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技術 | 窯尾袋式除塵器節能超低排放改造方案與實施

來源:《河南中材環保有限公司》 發布日期:2023/3/15 編輯:張翀
核心提示:窯尾袋式除塵器節能超低排放改造方案與實施

引言


淮南某水泥廠2500t/d干法水泥生產線于2004年建成投產,窯尾采用高效靜電除塵器進行除塵。經過十幾年運行,且增加余熱發電后,電除塵器出現能耗高、排放無法保證達標情況。2016年對窯尾靜電除塵器按照(標況下,以下同)30mg/m3排放標準進行設計改造為袋式除塵器。但隨著國家和安徽省新的水泥工業大氣污染物排放標準實施,原改造的袋式除塵器無法滿足環保排放要求。2019年對窯尾除塵器進行擴容增效技術改造,改造后窯尾除塵器排放完全達到國家和安徽省水泥工業大氣污染物≤10mg/m3排放標準要求,電耗下降顯著,系統運行效果良好。


一、改造前存在的問題


1.1 改造前的情況


除塵器殼體運行近20年,出現部分銹蝕漏風、阻力增高(1800Pa)、電耗大、粉塵排放不能滿足現行《水泥工業大氣污染物排放標準》中規定的顆粒物≤10mg/m3排放要求。基于以上因素,在仔細檢查確認脈沖閥、提升閥、儲氣罐、氣包壓力表指示、收塵器進出風管溫度計壓力計參數顯示沒有問題后,為實現達標排放,優化減小阻力目標,必須對現有窯尾除塵器設備進行擴容增效升級改造。改造前原除塵器主要參數見表1


表1 改造前原除塵器主要參數



1.2 存在的問題


(1)濾袋磨蝕老化。改造為袋式除塵器后濾袋已經運行3年多時間,且除塵濾袋屬于易耗品,隨著使用時間增長出現磨損老化的問題。


(2過濾面積小,過濾風速偏高。除塵器過濾面積偏小,造成過濾風速較高,過濾速度提高后設備阻力增加,引起頻繁清灰,能耗增大,運行費用升高。


(3)收塵器進口分風不均,影響收塵器氣流流向,造成濾袋間氣流不均衡,從而造成除塵器阻力增加、影響收塵效率,降低濾袋使用壽命。


(4)除塵器存在一定漏風,影響除塵效率。除塵器經過多年運行,本體鋼板焊縫孔洞漏風及除塵器檢修門密封條老化造成漏風。漏風使進入除塵器風量加大,造成除塵器內部氣流流速增加、氣流不穩,而使除塵器效率降低。


(5)漏風造成耗電率大。多年運行后焊縫孔洞漏風及除塵器檢修門密封條老化形成漏風,從而造成風量增加,風機電耗增大。


二、確定合適的改造方案


根據現有除塵器的外形尺寸,經過認真研究,需要在不改變除塵器工況和風量的前提下,提高除塵器過濾面積,使過濾風速降到0.8m/min左右。有幾種解決方案:


(1)保持收塵器長度和寬度不變,收塵器高度增加1500mm,更換全部袋籠和濾袋。


(2)保持現有濾袋規格(Ф160mm×7000mm)、收塵器寬度和高度不變,加大收塵器長度。拆除原除塵器出氣端保溫和側板,在收塵器出氣端增加袋室、增加濾袋袋籠、噴吹裝置、頂部增加高凈氣箱,型號為LJPJ10(11)227-2*6(1)。更換電控系統,并對增加部分設備及管道進行外保溫。


(3)在不改變除塵器工況和風量的前提下,保留原除塵器殼體、噴吹清灰系統及輸灰鎖風系統,拆除全部袋籠和濾袋,更換規格Ф160mm×2200mm耐高溫的折疊濾筒。


(4)不改變除塵器工況和風量,保留原除塵器殼體、噴吹清灰系統及輸灰鎖風系統,全部更換袋籠和濾袋,改造除塵器進口擋風板、導流板。


由于受場地限制,空間狹窄,在不改變除塵器工況和風量的前提下,經過認真研究方案比較(見2):方案1濾袋袋籠數量不變,長度增加,要更換全部濾袋和袋籠。但加高袋室,增加了加工制造增高袋室的費用,且受場地空間限制,袋室加高安裝耗時長,增加改造成本。方案2濾袋袋籠長度不變,可以利舊原來袋籠,增加更換濾袋及增加濾袋和袋籠費用,但需要拆除原除塵器出氣端保溫和側板,增加袋室、上箱體及噴吹系統等,受場地空間狹窄限制,施工困難,施工周期較長,施工費用較高。方案3設計簡單,可以保持原除塵器本體和管道系統工藝不變情況下,拆除全部濾袋和袋籠,更換折疊濾筒,施工快捷方便,但耐較高溫度濾筒加工制作成本高,造成較高的改造成本。方案4設計簡單,保持了原除塵器本體和管道系統工藝不變情況下,更換全部濾袋和袋籠,只需改造除塵器進口擋風板、導流板,且工期短、投資成本低。



經過論證,最終使用方案4。該方案難點在改造除塵器進口擋風板、導流板裝置的設計,我們利用CFD技術(見圖1)對整個除塵器進行流場模擬,確定了最佳設計方案,確保了各袋室風量的均勻性。


三、改造內容


3.1 改造過程


(1)收塵器原分布板做相應優化調整改造。氣流分布主要目的是保證濾袋使用壽命和降低設備運行阻力。原分布板為上部盲板+下部導流板結構。改造方案根據現有除塵器結構形式,對設備內部上部盲板不動,將原下部盲板上開一部分方孔(160mm×160mm),并將孔制作的折彎板罩住,增加導流板。設計合理均風結構來改善氣流分布,盡量保證濾袋進風均勻,進_步降低設備結構阻力。


(2)濾袋選用。既考慮節約投資成本,又要保證排放效果。濾袋的選擇顯得格外重要,濾袋由160mm×7000mm全部更換為160mm×8200mm,采用耐酸、耐堿、克重>850g/m2玻纖覆膜濾料,且袋籠拼接處濾袋加強處理,可以更好保護濾袋使用。


(3)袋籠選用。袋籠是袋除塵器另外一個重要的部件,其筋數及間距、直線度與焊接質量的好壞直接關系到濾袋的壽命。本次設計的袋籠為24根豎筋,三節結構,袋籠豎筋直徑≥3.0mm,環筋直徑≥4.0mm,環筋間距≤180mm,袋籠的豎筋與縱筋的焊接采用_次全自動焊接,采用有機硅防腐,這樣可以很好地保護濾袋;另外在袋籠的頂部設置有保護套,可以保護袋口不被破壞。


(4)殼體補漏。由于除塵器多年運行,殼體焊縫部分腐蝕,對漏洞進行補漏,并進行防腐處理。


(5)設備密封條老化。對現除塵器檢修門更換專用中空U形硅膠密封條,不但密封性能好,且耐高溫抗老化;使得設備漏風率低,避免殼體內部腐蝕。


3.2 改造后生產運行情況


通過除塵器擴容增效升級改造,消除了除塵器運行的瓶頸問題,達到改造效果(見表3)。改造后,除塵器顆粒物排放穩定運行≤10mg/m3完全優于標準要求,設備阻力進一步降低,節約了電耗。


表3 改造效果



3.3 產生的效益


原有除塵器處理風量550000m3/h,排放濃度≤30mg/m3,按照排放溫度150°C,每小時粉塵排放量為550000×[273/(273+150)]×0.03/1000=10.65t;改造后袋收塵器處理風量:550000m3/h,排放濃度7mg/m3,每小時粉塵排放量為550000×[273/(273+150)]×0.007/1000=2.48t。因此,每年向大氣減少排放量:(10.65-2.48)×24×330=64706.4t,同時為企業節約64706.41生料。


除塵器運行穩定后的壓差在900Pa左右。同樣工況下,改造前后除塵器運行壓差降700Pa左右:


W=kPQt/(3600×1000ŋ)


其中,t——年運行時間(24×330h),Q——煙氣流量,m3/h;P——壓差差值,Pa;k——氣體密度系數,取1;ŋ——系統效率,取0.8;年均用電節省約1058 750kWh,當前電價0.55元/kWh,年均電費節省約582312.5元。


四、改造體會


(1)合理選用改造技術方案。通過多種改造技術方案按照投資、工期及穩定性論證比較,確定最優的改造方案,保證改造后具有投資低、工期短、運行穩定、使用壽命長及運行費用低等優點。


(2)優化氣流均布配置。氣流均布主要目的是保證濾袋使用壽命和降低設備運行阻力,氣流分布的均勻性對除塵效率影響也很大。氣流分布不均勻時,在流速低處所提高的除塵效率遠不足以彌補流速高處效率的降低。通過CFD分析對氣流均布的優化升級改造,保障了除塵器系統的穩定運行。


(3)有效管理和正確操作保證袋式除塵設備穩定運行。總結了除塵器生產管理經驗,結合改造后系統的特點,重新制訂了管理辦法和操作參數,盡可能減少管理操作上的不統一帶來的影響。


(4)清灰程序合理設置是關鍵。窯尾袋式除塵器經過擴容升級改造后生產穩定,噴吹清灰周期設計合理,設備阻力較低、壓縮空氣消耗量下降,顯著降低單位產品電耗。


作者:牛志遠

來源:《河南中材環保有限公司》

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