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技術(shù)丨我公司第四代篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)改造及效果

來源:《水泥工程》 發(fā)布日期:2023/9/14 編輯:張翀
核心提示:我公司第四代篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)改造及效果
一、存在的問題


我公司4500t/d線于2012年點(diǎn)火投產(chǎn),回轉(zhuǎn)窯的規(guī)格是Ф4.8m×72m,使用的是天津院第四代篦冷機(jī),規(guī)格型號為TCS5500,近年來,隨窯系統(tǒng)的不斷改進(jìn)與優(yōu)化,熟料產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)步提升,但也暴露出一系列新的問題。一是篦冷機(jī)配風(fēng)不合理,高溫段風(fēng)量不足,導(dǎo)致熟料急冷效果差,出篦冷機(jī)熟料溫度高,基本在140℃以上;二是二次風(fēng)溫波動(dòng)在1000~1100℃,偶有黃心料出現(xiàn);三是風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低、電耗高。為此,我公司于2022年利用大修期間對篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)進(jìn)行了改造,通過優(yōu)化篦冷機(jī)整體配風(fēng)方案、更換高效節(jié)能風(fēng)機(jī)及永磁電機(jī),取得了較好的效果。


二、篦冷機(jī)設(shè)備參數(shù)


設(shè)備參數(shù)見表1,冷卻風(fēng)機(jī)配置見表2。該篦冷機(jī)共設(shè)計(jì)11個(gè)風(fēng)室,共配置12臺風(fēng)機(jī)。除1風(fēng)室配置F0及F1風(fēng)機(jī),其它每風(fēng)室配置1臺風(fēng)機(jī),各風(fēng)機(jī)電機(jī)均為變頻調(diào)速控制,公司邀請第三方公司對篦冷機(jī)各風(fēng)機(jī)進(jìn)行標(biāo)定,標(biāo)定后結(jié)果見表3



經(jīng)現(xiàn)場標(biāo)定,各風(fēng)機(jī)全壓效率處于70%左右,效率偏低。為解決熟料冷卻效果差、提升風(fēng)機(jī)效能、改善熟料結(jié)粒,同時(shí)為進(jìn)一步提高篦冷機(jī)的熱回收效率,對篦冷機(jī)進(jìn)行風(fēng)機(jī)改造勢在必行。


三、改造技術(shù)方案


為了在達(dá)到改造預(yù)期目標(biāo)的前提下盡量節(jié)約投資成本,采用如下改造方案:


(1)風(fēng)機(jī)整體配風(fēng)采用高溫段用風(fēng)量提高、中溫段用風(fēng)量不變,低溫段用風(fēng)量減少的方案。


(2)根據(jù)新的配風(fēng)方案將F0、F1、F2、F3、F4、F10、F11風(fēng)機(jī)更換為高效風(fēng)機(jī);F5、F6、F7風(fēng)機(jī)不做更換。


(3)原F11風(fēng)機(jī)移至F9風(fēng)機(jī)位置,原F10風(fēng)機(jī)移至F8風(fēng)機(jī)位置;


(4)12臺風(fēng)機(jī)電機(jī)全部更換為永磁同步電機(jī)并配套變頻器控制;


(5)對原風(fēng)機(jī)非標(biāo)管道進(jìn)行調(diào)整,使非標(biāo)管道過渡段更加平滑,減少風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)阻力。


風(fēng)機(jī)改造前后參數(shù)對比見表4


表4所示,改造過程中,通過平衡一風(fēng)室中心區(qū)F0風(fēng)機(jī)供風(fēng)與周邊區(qū)F1風(fēng)機(jī)供風(fēng)比例,提高高溫段風(fēng)機(jī)F2、F3、F4的風(fēng)量和壓力的配風(fēng),提升了高溫段風(fēng)的穿透力,這樣提升了篦冷機(jī)高溫段熟料的急冷效果來達(dá)到降低出窯熟料溫度的目的。


四、改造后的效果


(1)改造后變化最明顯的是熟料溫度,出窯熟料溫度經(jīng)檢測由原先的平均140℃下降到100℃。熟料的C3S含量上升了0.5%,C2S含量下降0.7%,熟料28d強(qiáng)度由原58MPa增長到59MPa,熟料的質(zhì)量和易磨性都有提升。


(2)改造后二次風(fēng)溫穩(wěn)定在1150℃較之前增加50℃以上,窯的鍛燒能力得到提升,熱回收效果增強(qiáng),窯臺產(chǎn)上升6~8t/h,熟料標(biāo)煤耗下降1.0kg/t,以現(xiàn)有煤價(jià)1300元/t計(jì)算,噸熟料用煤成本下降1.755元/t,以年產(chǎn)熟料200萬t計(jì)算,全年節(jié)省成本351萬元。改造后生產(chǎn)界面見圖1


(3)篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)改造前后耗功對比見表5。由表5可以看出,改造運(yùn)行后,12個(gè)風(fēng)機(jī)總耗功明顯有下降,從1591kW下降到了1373kW,下降了218kW,降幅達(dá)到了13.9%。以熟料臺產(chǎn)250t/h計(jì)算,熟料工序電耗降低0.87kWh/t,折合熟料用電降低0.52元/噸,以年產(chǎn)熟料200萬t計(jì)算,年用電成本降低174萬元。


五、結(jié)語


公司通過對篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)群進(jìn)行改造,合理配風(fēng),提升了熟料產(chǎn)量及熱回收效率,解決了熟料急冷效果差的問題,熟料質(zhì)量得到進(jìn)一步提升,同時(shí)降低了生產(chǎn)成本,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。


作者:劉江,張昌煜,鐘騫,周漢忠

所屬:中材萍鄉(xiāng)水泥有限公司

來源:《水泥工程》

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