

(3)將第三風室篦床十一排固定的普通橫梁改為固定式充氣橫梁,增加充氣風機,強化其冷卻作用。

(4)對所有充氣橫梁風機和風室供風風機進行調換,提高風壓,調整風量。配風原則是高風壓、低風量,改后風機為十臺。將兩臺F1A風機葉輪進行更換(改變葉片角度和葉片寬度),提高風壓,用于改造后F1B和F1風機(風壓12078Pa,風量9240m³/h),由于改造的風機風量有所下降,功率變化不大,所以電動機沒有更換。調整前后的風機參數見表1

表1 調整前后風機參數統計


(5)檢查風室殼體連接處、風室隔板密封處密封狀況,更換密封元件,封堵漏風點,防止竄風。由于更換新篦板后漏料量減少,風室里存料堆積速度慢,為保證“料封”的效果,延長了弧形閥的動作時間。

效果

改造過程約一個半月時間,改造后經過調試,篦冷機運轉恢復正常,經過三個月的考核,篦冷機性能指標見表2。篦冷機完全適應窯產量的變化,出料溫度降低;二次風溫度和三次風溫度有所提高;余風溫度降低;篦板使用時間延長,篦板松動現象很少出現,漏料問題得到解決;殼體和破碎機溫度恢復到正常水平,破碎機滾動軸承壽命延長。


表2 篦冷機改造前后性能指標統計

 

作者:吳敬,張樹偉

來源:《沈陽理工大學應用技術學院,沈陽水泥機械機電配件公司
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