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維修丨改善水泥磨磨頭倉給料穩(wěn)定性的幾點措施

來源:《四川水泥》 發(fā)布日期:2018/9/7 編輯:王嘉璐
核心提示:改善水泥磨磨頭倉給料穩(wěn)定性的幾點措施

1、情況簡介

我公司的水泥粉磨系統(tǒng)是典型的“一拖二”型式,即由一臺CLF140/65輥壓機帶兩臺分別為Φ2.4m×12m(簡稱3號磨)及Φ2.6m×13m(簡稱4號磨)的水泥磨,每臺磨機磨頭配有一個有效容量為212t的磨頭鋼板倉(直筒部分為Φ5m×7m),給料裝置由帶變頻調(diào)速的Φ400×400剛性葉輪給料機及DEL0820定量給料機組成。在使用過程中,磨頭倉的設(shè)置較好地解決了運行中輥壓機短期故障對水泥磨的影響,提高了兩臺磨機的運轉(zhuǎn)率,但是,兩臺水泥磨的給料極不穩(wěn)定(4號磨的情況比3號磨更嚴重),在使用初期經(jīng)常發(fā)生料倉結(jié)拱及沖料現(xiàn)象,要么是物料下不來,要么是物料下來后流量控制不住,后來,不但結(jié)拱及沖料現(xiàn)象未解決,還出現(xiàn)料倉堵塞及剛性葉輪給料機電動機頻繁燒壞等現(xiàn)象,造成兩臺水泥磨的產(chǎn)質(zhì)量極不穩(wěn)定,同時也影響了混合材的摻入量,增加了生產(chǎn)成本。后來,經(jīng)過觀察、分析及處理,此問題得到解決,現(xiàn)將有關(guān)情況介紹如下。

2、給料不穩(wěn)定的原因分析

分析認為,倉內(nèi)物料的流動性與物料的性質(zhì)(如內(nèi)摩擦角、容重等)、物料的水分、倉的結(jié)構(gòu)(如高徑比、出料錐體的傾角、出料口的位置及大小、倉壁表面的摩擦系數(shù)等)、出料設(shè)備的性能等有關(guān),造成磨頭倉給料不穩(wěn)定的原因有以下幾個方面:

①磨頭倉的設(shè)計存在問題,一是下錐體的傾角偏小,只有45°(如圖1所示,3號、4號磨的料倉結(jié)構(gòu)是一樣的),而經(jīng)過筆者初步測量,其靜態(tài)休止角就為45°左右,按照工藝設(shè)計規(guī)范要求,下錐體的傾角應(yīng)該比休止角大5°~10°。二是出料口為400×400,尺寸也偏小,出料不通暢,從而造成倉內(nèi)物料容易起拱而不容排出,而一旦塌料,則流量又不易控制。

②磨頭倉露天布置,在冬季或雨季時,由于倉壁內(nèi)外溫差較大,倉壁內(nèi)物料容易吸潮粘結(jié)壓實,不僅使倉的有效容量減小,同時還使倉壁的摩擦阻力增大,使物料的流動性更差,更容易起拱。

③進入料倉的物料為粉狀物料,其細度為0.08mm篩篩余40%~45%,物料顆粒分布不均勻,使得物料的空隙率較小,容易壓實而粘結(jié)。

④倉底給料設(shè)備—剛性葉輪給料機的問題,一方面,剛性葉輪給料機的給料能力偏大,設(shè)計能力為60t/h,而3號磨的實際產(chǎn)量約為25t/h,4號磨的實際產(chǎn)量約為35t/h,這樣,配套的2.2KW電動機總是在低速下運行,從而使電動機的輸出轉(zhuǎn)矩小于葉輪轉(zhuǎn)動實際需要的轉(zhuǎn)矩,從而造成電動機過負載而燒壞,再加上葉輪給料機中進入結(jié)塊的物料或異物而卡死燒壞等;另一方面,葉輪給料機的鎖料能力差,沖料時,調(diào)低葉輪轉(zhuǎn)速甚至把葉輪給料機停下來,仍有物料從葉輪給料機的葉輪與機殼的側(cè)面或徑向間隙中漏出,有時漏出量較大,造成流量控制不住。4號磨的產(chǎn)量比3號磨大,運行時的葉輪轉(zhuǎn)速也較大,所以,流量控制更難一點。

⑤磨頭倉的使用不規(guī)范,停機時間較長時,并未把磨頭倉排空,倉壁結(jié)塊嚴重時,未及時對倉壁進行清理,從而使倉的有效容量進一步減小,物料的流動性更差。

3、處理措施及效果

(1)在初期,我們在磨頭倉錐體下部安裝振動電機,想利用振動電機的激振力的作用把物料振松而改善倉內(nèi)物料的流動性,但實際使用中,由于錐體太大及倉壁結(jié)塊嚴重,其作用很小,達不到設(shè)置的目的,后來就把振動電機取掉了。

(2)操作時發(fā)現(xiàn),不同的倉位,給料的穩(wěn)定性不同,保持適當?shù)奈锪蟼}位有利于穩(wěn)定給料,為此,在實際生產(chǎn)中,我們要求操作人員適當控制倉位,例如,空倉到4m時,就停止剛性葉輪給料機的下料,等倉位上升后,再開葉輪機給料,此措施能起到一定的穩(wěn)料作用。

(3)適時清倉,把粘結(jié)的物料清理出來,以改善物料的流動性。在清倉后的約半個月時間,有一定的穩(wěn)料效果,但過后又恢復(fù)原狀態(tài)。

(4)改善剛性葉輪給料的穩(wěn)定性,一是把變頻調(diào)速電機改為普通電機,電動機功率由2.2kW加大到4kW,二是對葉輪結(jié)構(gòu)進行多次改進,減小葉輪與機殼的徑向間隙及側(cè)向間隙,把葉片數(shù)由6片增加到10片,以增加擋料效果,同時把葉輪給料機的出料口尺寸縮小,由原來的400×220縮小為400×130。改后,葉輪給料機的故障大大減少,鎖料能力加強。

剛性葉輪給料機由變頻調(diào)速電機改為普通電機后,我們發(fā)現(xiàn),同樣的兩臺Φ400×400剛性葉輪給料機,轉(zhuǎn)速是一樣的,其設(shè)計給料能力也是一樣的,都為60t/h,但兩臺水泥磨產(chǎn)量不同,這說明,剛性葉輪給料機的填充率是不同的。筆者根據(jù)有關(guān)公式并按磨機臺時產(chǎn)量25t/h計算,葉輪給料機的填充率僅為0.23,遠未達到設(shè)計時的0.8的要求,這充分說明,倉的設(shè)計存在問題,物料并未全部壓實在給料機的給料口上。

(5)在3號磨磨頭倉下錐體增加兩個壓縮空氣噴吹管,在流量變小時,人工開通壓縮空氣噴吹,能使流量增大,但壓縮空氣不能長期打開,原因有兩個,一是壓縮空氣的壓力不足,二是打開壓縮空氣后,物料流動性改善,剛性葉輪給料機的漏料量增大,流量不好控制。所以,壓縮空氣噴吹只能短期使用才有效果。

(6)對給料極不穩(wěn)定的4號磨磨頭倉及給料裝置進行改進,即把原磨頭倉最下部的錐體割下,加裝一個Φ1.3m×1.3m的直筒部分,此直筒內(nèi)安裝三塊充氣板,以便對倉內(nèi)物料進行氣化作用,同時把剛性葉輪給料機給料改為斜槽給料。為此,把定量給料機前移,新加一臺帶流量控制閥的XZ315×2.9m斜槽及一臺供氣的羅茨風機(如圖2所示)。改后使用中,物料下不來的情況得到改善,但給料量仍不穩(wěn)定,如給定產(chǎn)量為30t/h,實際流量在0~50t/h之間周期性變動,同時,由于倉內(nèi)物料結(jié)塊,這些結(jié)塊物料進入斜槽時,容易堵塞斜槽,使人工清理斜槽的工作量較大,給料的穩(wěn)定性反而不如未改的3號磨剛性葉輪給料給料機。分析認為,下部物料氣化后,能破壞最下部的結(jié)拱,但由于上部物料的結(jié)塊及氣化后的空氣不法排出,容易造成塌料及堵塞,使流量波動大,且易堵料,所以,給料同樣是不均勻的。

(7)考慮4號磨的氣動下料裝置不但穩(wěn)定性差,同時清理斜槽堵塞的時間較多,影響了運轉(zhuǎn)率,為此,我們?nèi)∠藲鈩酉铝涎b置,改回到原來的剛性葉輪給料機給料。針對原設(shè)計料倉下錐體的傾角太小的問題,我們把第一次改進時新加的Φ1.3m×1.3m直筒部分取掉,重新制作一個高為850mm,錐體傾角為62°的錐體。同時,制作一個Φ420×600雙頭錐體,用鋼絲繩懸掛在倉內(nèi),雙頭錐體位置距離出料口高約850mm(錐體直徑最大處離料倉邊緣距離為450mm,即大于出料口尺寸400mm)。安裝雙頭錐體的目的是減輕下層物料的壓力,同時,利用物料下料流動時的動力讓雙頭錐體晃動來破壞倉內(nèi)的結(jié)拱現(xiàn)象。另外,為改善倉壁的結(jié)構(gòu),減輕摩擦阻力,我們嘗試在3號磨及4號磨的磨頭倉的錐體部分加裝δ10的超高分子量聚乙烯襯板,以防止物料在下錐體內(nèi)粘結(jié),同時利用此種材料的摩擦系數(shù)小來改善倉壁的流動性。

超高分子量聚乙烯襯板安裝前,需清理倉壁內(nèi)的物料和鐵銹,以便襯板貼合緊密及螺栓的焊接,超高分子量聚乙烯襯板根據(jù)錐體尺寸現(xiàn)場下料并鉆孔,然后,把下好料并鉆好孔的襯板放到固定的位置上,畫出螺栓的位置,再把沉頭螺栓焊接在錐體上,最后用沉頭螺栓固定襯板(襯板安裝圖如圖3所示)。

改后4號磨料倉錐體及給料裝置如圖4所示,經(jīng)生產(chǎn)實踐,4號磨的給料穩(wěn)定性大大增強,波動量在2t/h左右,運行中不需人工振打倉壁,也不需打開壓縮空氣噴吹,物料就可自行下料,有時雖有流量增大,但時間很短,對磨機的產(chǎn)質(zhì)量沒有大的影響。而3號磨,因下錐體未改動(下錐體到樓面的高度沒有4號磨的位置高,無法改變下錐體的部分結(jié)構(gòu))及未加雙頭錐體,有時需開壓縮空氣噴吹,效果沒有4號磨的好。

4、總結(jié)

通過采取上述的處理措施,4號磨的給料穩(wěn)定性大大增強,從而解決了生產(chǎn)中多年未解決的瓶頸問題,使磨機的產(chǎn)質(zhì)量得到保障。實際運行效果證明,磨頭倉的錐體傾角太小及倉壁吸潮結(jié)塊是造成給料穩(wěn)定性差的主要原因,因此,在設(shè)計段階,就必須注意磨頭倉的錐體傾角及改善倉內(nèi)流動性的問題,宜愿減小倉容也要保證傾角合適,同時,可在倉內(nèi)安裝摩擦系數(shù)小的高分子量聚乙烯襯板來改善倉內(nèi)物料的流動性;另外,在料倉的使用中,停磨時間長時,要及時放空倉位,使用時間較長后,要及時安全地清倉,這對保證給料的穩(wěn)定性也有一定的效果。

作者:劉明紅

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