技術 | 窯托輪發熱原因及處理措施
一、故障現象及原因
某公司Φ4.2m×60m回轉窯是三檔支撐,2010年6月5日23:20,中控室發現二檔2號托輪瓦溫度上升較快,馬上通知現場崗位,同時也通知電工(因為原來出現過由于接線問題造成瓦熱的假象)。經確認,瓦溫確實升高,中控室溫度曲線顯示,在15min內瓦溫上升了18℃,達到70℃。當時,窯投料量是200t/h。窯速3.8r/min。中控室馬上將投料量逐漸減至100t/h,窯速1.5r/min,現場采取緊急降瓦溫措施,但沒有效果,只好停窯,此時瓦溫已經達到了108℃。經檢查。2號瓦已經拉瓦,而且比較嚴重,油池內混入了較硬的小顆粒雜質。分析認為,在21:45由于窯尾EP風機短封接觸器線圈燒,造成窯尾EP風機、循環風機和高溫風機跳停,而使窯被迫止料,降窯速太快,由3.8r/min直接降到了2r/min,而后又直接降至1r/min,停窯35min,在窯一停一開過程中,轉速的變化幅度太大,而使潤滑油中硬質小顆粒劃傷軸瓦。
二、故障處理
按正常操作來講,需更換新瓦或對舊瓦進行刮瓦研磨,這種操作一是所需時間長,二是安裝瓦后調托輪沒有把握。所以,該公司決定只磨托輪軸不換瓦。
由于托輪軸劃傷比較嚴重,先用絞磨機將劃傷的痕跡打磨平,然后用油石再磨,直到沒有明顯劃痕,手摸不擋手為止,然后窯慢轉用油沖洗磨下的銅屑和磨合軸瓦,直到窯慢轉軸上略帶銅屑為止。6月7日6:52正式投料生產,從停窯到投料僅用31.5h,大大縮短了檢修時間。
由于首次采用這種處理方法,在投產后密切跟蹤瓦溫。為了降低窯速和窯內熱負荷,投料量先穩定在95t/h,窯速1.5r/min。中控室和現場同時監測溫度變化趨勢,現場設專人維護和換油,目的是沖洗出銅屑和雜物,磨合瓦和軸。直到17:00,2號瓦溫基本穩定在了81.14℃,而且有了下降的趨勢。中控室開始試著小幅度地加料和提窯速,每次加料幅度為2.5t/h,提窯速幅度為0.5r/min,同時監控瓦溫的變化。在18:52瓦溫又開始上升,到19:01,瓦溫上升到了80.37℃,又換油。換完油溫度逐漸下降。到6月8日3:05瓦溫基本穩定在了45~50℃,達到了正常生產的溫度水平,但加料幅度沒有提高。一直到23:18,加料至200t/h,窯速提高到3.8r/min,而且瓦溫也穩定在50℃左右,在3:05~23:18也沒有異常的反彈。
自6月7日投料以來,二檔瓦溫一直比較正常,窯產量也穩定在了3000t/d。
作者:梁有余
來源:《河北曙光強興水泥有限公司》
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