技術丨低氮燃燒器在5000t/d新型干法水泥生產線上的改造
1、應用背景
某水泥有限公司(以下簡稱公司)5000t/d新型干法水泥生產線是南京院設計的Φ5.0×68m回轉窯,RF5/5000預熱器帶分解爐的系統。于2006年建成并投產運行。但在同類窯型中一直存在能耗偏高的問題,而且經在線監測系統顯示氮氧化合物排放值較高,達不到現行標準要求。因此,我們對系統進行了熱工標定和分析,結果顯示:系統所配置的燃燒器存在一次風量偏高、管徑偏大等一系列問題,需要進行必要的技術改造,決定在更換新型的低氮節煤燃燒器。
2、作用原理
目前國內生產的低氮節煤燃燒器主要是通過控制入窯的一次風量,將傳統燃燒器的“大推力”的用風特點改為“相對高動量”的原理。也就是說利用“高風速、低風量”來抑制氮氧化合物的生成。
3、改造過程
我們選用了鄭州奧通熱力工程有限公司研制的低氮燃燒器,窯頭燃燒器型號選用DJGX-530B;分解爐燃燒器型號選用DJGX-5000t/d。具體窯頭和分解爐燃燒器主要技術參數改造如下:
1)窯頭送煤風機:流量由原先的76m3/min改為45m3/min;壓力由68.6kpa改為49kpa;功率由132kw改為55kw。
2)窯頭凈風機:流量由原先的161m3/min改為70m3/min;壓力由29.4kpa改為49kpa;功率110kw不變。
3)窯頭將送煤管道由ф273mm改為ф194mm,在滿足穩定輸送的前提下保證較高的煤粉噴射速度。
4)窯尾送煤風機:流量由原先的114m3/min改為70m3/min;壓力由68.6kpa改為45kpa;功率由185kw改為75kw。
5)窯尾送煤管道:主管道ф377mm改為ф273mm;分管道由ф299mm改為ф203mm。
6)把原來分解爐單管噴煤改為旋流燃燒器,以保證煤粉迅速擴散,均勻混合,提高燃燒效率。
4、應用調整
2014年3月份改造完成后我們進行工業試驗。由于以前使用的蒙煤水分較高,煤粉平均水分大約在6%左右。這樣煤粉著火預熱時間長,而且水蒸氣汽化吸熱對煅燒熱力強度有較大的影響。因此,通過調節凈風占窯風總量的5.1%,煤風占2.9%,控制一次風總量為8%。凈風風速提高后可形成熱煙氣回流,提高起火溫度,有效的縮短預熱時間。
5、應用效果
經過上述改造和調整,窯系統運行穩定,質量合格。熟料結粒均齊致密,色澤好,無黃芯料。改造前后,窯臺時產量同比提高5t/h,相當于單線每年多生產熟料約4萬噸,實現凈利潤約320萬元;熟料煤耗同比下降2.5kg/t,相當于每年節約用煤4365噸,煤價按600元/噸計算,則每年節約資金262萬元;熟料綜合電耗同比下降2.1度/噸,則每年節約電費約83萬元。可見,日產5000噸的熟料生產線三項綜合每年可節約資金665萬元,節能及經濟效益十分顯著。同時,使用低氮節煤燃燒器以后氮氧化物排放值下降至318mg/m3 左右,脫銷效果也十分明顯,可降低熱力NO2排放約20%以上。具體能耗及NO2排放值見表4。
表4:能耗和排放指標對比情況

6、應用結論
可見,低氮節煤燃燒器在新型干法水泥生產線上的應用是成功的,是水泥企業降本增效的新起點。實現了社會和經濟效益的雙贏,符合國家節能減排的有關產業政策,值得推廣和擴大應用。但需要根據企業工藝配置、煤粉質量和特性等實際情況進行必要的技術調整,才能達到預期效果。
作者:姚文平 孫柏
出處:中國水泥備件網微信公眾號(關注查詢更多資訊)
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