技術 | 煤磨袋收塵器不通風故障的分析處理
某公司窯頭、窯尾、煤磨各設有一臺袋收塵器。自2013年10月熟料生產線投入運行以來,煤磨袋收塵器連續多次出現了進出口壓差增大、不通風現象,煤磨袋收塵器進出口壓差從1300Pa瞬間增大到2500Pa以上,造成煤磨系統緊急停機,嚴重影響了煤磨系統的正常運行。
圖1為PPW128-9煤磨袋收塵器系統結構圖。收塵器本體被分隔成9個箱室,每個箱室有128條濾袋,箱室側邊出口管道上有一個氣缸驅動的提升閥,并配有兩個脈沖閥。袋收塵器正常運行時,通過PLC程序控制,箱室提升閥關閉,切斷氣流;箱室的兩個脈沖閥開啟,將>0.5MPa壓縮空氣噴吹到凈氣室內,清除濾袋上的煤粉;提升閥重新打開,箱室重新參與過濾工作,并按以上步驟逐一完成各室清灰,以完成一個清灰周期動作。下箱體安裝了6個振打電機和6個灰斗出口卸料器,配合將煤粉通過鏈式輸送機輸送到煤粉倉內。煤磨袋收塵由PLC控制,自動連續運行,可根據清灰情況調節清灰脈沖寬度和清灰周期,實現清灰的最佳效果。
圖1 PPW128-9煤磨袋收塵器系統結構
煤磨袋收塵器不通風故障的出現沒有規律性,且每次不通風故障出現5min左右后,袋收塵器壓差自動恢復正常。經分析,這種故障主要由以下原因造成:
(1)脈沖閥和提升閥共用壓縮空氣氣包。當某個脈沖閥膜片損壞、彈簧變形產生漏氣時,氣包壓力瞬間下降,導致提升閥供氣壓力<0.2MPa,所有提升閥閥板下落,袋室短時間不能通風。
(2)安裝在煤磨袋收塵器氣路的過濾器老舊,過濾效果不好,壓縮空氣管道內部鐵銹、雜質等卡在膜片閥座端面之間,導致脈沖閥漏氣。
(3)提升閥長時間運行后,氣缸密封件磨損,壓縮空氣泄露,供氣壓力不足。
(4)PLC脈沖閥輸出點及輸出繼電器觸點有發熱現象,可能存在粘連,引起脈沖時間過長,導致供氣不足、提升閥閥板下落,袋室瞬間不通風。
(1)利用煤磨停機期間對煤磨袋收塵器氣路進行了改造,將原來的圖2所示氣路(提升閥和脈沖閥在氣包后共用壓縮空氣)改成圖3所示氣路,主管道在氣包之前新增一路氣路向提升閥供氣,并增加氣源三聯和旁路閥。通過氣路改造,每次脈沖閥動作噴吹時,脈沖閥管道壓力短時間內由0.5MPa降到0.4MPa后即恢復,而提升閥管道壓力一直保持0.5MPa左右,有效保障了提升閥的供氣穩定性。
(2)在并列的兩路脈沖閥支路氣管的頭部增加壓力傳感器和電磁速斷閥,用以檢測箱室兩側脈沖閥支路壓力。當脈沖閥支路氣管壓力<0.2MPa時,電磁速斷閥失電,快速切斷此支路,確保袋收塵器在短時間內不會因脈沖閥漏氣,引起提升閥閥板下落,導致其不通風,為維修人員排查故障爭取了時間。
(3)在箱室每個脈沖閥前增加一個手動球閥,當某個脈沖閥出現故障時,可以關閉單個氣路進行維修,不影響袋收塵器正常運行。
(4)利用煤磨停機期間,吹掃壓縮空氣管道,除去鐵銹等雜物,更換部分脈沖閥損壞的膜片及彈簧。
(5)將煤磨袋收塵器PLC脈沖程序輸出通道Q3.3更換為Q3.4備用通道,更換發熱的脈沖閥繼電器、提升閥繼電器。
通過采取以上措施,系統運行至今,未再出現過煤磨袋收塵器瞬間不通風造成的煤磨緊急停機故障。
作者:劉福永
來源:《合肥中亞建材裝備有限責任公司》
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