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技術(shù)丨水泥粉磨系統(tǒng)輸料設(shè)備配置的優(yōu)化

來(lái)源:《水泥》雜志 發(fā)布日期:2018/5/18 編輯:王嘉璐
關(guān)鍵詞: 水泥粉磨  
核心提示:我廠 2 臺(tái) Φ4.2m×14.5m 水泥磨自 2005 年 11 月投產(chǎn)以來(lái), 至 2006 年 9 月運(yùn)行基本正常, 故障率較低。 2006 年 10 月份,配料發(fā)生變化,增加了高爐礦渣。 礦渣水分大,含有大量鐵渣,導(dǎo)致下料系統(tǒng)堵塞、空氣輸送斜槽透氣布損壞嚴(yán)重等, 故障率逐月上升。為此經(jīng)過三次技改,取得了一定成效。

1 磨尾袋除塵器卸料口

除塵器型號(hào)為 PPCS128-9,通過螺旋輸送機(jī)和卸灰閥下料。

存在問題:螺旋輸送機(jī)吊瓦易磨損,卸灰閥易卡,傳動(dòng)鏈條銷子斷,卸灰閥測(cè)速開關(guān)易動(dòng)作,造成磨機(jī)系統(tǒng)跳停,系統(tǒng)運(yùn)行不平穩(wěn)。

改造內(nèi)容:拆除螺旋輸送機(jī)和卸灰閥,自制重錘翻板閥和下料口(見圖 1)。

2 水泥磨磨尾下料口

磨尾下料口原來(lái)通過重錘翻板閥下料到 B500×5 800mm 空氣輸送斜槽,再到磨尾提升機(jī)。

存在問題:斜槽透氣布易磨損,造成停磨。由于斜槽在地坑內(nèi)空間狹窄,再加現(xiàn)場(chǎng)堵后,灰又比較多,水泥溫度又高,維護(hù)費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

改造內(nèi)容: 將重錘翻板閥向磨機(jī)下料口上移800mm,把斜槽拆除更換成一根 Φ400mm×9 000mm管道,角度為 40°(見圖 2)。

3 選粉機(jī)入料

原來(lái)的選粉機(jī)入料流程:磨尾提升機(jī)下料口—空氣輸送斜槽——清渣器——空氣輸送斜槽——選粉機(jī)。

存在問題:斜槽透氣布易磨損,尤其第一節(jié)斜槽很難拆卸,更換時(shí)間比較長(zhǎng),影響磨機(jī)生產(chǎn);清渣器雜物不及時(shí)清理容易堵料; 壓縮空氣開小易造成堵料,開大造成氣源浪費(fèi)。

改造內(nèi)容:在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),磨尾滾筒篩網(wǎng)保持完好時(shí),鐵渣及大顆粒物料全部被篩分通過磨尾吐渣口吐出,清渣器內(nèi)沒有出現(xiàn)鐵渣及大顆粒物料。所以,規(guī)定每次磨機(jī)定檢時(shí),都對(duì)滾筒篩檢修,保證滾筒網(wǎng)完好,清渣器的作用不大。這樣,將兩節(jié)斜槽及清渣器拆除,提升機(jī)下料口對(duì)半分成 2 個(gè)下料口,分別下到選粉機(jī)的進(jìn)料口,角度分別為 45°和 36°(見圖 3)。

4 粉煤灰斗式提升機(jī)

投產(chǎn)以來(lái),粉煤灰摻入一直存在波動(dòng),脈沖給料頻繁發(fā)生,直接影響磨機(jī)產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)此問題,我們利用閑置設(shè)備進(jìn)行改造。

改造前摻入方式:庫(kù)底——手動(dòng)閘板閥——卸料器——沖板流量計(jì)——空氣輸送斜槽——NF50 斗式提升機(jī)——入磨。

改造后摻入方式:庫(kù)底——手動(dòng)閘板閥——卸料器——溢流螺旋輸送機(jī)——沖板流量計(jì)——空氣輸送斜槽——TH315 膠帶提升機(jī)——入磨。

改造后增設(shè)溢流螺旋輸送機(jī)一臺(tái)(為閑置設(shè)備),其主要起二次鎖料效果; 電氣控制采用滑差調(diào)速控制。 由于 NE50 斗式提升機(jī)鏈板每年必須更換一次,且故障率高,因此改為 TH315 膠帶斗式提升機(jī),膠帶采用更換下來(lái)的熟料輸送帶,裁為 450mm 寬,傳動(dòng)部分采用 B500 膠帶輸送機(jī)頭輪,下輪利用原 NE50 下鏈輪, 在其外圓周套上一個(gè) Ф500mm×550mm 圓管,焊接固定即可。

投入運(yùn)行后,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)輸送量達(dá) 36t/h,給料波動(dòng)在 0.5~0.8t/h,給料穩(wěn)定,從曲線圖中看似一條直線,粉煤灰摻入提高了 6%,極大提高磨機(jī)產(chǎn)量,同時(shí)年節(jié)約配件費(fèi)用 1.34 萬(wàn)元。

5 總結(jié)

技術(shù)改造后共消除故障點(diǎn) 8 個(gè),因停開 8 臺(tái)電動(dòng)機(jī)和 4 臺(tái)空氣輸送斜槽風(fēng)機(jī), 減少運(yùn)行功率 34kW,降低系統(tǒng)處理風(fēng)量近 10 000m3/h, 使 2 臺(tái)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)(315kW/臺(tái)) 運(yùn)行時(shí)風(fēng)門開度下降 5%(5 號(hào)磨尾風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度由 54%下降到 48%、6 號(hào)磨尾風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度由 63%下降到 56%),選粉機(jī)轉(zhuǎn)速下降 50r/min, 風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流下降 1A, 選粉機(jī)電流下降 20~35A, 這樣節(jié)約電量 20 000kWh/月。 并節(jié)約相應(yīng)的吊瓦、空氣輸送斜槽透氣布等易損部件。

改后磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率明顯提高, 現(xiàn)磨機(jī)運(yùn)行周期已達(dá) 40d, 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由技改前 118.5t/h 上升到 124.3t/h(P·O42.5 級(jí)水泥), 系統(tǒng)工序電耗由技改前 39.1kWh/t下降到 35.4kWh/t,極大地降低了運(yùn)行成本。

作者:丁世友,陶定高,楊青龍

機(jī)構(gòu):海螺集團(tuán) 白馬山水泥廠

出處:中國(guó)水泥備件網(wǎng)微信公眾號(hào)(關(guān)注查詢更多資訊)

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