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技術(shù) | 托輪間歇性“歇輪"的處理

來源:《德州中聯(lián)大壩水泥有限公司》 發(fā)布日期:2020/9/18 編輯:張翀
核心提示:托輪間歇性“歇輪"的處理
一、現(xiàn)狀

現(xiàn)場觀察,Ⅱ檔右側(cè)(從窯頭看)托輪“歇輪” 時(shí)間較長。輪帶與托輪之間最大間隙為10mm;左側(cè)托輪“歇輪”時(shí)間較短,最大間隙為4mm,受力較大。I檔托輪也有輕微的“歇輪”現(xiàn)象,右側(cè)托輪與輪帶間隙最大為2mm,左側(cè)托輪與輪帶間隙最大為1mm。由于變形部位離傳動(dòng)裝置較遠(yuǎn),齒輪咬合基本正常。

二、原因分析

經(jīng)過現(xiàn)場觀察分析,一致認(rèn)為造成2號窯I、II檔托輪間歇性“歇輪”的原因是回轉(zhuǎn)窯內(nèi)20m~28m窯皮異常。如圖1所示,在回轉(zhuǎn)窯20m~28m之間。徑向溫差最大相差180℃,造成回轉(zhuǎn)窯筒體因膨脹量不同而發(fā)生變形,從而造成I、II檔托輪發(fā)生了間歇性“歇輪”現(xiàn)象。


圖1 筒體掃描儀顯示圖

三、處理方案

針對這種情況,存在兩種處理意見:一種認(rèn)為立即止料停窯,待窯內(nèi)冷卻后進(jìn)入窯內(nèi)將異常窯皮打掉。這種方法至少要停窯兩天,還得重新點(diǎn)火烘窯,經(jīng)濟(jì)損失巨大,且停窯還有可能造成窯體發(fā)生永久性變形;另一種方法在回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)過程中通過采取工藝措施,將異常窯皮處理掉。使窯筒體變形逐漸恢復(fù)正常,但需嚴(yán)密監(jiān)控托輪瓦溫度,出現(xiàn)異常及時(shí)處理,防止出現(xiàn)燒瓦等重大機(jī)械事故。權(quán)衡利弊后,最終選擇了第二種方案。

四、處理過程

針對2號窯20m~28m窯皮異常造成的回轉(zhuǎn)窯筒體變形,該公司首先減少了投料量,投料量由195t/h減至180t/h,窯速由3.96r/min減至3.6r/min,以減少回轉(zhuǎn)窯負(fù)荷。然后采取措施處理異常窯皮:


(1)調(diào)整配料方案,在保持KH:0.91±0.02,IM=1.5±0.1不變的情況下,將SM=2.7±0.1調(diào)整為SM=2.8± 0.1,減少液相量;


(2)窯頭噴煤管每4h移動(dòng)一次,移動(dòng)范圍從0~300mm,不要太大,因?yàn)榛剞D(zhuǎn)窯內(nèi)耐火磚特別是過渡帶尖晶石磚已經(jīng)很薄,要防止溫差過大造成“紅窯”;


(3)移動(dòng)噴煤管時(shí),配合調(diào)整內(nèi)外風(fēng),噴煤管拉出時(shí),減少外風(fēng),增大內(nèi)風(fēng),以縮短火焰;噴煤管推進(jìn)后,減少外風(fēng),增大內(nèi)風(fēng).以增長火焰。公司再次要求窯操作員密切關(guān)注托輪瓦溫度變化情況。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理,并且要求現(xiàn)場崗位工密切注意筒體與筒體墊板之間的間隙,防止回轉(zhuǎn)窯發(fā)生“縮徑”。


16:00時(shí)20m~28m處異常窯皮變化不大,但I(xiàn)I檔左側(cè)托輪1溫度由原來的32℃上升到41℃。2號瓦由原來的30℃上升到42℃,右側(cè)托輪的3號、4號瓦基本沒有變化。為防止托輪1號、2號托輪瓦溫繼續(xù)升高,對1號、2號托輪瓦進(jìn)行換油冷卻,同時(shí)對左側(cè)托輪進(jìn)行了調(diào)整。將左側(cè)托輪頂絲向左旋轉(zhuǎn)90°,即將左側(cè)托輪向左退1m,然后密切關(guān)注托輪瓦溫度變化;18:00時(shí)左側(cè)托輪1號瓦穩(wěn)定在38~40℃、2號瓦溫度穩(wěn)定在39~41℃;20:00時(shí)筒體掃描儀上觀察,發(fā)現(xiàn)20m~28m處異常窯皮有掉落的趨勢;23:00時(shí)20m~28m處最大溫差縮小到105℃,最高溫度385℃,最低溫度270℃,現(xiàn)場觀察I檔托輪“歇輪”現(xiàn)象消失, II檔托輪“歇輪”時(shí)間縮短,右側(cè)最大間隙變?yōu)?mm;3月15日8:00時(shí)20m~28m處異常窯皮基本全部掉落(見圖2),從筒體掃描儀上觀察,20m~28m處之窯皮比較平整,筒體溫度在350~387℃之間;3月15日9:00將II檔左側(cè)托輪調(diào)回原位,同時(shí)將窯投料量和窯速提至正常;3月15日22:00時(shí)II檔托輪間歇性“歇輪”現(xiàn)象基本消失。


圖2 筒體掃描儀顯示圖

五、結(jié)束語

雖然這次間歇性“歇輪”問題沒有造成大的損失,最終得到了成功處理,但造成事故的原因,我們必須深度反思,以防再出現(xiàn)類似事故。間歇性“歇輪”事故是由于20m~28m處異常窯皮造成的,而異常窯皮又是怎樣出現(xiàn)的呢?2011年3月12日由于回轉(zhuǎn)窯2.5m處出現(xiàn)“紅窯”而止料停窯,挖補(bǔ)后點(diǎn)火于14日2:00投料,在點(diǎn)火期間,由于煤粉較濕且回轉(zhuǎn)窯間歇性轉(zhuǎn)窯,使煤粉在20m~28m處沉落粘結(jié),投料當(dāng)天晚上下大霧,筒體掃描儀失真,現(xiàn)場用測溫槍檢測20m~28m處溫度較高,超過410℃,采用筒冷風(fēng)機(jī)和壓縮空氣進(jìn)行噴吹,導(dǎo)致該處掛上了很厚的窯皮,9:00霧散去后,停掉了風(fēng)機(jī)和壓縮空氣,由于此處窯皮粘掛的強(qiáng)度不同,疏松的窯皮很快掉落,造成異常窯皮的出現(xiàn)。雖然這次事故有一定的偶然性,但也反映了操作經(jīng)驗(yàn)不足,今后在操作中一定要注意窯皮的粘掛和保護(hù),防止異常窯皮的再次出現(xiàn)。


作者:李仁龍

來源:《德州中聯(lián)大壩水泥有限公司》

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