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技術(shù) | 提升機(jī)出料口接料和尾輪回料問(wèn)題及改造

來(lái)源:《中材萍鄉(xiāng)水泥有限公司》 發(fā)布日期:2023/2/1 編輯:張翀
核心提示:提升機(jī)出料口接料和尾輪回料問(wèn)題及改造
一、改造背景


某公司4500t/h水泥熟料生產(chǎn)線,生料磨采用兩套輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)配合生產(chǎn),配置型號(hào)為NSE-1000*30.3、NSE-1000*27.5的提升機(jī)各兩臺(tái),輸送能力1100t/h,料斗速度62.7m/min。生料4臺(tái)提升機(jī)因設(shè)計(jì)缺陷,提升機(jī)返料現(xiàn)象嚴(yán)重,提升機(jī)電流較高,尾輪密封裝置設(shè)計(jì)較差,存在大量漏料現(xiàn)象。為解決設(shè)備運(yùn)行隱患和跑冒滴漏問(wèn)題,公司決定對(duì)提升機(jī)進(jìn)行改造,降低提升機(jī)運(yùn)行中電流,杜絕提升機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行,改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生,減少員工勞動(dòng)強(qiáng)度,降低提升機(jī)的工序電耗。


二、改造措施


2.1 提升機(jī)出口接料裝置改造


通過(guò)定檢觀察接料板并結(jié)合實(shí)際分析,初步認(rèn)為原因是設(shè)計(jì)缺陷,提升機(jī)出料接料口徑設(shè)計(jì)偏小。當(dāng)系統(tǒng)臺(tái)產(chǎn)由300t/h提至310t/h時(shí),出現(xiàn)物料流速受阻流動(dòng)不順暢,造成提升機(jī)出口有富余物料聚集在接料裝置處,當(dāng)富余物料高于接料裝置接口時(shí),會(huì)有一部分物料帶入提升機(jī)內(nèi)再次進(jìn)行循環(huán),造成提升機(jī)運(yùn)行電流高達(dá)290~300A,迫使輥壓機(jī)降低喂料量來(lái)降低提升機(jī)運(yùn)行電流,嚴(yán)重影響輥壓機(jī)產(chǎn)量。為此,我們利用停機(jī)檢修的時(shí)間將出料接料口徑加大,由原先Ф900mm×700mm改為Ф1000mm×800mm,并且將接料皮延伸加寬減少與提升機(jī)出口接料裝置的縫隙由原來(lái)80mm改為40mm(見(jiàn)圖1),改造后系統(tǒng)臺(tái)產(chǎn)310t/h時(shí),提升機(jī)運(yùn)行電流在260~270A之間,提升機(jī)返料現(xiàn)象未出現(xiàn)。


圖1 提升機(jī)頭輪結(jié)構(gòu)圖


2.2 提升機(jī)尾輪接料改造


利用提升機(jī)運(yùn)行特點(diǎn),觀察尾輪處密封板縫隙溢料的現(xiàn)象,分析原因是提升機(jī)尾輪密封板在上下往返運(yùn)行過(guò)程中,密封用的羊毛氈磨損后物料通過(guò)密封板的縫隙溢出,造成尾輪積料。為解決設(shè)備運(yùn)行隱患和跑冒滴漏問(wèn)題,在提升機(jī)尾輪密封板下端設(shè)計(jì)制作接料斗,接料斗的結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2)比密封板縫隙長(zhǎng)度偏大,使溢出的物料直接通過(guò)接料斗,再次返回提升機(jī)內(nèi),改造后再無(wú)漏料溢出現(xiàn)象。


圖2 提升機(jī)尾輪結(jié)構(gòu)圖


提升機(jī)出口接料裝置和尾輪接料裝置改造后,公司生料系統(tǒng)4臺(tái)提升機(jī)再未出現(xiàn)返料現(xiàn)象和尾輪漏料現(xiàn)象。不僅消除了生產(chǎn)中的安全隱患,還提高了輥壓機(jī)的臺(tái)產(chǎn),降低了生料系統(tǒng)的工序電耗,帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)測(cè)算,公司生料系統(tǒng)4臺(tái)提升機(jī)的工序電耗由原來(lái)0.14kWh/t,改造后為0.12kWh/t,且輥壓機(jī)的年平均臺(tái)產(chǎn)增加了10t/h,按照工業(yè)用電0.667元/kWh,全年運(yùn)行300天,每天節(jié)省電量2592kWh,全年可節(jié)約0.667×(2592×300)=51.9萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)了一年的運(yùn)行,整體效果很好,獲得了公司的認(rèn)可和好評(píng)。


三、結(jié)語(yǔ)


該技改適合所有類(lèi)似問(wèn)題的提升機(jī),復(fù)制性強(qiáng)非常適用,且穩(wěn)定了生料系統(tǒng)的正常運(yùn)行,杜絕了提升機(jī)因返料原因造成設(shè)備磨損過(guò)快,使用壽命變短,影響提升機(jī)的安全運(yùn)行。另一方面提高了生產(chǎn)效率,減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了節(jié)能的效果,提高了總體的經(jīng)濟(jì)效益。


作者:劉志純,文庚明,周林勇,楊勝,李怡西,吳超

來(lái)源:《中材萍鄉(xiāng)水泥有限公司》

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