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技術 | N-TGD鋼絲膠帶提升機膠帶跑偏原因分析及故障處理

來源:《和田堯柏水泥有限公司》 發布日期:2022/6/9 編輯:張翀
核心提示:N-TGD鋼絲膠帶提升機膠帶跑偏原因分析及故障處理

引言


N-TGD鋼絲膠帶斗式提升機依靠其自身先進的設計理念、顯著的經濟效益以及使用過程中卓越的品質性能,贏得了各行業廣大使用者的高度認可和廣泛贊譽,現已被普遍應用于水泥生產的生料入庫、入窯,水泥入庫、粉煤灰及其他粉體高負荷、大高度垂直輸送各個環節,更可喜的是國產化裝備已基本替代了同型號規格的國外進口設備,能夠完全滿足生產的各種需求。然而,隨著設備的長期連續運行及老化,也逐漸暴露出一些不可忽視的問題,如不引起高度重視并及時徹底處理,將嚴重制約生產的順利開展,甚至引發嚴重的設備事故,造成重大的經濟損失。為此,筆者就N-TGD鋼絲膠帶斗式提升機(以下稱“提升機”)最常見的膠帶跑偏故障,結合自身處理經過進行簡要的歸納總結,僅供各位同行參考借鑒。


一、情況簡介


某公司4500t/d熟料新型干法生產線配置3臺N-TGD鋼絲膠帶斗式提升機,分別為:①N-TGD800H×99.87m-雙型生料入窯提升機,主機功率:110kW×2,輸送能力:400t/h,提升高度:99.87m;②N-TGDl000×57.97m-左型生料入庫提升機,主機功率:132kw,輸送能力:500t/h,提升高度:57.97m;③N-TGD1000×27.4m-右型生料入穩流倉提升機,主機功率:75kw,輸送能力:500t/h,提升高度:27.4m。


3臺提升機于2012年8月投入生產,投產后2年內,設備運行狀況良好,未發生過因提升機故障造成系統主機停機的情況。在運行至2014年10月,利用系統停機機會對提升機運行情況進行檢查時發現,3臺提升機均出現了不同程度的頭、尾輪膠帶跑偏,通過尾部張緊糾偏裝置的調整,跑偏情況得以恢復,雖在后期生產中多次出現跑偏報警,亦通過尾部張緊糾偏裝置調整恢復終未影響生產。


直至2015年7月23日生料入庫提升機再次出現尾部跑偏報警,尾部跑偏擺動組件及接近開關因膠帶跑偏與殼體不斷發出碰撞聲響,提升機電流也隨之出現小幅波動,后經對提升機尾部張緊糾偏裝置再三調整,雖電流波動情況有所緩解,但尾部跑偏信號仍未能消除,跑偏擺動組件與殼體碰撞聲仍時有出現(在后期生產中,入窯、入穩流倉提升機出現了類似的情況),因當時生產緊迫未能立即停機處理,在之后利用停機機會一并對其進行了徹底處理。


二、原因分析及處理


在系統停機后我們進行了詳細的檢查并進行反復多次的調整試驗。檢查發現:3臺提升機均出現了頭、尾輪膠帶向同側或向另一側嚴重跑偏的情況,入庫提升機頭部膠帶甚至偏離頭部滾筒20mm,殼體上留有輕微的摩擦痕跡,情況非常危急。我們反復多次對尾部張緊糾偏裝置進行調整,尾輪跑偏雖能恢復,但頭輪跑偏情況未得到絲毫緩解。檢查頭輪滾筒不存在粘料情況,膠帶接頭完好不存在錯位,從而排除了因頭部滾筒粘結物料和膠帶接頭不正因素造成的膠帶跑偏。為此公司技術人員討論研究分析了提升機膠帶跑偏的原因,并制定了處理方案。


2.1 膠帶跑偏原因


(1)頭部滾筒軸水平度超允差或頭尾輪滾筒不對中。提升機安裝時,在殼體法蘭之間放置了用于密封作用的4mm厚羊毛氈,在后期長時間連續運行中因羊毛氈受擠壓變形而使殼體發生不同程度的歪斜(提升機越高,放置的羊毛氈層數越多,因羊毛氈變形導致殼體發生歪斜的幾率越大),從而導致頭輪滾筒軸水平超允差或頭尾輪不對中的情況發生。重新核對安裝驗收數據,以生料入庫提升機為例,頭輪滾筒軸水平度為0.08mmn(允差:0.3mm/m),頭尾輪滾筒中心偏差e=2.5mm(允差:e≤3mm),丨A1-A2丨=2.5mm(允差:丨A1-A2丨≤4mm),且在投產后前兩年內運行良好,可以確定安裝質量不存在問題。


(2)頭部滾筒覆膠瓦片與尾部鼠輪滾筒滾面磨損,導致膠帶左右跑偏且極難調整。設計制造時,頭尾輪滾筒形狀近似鼓型,兩端靠中心線方向約300mm長度范圍較中間低3~5mm且外形平滑過渡。這樣在提升機運行時,因滾筒兩端圓弧形對膠帶產生相反方向的摩擦阻力而使膠帶中心自動向滾筒中心靠攏以減少兩者中心偏差。但當滾筒中部均勻或不均勻磨損后,鼓型變為近似圓柱形,滾筒兩端對膠帶摩擦力顯著減小或出現不平衡,導致膠帶左右跑偏且極難調整。因提升機前兩年運行正常,所以入料口位置、配重等因素不是造成膠帶跑偏的主要原因。


2.2 方案及處理


檢查確認頭輪水平度、確認殼體是否發生嚴重歪斜等情況,如若存在,重新找正。


我們用ф1mm鋼絲重新對殼體的垂直度進行了驗證,結果兩個方向最大偏差4mm(允差:<7mm);提升機從下至上每10m支架和平臺上對殼體的固定支座均牢固無變形;用ф6mm透明軟管自制簡易水平儀測量頭部滾筒兩軸承座水平度,結果顯示基本在同一水平線,所以我們判定殼體歪斜不是導致膠帶跑偏的主要原因。


接下來檢查頭尾部滾筒磨損情況,若存在磨損,進行更換或修復或車削,恢復以前鼓型形狀。


我們檢查頭輪覆膠瓦片時發現,雖然磨損不至于成圓柱形,但鼓型形狀大大消除,覆膠瓦片表面磨成光亮狀,經測量滾筒兩端磨損量并不一致,跑偏側較另一側偏差2mm。至此,頭輪覆膠瓦片的磨損確定為膠帶跑偏的主要原因。因覆膠瓦片中部橡膠還可以繼續使用,若進行更換,一是沒有備件,二是造成很大的浪費,又因現場包膠修復既沒有材料又存在一定難度,所以對其進行更換和包膠修復的方案無法實施,為此,我們對其進行了鼓型車削修復,見圖1圖2


圖1 車削前頭部滾筒示意圖


圖2 車削后頭部滾筒示意圖


圖3 小刀架示意圖


(1)首先從五金市場購置車床小刀架1個(自行制作刀架無論是剛度還是精度都存在隱患),車削行程150~200mm,將小刀架固定在長度1.65m的#10槽鋼上,再準備2根長1m的410槽鋼,見圖3所示。


(2)將準備好的工具和材料放置到機頭檢修平臺,打開頭部滾筒下部檢修門,經現場核對安裝尺寸后,將2根1m的#10槽鋼固定在檢修門所在外殼體上(要點焊牢固),再將帶有小刀架的槽鋼固定在膠帶跑偏側滾筒下部正中位置的1m槽鋼上,夾好刀具后再三確認小刀架進退靈活自如。圖4為車削工具安裝示意圖。


圖4 車削工具安裝示意圖


(3)現場開啟輔傳,確認滾筒轉動過程中與刀具位置,為下一步車削做好準備。


(4)現場開啟主傳,對好刀后,緩慢均勻進刀,將膠帶跑偏側滾筒覆膠瓦片車削厚度3mm,長度200mm,車削面平穩過渡,此時膠帶將跑偏至另一側,然后將小刀架重新安裝在跑偏側進行車削,直至膠帶逐漸跑至滾筒中間位置為止。操作過程中須注意:操作前,應佩戴好防護眼鏡、防塵口罩等防護用品,進刀時一定要緩慢均勻,時刻注意人員和設備安全。


(5)頭部滾筒跑偏處理完畢后,再通過尾部張緊糾偏裝置調整尾輪膠帶跑偏。一般情況,尾部滾筒為鋼柵鼠輪結構而磨損較少,故可輕松糾正尾部跑偏,否則用處理頭輪一樣的原理,對尾部鼠輪兩端鋼柵進行打磨甚至用氧割割削,使尾輪形狀近似鼓型。


三、運行效果


通過對3臺提升機頭部滾筒覆膠瓦片的車削處理,徹底解決了頭部滾筒膠帶跑偏難調整的問題,后期運行雖有尾輪膠帶跑偏情況出現,但通過尾部張緊糾偏裝置很容易進行調節處理,頭輪膠帶一直在合理范圍內運行(單側跑偏20mm),至今運行效果良好,從而解決了設備運行中存在的重大隱患,同時也為公司節約了成本。


作者:常正安

來源:《和田堯柏水泥有限公司》

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