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技術 | 取煤機的改造

來源:《千業水泥有限責任公司》 發布日期:2020/8/12 編輯:張翀
核心提示:取煤機的改造

某水泥公司5000t/d新型干法水泥生產線初設中煤的堆取方式為定點堆、側式取料機取,這種方式前后運行了5年,初期由于供煤礦點比較固定,煤質變化不大,再經過簡單均化,基本上能滿足生產需求。但是隨著煤炭資源的緊張,價格一路攀升,供煤礦點逐步增多,煤質變化很大,前期的均化手段已經不能滿足生產需求,造成一系列嚴重后果,窯況波動大,質量不穩,窯皮頻繁垮落,最嚴重的一年出現6次紅窯事故。為了改變這種情況,經過分析論證,決定對煤的堆取方式進行改變,采用自動堆、斷面取的方式,更好的發揮均化效果,穩定煤質,從而達到穩定生產的目的。本文主要介紹的是取煤機的改造情況。


該公司原有的側式刮板取料機型號為CGQ250/26,取煤能力為150t/h,取料運行速度為0.2-2m/min,刮板運行速度:0.5m/s,刮板鏈規格為1200x270。此次改造是在原有側取的基礎上進行技術改造,對懸臂部分、刮板取料部分以及取料行走部分進行改造,保證取料能力不低于150t/h,改造時間為1個月。


一、改造方案


為降低成本,本次改造充分利用原側取的零部件,方案如下:


1.1 懸臂部分及附屬部件的改造及更換


由于橋式刮板取料機的主要結構包括:橋梁、料耙、料耙行走小車及相應的驅動裝置等零部件組成,這些在側式刮板取料機上都是沒有的,因此必須要從新制造刮板懸臂架(包括:懸臂吊架裝置、導槽、導軌)、料耙(含滑輪組)、料耙行走小車(含8只水平擋輪)及驅動裝置(電機、液力耦合器、減速機、制動器、公共底座、傳動機構)、料耙小車上塔架(滑輪組)等及零部件,如下表1所示:


表1


1.2 刮板取料部分的改造及更換


由于側式刮板取料機的取料形式決定了刮板的形狀,現在的取料形式發生了改變,所以必須對刮板及其附屬的零部件進行改造和更換。為節省改造費用,對原設備上的刮板進行現場改造(需制作半成品及原材料到現場)、刮板導輪及導輪導軌,如下表2所示:


表2


1.3 取料行走驅動的改造及更換


由于原側式刮板取料機的取料速度是在0.3-3m/min,改造后由于取料方式有所改變,因此取料速度必須與橋式刮板取料機的取料速度0.005-0.05m/min,所以必須對行走驅動進行改造和更換,如表3所示。


表3


1.4 電氣控制部分的改造及更換


由于原設備改造后,取料形式發生了改變,又增加了料耙運行機構等,所以電氣控制部分也相應發生改變,PLC重新編程、增加電控柜及電氣元件、更換動力電纜卷盤裝置及電纜等。1.5側式刮板取料機改造后的技術參數(如表4


表4


二、改造之后效果分析


(1)此次改造之后,使得煤質波動情況大大改觀,具體情況見表5


表5


通過上表可以看出,改造前后煤質波動情況大有好轉,煤質趨于穩定。并且改造后,對于降低成本也有了很大的好處。目前,該公司可以按比例搭配高硫煤,以及一部分低發熱量的劣質煤,僅此一項每年可以節省成本近千萬元。并且,隨著煤質的穩定,窯工況較之前有了大大的好轉,燒成帶耐火磚壽命平均在10個月以上??梢哉f,此次改造達到了預期的目的。


(2)此次改造之后也伴隨著一些問題。由于該廠進廠煤均為內部調撥煤,水分一般在10%左右,之前用側取時不受影響,但是改造之后,一方面因為煤濕,另一方面由于橋取斷面取煤阻力大,造成取料機故障率較高,僅第一年時間前后出現三次較大的故障,險些造成停窯。在加強了日常維護以后情況有好轉,但是總體來說,設備的日常巡檢維護量增加不少,故障率也有所增加。




作者:孫俊杰,劉小千

來源:《千業水泥有限責任公司》

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