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技術 | 輥壓機聯合粉磨系統提產節能的改造

來源:《陜西實豐水泥股份有限公司》 發布日期:2022/3/4 編輯:張翀
核心提示:輥壓機聯合粉磨系統提產節能的改造
一、前言


某公司的水泥粉磨由兩套HFCG160-120輥壓機+ф4.2m×13m球磨機組成的聯合粉磨系統承擔,主導產品為P·O42.5水泥。系統設計產能180t/h,P·O42.5級水泥平均粉磨電耗>31kW·h/t。投產以來,受系統設計缺陷與入磨熟料溫度高等因素影響,水泥磨V型選粉機及出磨水泥溫度高,部分石膏脫水,導致水泥標準稠度需水量偏高、混凝土性能變差等。為有效解決粉磨電耗及水泥性能問題,經綜合分析,該公司于2020年初,利用水泥銷售淡季,對水泥粉磨系統選粉機及工藝流程進行了技術改造。改造后,P·O42.5水泥產量提高20t/h,電耗下降2.5kW·h/t,解決了石膏脫水導致的水泥性能問題,為公司帶來了可觀的經濟效益。


二、主要設備技術參數與工藝流程


聯合粉磨系統主要設備的技術參數見表1,技改前的工藝流程見圖1



三、系統存在的問題


(1)聯合粉磨系統選粉機處理風量小,系統阻力大,運行電流高,制約了粉磨能力的進一步發揮。


(2)熟料溫度高,造成V型選粉機及出磨水泥溫度高,部分石膏脫水。該公司水泥磨V型選粉機出口溫度在120℃,出磨水泥溫度較高,基本在118℃,磨內溫度較高;存在鋼球被包裹現象,嚴重影響粉磨效能,易引起磨機瓦溫高,影響設備的安全連續運行;易造成石膏脫水,使出廠水泥適應性變差,導致混凝土性能差。


(3)水泥磨主排收塵器運行時清灰效率偏低,運行阻力大,造成能耗偏高,檢修過程長、難度大,影響設備運轉率。


四、技改措施


(1)將V型選粉機其中一個選粉筒收集的細粉料,由入磨改為入出磨提升機,另外一個選粉筒收集的細粉料繼續入磨。結合現場有限的場地空間,對選粉機進行了升級改造,采用S4000型高效渦流選粉機替代現有的N-3500型O-sepa選粉機。


(2)為有效解決熟料溫度高的問題,改造篦冷機一段的風機,其中新增風機3臺,調整更換風機6臺。調整后,整體風量增加80860m3/h,單獨向2、3室充氣梁篦板供風,提高了篦冷機一段急冷能力,降低了出窯熟料溫度。


(3)將V型選粉機入O-sepa選粉機的管道封閉,增加一臺收塵器,排出高溫氣體或水蒸氣二改造后,降低了V型選粉機出口及出磨水泥溫度,改善了石膏脫水問題。技改后的工藝流程見圖2


(4)為提高袋收塵器反吹清灰效果,有效降低系統阻力,將水泥磨主收塵器反吹孔徑由ф10mm擴至ф14mm


技改前后水泥磨運行參數對比見表2。技改前后出磨水泥物理性能見表3


五、改造效果


(1)技改后,熟料二次風溫≥1050℃,出窯熟料量同比提高200t/d左右,出篦冷機熟料溫度下降30℃,入磨熟料溫度下降30℃,熟料冷卻改善明顯。


(2)通過對比技改前后出磨水泥結晶水含量、水泥標準稠度需水量等質量數據,水泥細度與比表面積對應關系明顯改善,水泥齡期強度均有所提高,水泥性能明顯改善,有效解決了混凝土初始流動度差及后滯問題。


(3)水泥磨主收塵器過濾負荷下降,水泥磨排風機頻率由36Hz降至32.5Hz,每小時節約用電63kW·h,檢修頻次減少,設備運行安全平穩。


(4)水泥產量提高約20t/h,電耗下降約2.5kW·h/t,水泥性能明顯改善,年節約電費100余萬元。


作者:李小軍,宋良山,陳亞強,白雪瑞,穆飛

來源:《陜西實豐水泥股份有限公司》

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