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維修丨新加輥壓機系統試車過程中出現的問題及解決措施

來源:《四川水泥》 發(fā)布日期:2018/8/10 編輯:王嘉璐
核心提示:吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司農安分公司前身為長春電聯水泥有限公司,2008年5月被亞泰集團收購,2008年7月恢復生產。

該系統原設計為“140-120輥壓機+Φ4.2×13m水泥磨”組成的100萬t/a聯合水泥粉磨生產線,水泥磨系統主輔機均按100萬t/a的生產能力設計,而輥壓機系統一直未上,系統實際生產能力為75萬t/a,造成系統裝機容量與產能不匹配,水泥粉磨電耗高達48.5kWh/t,與帶輥壓機的100萬t/a以上水泥粉磨生產線相比電耗高出15kWh/t左右。且由于部分物料儲存、輸送設施不完善,物料二次倒運多,至使生產成本增加。

為消化雙陽公司熟料,同時利用企業(yè)自身的地域優(yōu)勢,進一步增加亞泰水泥在農安和松原地區(qū)的市場銷售份額,決定增加一臺160-140輥壓機,使之與原有Φ4.2×13m磨機形成聯合粉磨系統,并新建配套的熟料、水泥儲存庫及相關設施,改造后實現擴能到年產150萬噸水泥的目標。

建設內容共分水泥磨擴能、熟料儲存庫、水泥儲存庫三部分,分兩期進行建設。

兩期建設內容分別如下:

一期建設項目包括:四座Φ33m×30m水泥儲存庫及散裝系統,總儲量12萬噸水泥儲存庫及配套的輔助擴能生產設施;新建一座Φ15m×24m粉煤灰?guī)欤瑑α?000t;一期工程2010年5月開工,2010年11月投產。

二期建設項目包括:水泥粉磨系統擴能改造,熟料卸車、輸送與10萬噸熟料儲存庫,及配套的輔助擴能生產設施;新建熟料出庫輸送系統及一座Φ15m×30m熟料配料庫,儲量5000t;Φ4.2×13m水泥磨系統改造,新建一座Φ160-140輥壓機站(新配置V型選粉機及磨尾高效選粉機系統)。

二期工程于2012年2月1日開始單機、聯動和帶料試車,在月末各項指標達到設計要求。

改造前、后工藝流程見圖1、圖2。

1、皮帶跑偏和打滑

在開機時,由于冬季因溫度低,皮帶延展性不好,又因皮帶兩側擋料皮帶緊緊壓在皮帶上,運行阻力增大。開動皮帶時,滾筒轉動皮帶不動,皮帶出現打滑現象,對調整拉緊裝置進行調整后,仍然沒有開起來,將擋料皮帶全部拆下來后,才能啟動皮帶機,再沒有出現打滑現象;在空運轉時,皮帶出現跑偏現象,根據跑偏位置增加了調整輥后,開機運轉正常平穩(wěn);皮帶在帶料試車過程中又出現了跑偏情況,通過調節(jié)調整輥仍然達不到要求,經檢查發(fā)現下料點偏移皮帶中心,由于物料的沖擊導致皮帶跑偏,調整下料溜子下料位置后,皮帶機運行正常。

2、磨尾收塵器更換布袋

在試生產過程中,磨尾負壓偏低,磨內物料流速慢,經檢查磨尾收塵器布袋,發(fā)現布袋結露嚴重,通風不好,收塵器由于在室外,溫差較大對收塵布袋影響非常大,對收塵器和管道做上保溫,更換新的收塵布袋保證在冬季正常生產;和在回灰鉸刀下料溜子處增加重錘翻板閥,同時調整風門進行觀察,磨尾壓力變化明顯,經過帶料試車后,風量已經能夠滿足生產需要。

3、斜槽堵料

在磨機60%負荷試生產過程中,發(fā)現出磨斜槽、出磨提升機下斜槽、入組合選粉斜槽和入磨斜槽發(fā)生多次堵料現象,發(fā)現出磨斜槽內水泥流速慢,斜槽布上風量小,根據現場位置,把斜槽頭部抬高400mm,尾部不動,由原來的4°提高到6°,同時把原有收塵風機(9-19№3.15A , 90o1.1kw)更改為(9-19№5A  順  0o,3.0kw),經過調整后下料通暢;出磨提升機下斜槽在轉彎下1-3節(jié)處堵料,根據現場位置,把斜槽頭部抬高300mm,1-3節(jié)斜槽順延,經過改造后斜槽下料通暢,再也沒有堵料現象。在堵料處理過程中,發(fā)現斜槽觀察門過少,不能滿足處理要求。為此,在斜槽上每節(jié)增加一個觀察門,便于處理積料和檢查。經過幾次改進后,在磨機滿負荷試生產過程中,堵料現象得到了根本解決。

4、磨機調整

此次磨機技改更換一倉盲板、襯板由大波紋改為中波紋,隔倉版篦縫由10mm改為8mm,,二倉襯板由雙曲面襯板改為小波紋形式,出料篦板篦縫由10mm改為8mm,二倉增加了三圈活化環(huán)。研磨體球徑大大降低,研磨體裝載量由209t增加到230t。技改前、后研磨體調整見表1、表2。

根據試車方案,磨機空載運行無異常后,開始分步加入研磨體,按照新的級配方案加入60%研磨體進行試車,4h運轉正常后,按照120t/h帶料生產,經過48h連續(xù)運行后,開始按裝載量90%進行填裝,磨機臺時逐步提高,質量指標和比表面積均達到設計要求。

在對磨內研磨體填加過程中,對一倉和二倉進行多次檢查和測量球面,根據實際生產情況對研磨體進行調整,考慮到磨內通風狀況,一倉裝載58噸,二倉加入162噸。研磨體實際裝載量220t,具體級配見表3。

5、輥壓機系統的調整

5.1、輥壓機

在調試過程中,輥壓機定輥高速軸軸承溫度升溫速度過快,超出溫度上限跳停(按說明書要求,70℃報警,75℃跳閘),經過檢查潤滑系統,冷卻系統,沒有發(fā)現異常。在與輥壓機廠家、減速機廠家技術人員溝通后,調整減速機高速軸軸承間隙(在端蓋與殼體之間加0.2mm的墊片),同時采取減速機高速軸軸承端蓋處加油管,對該軸承強制供油潤滑,溫度被控制下來,基本滿足正常生產的需要。

5.2、組合選粉機

在調試組合選粉機過程中,當轉速調到30Hz以上時,選粉機出現震動,轉速調到越大震動越大,通過對選粉機轉子間隙進行調整后,選粉機工作正常。

6、提升機系統的調整

新安裝三臺提升機在試車過程中沒有出現任何問題,在改造的兩臺提升機,入稱重倉皮帶提升機沒有出現問題,入庫提升在空運轉、磨機60%負荷試生產過程中,沒有發(fā)現問題。滿負荷運行時,提升機下鏈輪處鏈子掉道。經分析是由于:

(1)在設備安裝時,斗提殼體不正,北側凹陷,南側凸。

(2)提升機在頭部增加一節(jié),斗提頭部傳動裝置高出固定點5M,形成懸臂。在載滿負荷運行時,頭軸由于受力增大,頭部出現側彎,造成鏈子掉道。經過對斗提殼體重新找正和對斗提頭部加支撐。調整后,提升運轉正常,沒有再出現掉道的情況。

7、入庫系統和大布袋收塵器的調整

入庫皮帶在一期工程中已經完成,當時臺時100t/h-120t/h之間,皮帶能夠滿足水泥輸送要求,當二期技改完成后,臺時提高至230t/h,入庫皮帶不能滿足單獨入新庫,水泥皮帶尾部擋料槽處冒出,在皮帶運轉過程中,由于大收塵器每室20s振打一次,導致下料不均,瞬間水泥流量大,皮帶不能把水泥及時運走,皮帶尾部水泥料面升高很快,導致水泥從皮帶尾部冒出。大皮帶單獨送料進行測試,只能在臺時180t/h運行,超過180t/h皮帶開始冒料。

針對皮帶尾部冒料問題作如下調整:

(1)增加擋料槽高度,擋料槽提高200mm,水泥料面超出200mm后皮帶拉不過來料,水泥還是從皮帶尾部和擋料槽處冒出。

(2)調整收塵器振打時間,對大收塵器震打時間進行調整由20s調整到15s,沒有達到效果,物料變化不大,又進行雙室同時下料進行調整,下料還是不均勻,也沒有效果。

(3)調整入皮帶下料溜子,減少水泥對皮帶的沖擊和控制水泥均勻下料,在下料溜子底部增加一塊50mm鐵板,讓水泥沖擊到鐵板上,降低水泥的速度,調整溜子角度,在溜子下料點上方50mm處增加緩沖箱,通過兩次緩沖后還是冒料。

(4)調整皮帶角度,在2012年10月份把皮帶尾部抬高,由原來的5.85°調整到0°,頭部20m由于結構原因沒有動,仍然是5.85°,改造后,由于皮帶尾部沒有角度,輸送量大大增加,臺時達到230t/h,皮帶送料正常沒有冒料。

原因分析:由于水泥使用助磨劑,增加水泥的流動性,水泥不易堆積,水泥隨著皮帶震動導致水泥下滑;水泥下料不均衡,大收塵器調整后水泥下料不穩(wěn)定,導致皮帶水泥瞬時給料增加;皮帶由上傾角,導致水泥輸送能力降低。

同時,對老庫斜槽角度也進行了調整,以滿足水泥入庫需要。

8、結束語

農安分公司經過一期和二期的技術改造產能達到了150萬噸的生產規(guī)模,在質量、產量等各項指標都達到了歷史新高,增強了市場競爭力,為公司的發(fā)展打下了良好的基礎。

作者:潘廣,鄒偉斌

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