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技術 | 輥式立磨選粉機效率提升改進

來源:《唐山冀東水泥三友有限公司》 發布日期:2022/2/9 編輯:張翀
核心提示:輥式立磨選粉機效率提升改進
一、改造的提出


某5000t/d水泥廠煤磨為輥式立磨,立磨設計能力為40t/h,改造之前物料指標及運行指標如下:(1)入磨物料水分10%左右,(2)給料粒度≤50mm,(3)煤粉磨產品細度R0.08mm:12%~18%,(4)磨機產能32~35t/h,綜合電耗24.5kWh/t。綜合考慮可知,該立磨產量偏低、細度合格率偏低。本來就達不到設計產能,更何況近年以來回轉窯不斷地提產,煤磨選粉機已經額定轉速運轉,產能和細度產能還是滿足不了生產需求。經過長時間的摸索研究發現,該立磨的瓶頸問題出在選粉系統,決定對選粉機存在問題逐一進行研究改進。


二、選粉機存在問題分析及技術改進


2.1 噴口環


煤磨磨盤噴口環靜環、動環風翅磨損嚴重,風翅與靜環之間的設計間隙為5mm,經過長期物料風掃磨損,平均間隙已經磨損到16mm左右。造成部分系統風沒有經過風翅45°改向,直接垂直向上吹入選粉機,造成選粉效率下降。(2)噴口環動、靜環磨損,造成兩者之間距離增大10mm左右,通風面積增大約7%,排風機風量不變的情況下,風速相應會有所降低,也會影響選粉效率。


針對上述情況,首先我們精準測量磨損量及磨損部位,在大修期間對轉子風翅片進行堆焊打磨,使風翅片與動環間隙恢復到理想狀態4~6mm之間;然后在動環頂部磨損嚴重部位,焊接直徑為16mm鋼筋一圈,減小噴口環通風面積,增加風速,減少煤磨系統排渣,增加選粉效率。


2.2 導風葉片與轉子葉片


原導風葉片、轉子葉片形式為直板式導風葉片,兩者之間空間較小,接觸面積較小,風流通過兩者之間的通道時,含塵風進入時粗粉、細粉分離效果較差,造成選粉效率不高。


更換“Z”型葉片轉子一套,把原來直板式葉片轉子,改為“Z”型葉片結構;更換“L”型導流板一整圈,把原來的直板式導流葉片改為“L”型葉片結構。不僅引風掃物料到轉子,而且收集從喂新料進轉子時被轉子旋出的粗顆粒。這可使粗顆粒從L型葉片中送回磨盤,而不混雜在運送新物料到轉子的氣流里(見圖1)。


圖1 L型導流葉片和Z型轉子葉片改造示意圖


“L”型導風葉片間通道的設計使氣流穿過通道的風速和轉子邊緣線速度相當。這樣可使大于細度要求的粗顆粒被拒。轉子和顆粒間的相對速度降低,使轉子Z型葉片的磨損變得很少。Z型葉片上多處的油漆在運作一年后仍然完整。當顆粒穿過通道,被水平面的兩股力量操控著。來自空氣的拽力會把顆粒拉向轉子,而離心力卻會將它甩出轉子。


由于離心力對粗顆粒的作用力強過空氣拽力,粗顆粒就會被甩到位于低速區的“L”型導風葉片里(圖2),因重力掉入回粉斗。由于轉子Z型葉片間有較大的空間,細小顆粒就容易進入轉子,使轉子的整體阻力減少,能使得整個選粉機的阻力減少800Pa。


圖2 改造原理示意圖


2.3 轉子與上頂板密封


轉子與上頂板間隙過大,而且轉子與頂板之間沒有密封槽,造成含塵風流沒有經過篩選而直接從此間隙抽走,相當于氣流“短路”,造成煤粉細度不合格。為此根據轉子尺寸,設計一套動態氣流密封結構,密封槽焊接在選粉機上頂板上,安裝時需要調整間隙,使水平方向間隙保證在8~10mm,密封槽與轉子垂直間隙調整在6~8mm。密封槽焊接時要注意焊接方式,均勻焊接,防止密封圈變形刮蹭轉子。特殊的氣流密封,分級流場氣流速度穩定、物料分布均勻,其旁路值≤2%,保證了合格的產品粒度35~150μm之間任意可調,篩余≤3%。這樣一來就可以解決氣流的短路問題,提高選粉機的選粉精度。


2.4 選粉機殼體改造


選粉機外部磨機殼體之間無效空間太大,造成風流上升過程中窩風,氣流運行不暢,造成氣流在無效空間內產生氣流漩渦,也會影響到選粉效果。設計一個圓錐環,把原來的煤磨選粉機殼體一分為二,圓錐環下部與殼體直徑相同,并且與選粉機殼體中間位置滿焊,圓錐環上圈與選粉機頂板做密封。這樣就縮小了有效的選粉空間,隔絕了大部分的無效空間。使上升的氣流更快、更迅速的進入轉子內部,縮短了氣流的行程,提高了選粉機選粉效率。


2.5 回灰錐體


原來的選粉機下部回灰錐體沒有落料管,只有一個漏斗。漏斗距離磨盤高度太高,經過選粉機選過后的粗顆粒進入到漏斗內部后,再往磨盤上落的過程中很容易被氣流重新卷入到選粉機進行重復分選,造成了能量浪費,也降低了選粉效果。


在原來的回灰錐體漏斗下部設計一個直徑約1000mm的落料管,落料管與漏斗焊接,落料管長度約距離磨盤5000m為宜。這樣使收集的粗顆粒直接落到磨盤中心,通過磨盤的轉動離心力,甩入磨盤與磨盤輥之間,研磨后通過氣流進入選粉機重新選粉。杜絕了部分粗顆粒不停的在系統內部進行內循環,從而提高了選粉效率。改造前后選粉機結構形式見圖3,4。



三、改造效果


通過以上改造前后運行對比,煤磨產能提高了5t/h,細度R0.03mm~R0.15mm篩余≤3%,且任意細度可調。解決了煤磨產能低、細度不達標等影響回轉窯提產的瓶頸問題。


作者:張立華

來源:《唐山冀東水泥三友有限公司》

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