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技術 | 煤粉貧化改良措施

來源:《中國水泥》 發布日期:2023/5/17 編輯:張翀
核心提示:煤粉貧化改良措施
一、煤磨系統現狀


1.1 設備配置


公司有一條水泥生產線,煤磨系統自窯尾取風。該系統自投產以來,一直未能達到設計產量,并伴有嚴重的煤粉貧化現象,電耗相對較高。公司計劃2020年對系統進行優化改造。煤磨系統配置見表1



1.2 改造前存在的問題


(1)煤粉貧化嚴重:貧化率比較高,灰分比例12%;


(2)不達產:系統臺時產量45t/h;


(3)電耗高:煤磨高溫風機電流高,達到409A。


改造前高溫風機電流原因分析:


經過理論計算,煤磨高溫風機滿負荷拉風,旋風筒內風速達到5.9m/s左右,風速偏高很多。風管風速25m/s,也偏高。旋風筒設計風速過高,選粉效率降低,這是煤粉貧化的一個主要原因。


現場標定結果顯示,煤磨高溫風機進口負壓2700Pa,超出煤磨高溫風機全壓。旋風筒的阻力大于設計阻力1000Pa,達到1800Pa。可以斷定,煤磨高溫風機前系統阻力過大,導致高溫風機拉風不足,從而煤磨所需熱風不足,臺時產量低,


二、改造措施及效果


2.1 改造措施


(1)更換旋風筒。旋風收塵器直徑由Φ3100mm改造為Φ4600mm,旋風筒內理論風速達到2.7m/s左右。


(2)入煤磨前風管道加粗。管道直徑由Φ1500mm加大到Φ2150mm,風管內風速理論達到12.2m/s。


2.2 改造效果


(1)煤粉貧化情況大大改善:改造后煤粉貧化率下降,灰分比例降低到10%。提高煤粉燃燒熱值約2090kJ/kg(500kcal/kg),燒成系統煤耗降低約0.5kgce/t.cl。


(2)煤磨臺時產量提高達到55.31t/h。


(3)煤磨系統電耗由改造前的39.6kWh/t降低為32.4kWh/t。系統改造效果明顯,達到預期效果。改造比較簡單,施工周期較短,投資相對較低,費用總計約48萬元,經濟效益明顯。


三、結論


煤粉貧化是由于多種原因造成的,對于不同系統應該具體分析,不能一概而論。解決辦法也有很多種。很多公司直接把旋風筒改成袋式收塵器,應用效果也比較好,徹底解決煤粉貧化問題。但是這種方法投資較高,電耗稍高。具體到每個公司的具體問題,應根據實際情況和需求出解決方案。


作者:張軍濤1,王佑安2,卜江江2

來源:《中國水泥》

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