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技術(shù)丨改善水泥磨磨頭倉(cāng)給料穩(wěn)定性的幾點(diǎn)措施

來源:《四川水泥》 發(fā)布日期:2018/10/15 編輯:王嘉璐
核心提示:改善水泥磨磨頭倉(cāng)給料穩(wěn)定性的幾點(diǎn)措施

1、情況簡(jiǎn)介

我公司的水泥粉磨系統(tǒng)是典型的“一拖二”型式,即由一臺(tái)CLF140/65輥壓機(jī)帶兩臺(tái)分別為Φ2.4m×12m(簡(jiǎn)稱3號(hào)磨)及Φ2.6m×13m(簡(jiǎn)稱4號(hào)磨)的水泥磨,每臺(tái)磨機(jī)磨頭配有一個(gè)有效容量為212t的磨頭鋼板倉(cāng)(直筒部分為Φ5m×7m),給料裝置由帶變頻調(diào)速的Φ400×400剛性葉輪給料機(jī)及DEL0820定量給料機(jī)組成。在使用過程中,磨頭倉(cāng)的設(shè)置較好地解決了運(yùn)行中輥壓機(jī)短期故障對(duì)水泥磨的影響,提高了兩臺(tái)磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,但是,兩臺(tái)水泥磨的給料極不穩(wěn)定(4號(hào)磨的情況比3號(hào)磨更嚴(yán)重),在使用初期經(jīng)常發(fā)生料倉(cāng)結(jié)拱及沖料現(xiàn)象,要么是物料下不來,要么是物料下來后流量控制不住,后來,不但結(jié)拱及沖料現(xiàn)象未解決,還出現(xiàn)料倉(cāng)堵塞及剛性葉輪給料機(jī)電動(dòng)機(jī)頻繁燒壞等現(xiàn)象,造成兩臺(tái)水泥磨的產(chǎn)質(zhì)量極不穩(wěn)定,同時(shí)也影響了混合材的摻入量,增加了生產(chǎn)成本。后來,經(jīng)過觀察、分析及處理,此問題得到解決,現(xiàn)將有關(guān)情況介紹如下。

2、給料不穩(wěn)定的原因分析

分析認(rèn)為,倉(cāng)內(nèi)物料的流動(dòng)性與物料的性質(zhì)(如內(nèi)摩擦角、容重等)、物料的水分、倉(cāng)的結(jié)構(gòu)(如高徑比、出料錐體的傾角、出料口的位置及大小、倉(cāng)壁表面的摩擦系數(shù)等)、出料設(shè)備的性能等有關(guān),造成磨頭倉(cāng)給料不穩(wěn)定的原因有以下幾個(gè)方面:

①磨頭倉(cāng)的設(shè)計(jì)存在問題,一是下錐體的傾角偏小,只有45°(如圖1所示,3號(hào)、4號(hào)磨的料倉(cāng)結(jié)構(gòu)是一樣的),而經(jīng)過筆者初步測(cè)量,其靜態(tài)休止角就為45°左右,按照工藝設(shè)計(jì)規(guī)范要求,下錐體的傾角應(yīng)該比休止角大5°~10°。二是出料口為400×400,尺寸也偏小,出料不通暢,從而造成倉(cāng)內(nèi)物料容易起拱而不容排出,而一旦塌料,則流量又不易控制。

②磨頭倉(cāng)露天布置,在冬季或雨季時(shí),由于倉(cāng)壁內(nèi)外溫差較大,倉(cāng)壁內(nèi)物料容易吸潮粘結(jié)壓實(shí),不僅使倉(cāng)的有效容量減小,同時(shí)還使倉(cāng)壁的摩擦阻力增大,使物料的流動(dòng)性更差,更容易起拱。

③進(jìn)入料倉(cāng)的物料為粉狀物料,其細(xì)度為0.08mm篩篩余40%~45%,物料顆粒分布不均勻,使得物料的空隙率較小,容易壓實(shí)而粘結(jié)。

④倉(cāng)底給料設(shè)備—?jiǎng)傂匀~輪給料機(jī)的問題,一方面,剛性葉輪給料機(jī)的給料能力偏大,設(shè)計(jì)能力為60t/h,而3號(hào)磨的實(shí)際產(chǎn)量約為25t/h,4號(hào)磨的實(shí)際產(chǎn)量約為35t/h,這樣,配套的2.2KW電動(dòng)機(jī)總是在低速下運(yùn)行,從而使電動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩小于葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)際需要的轉(zhuǎn)矩,從而造成電動(dòng)機(jī)過負(fù)載而燒壞,再加上葉輪給料機(jī)中進(jìn)入結(jié)塊的物料或異物而卡死燒壞等;另一方面,葉輪給料機(jī)的鎖料能力差,沖料時(shí),調(diào)低葉輪轉(zhuǎn)速甚至把葉輪給料機(jī)停下來,仍有物料從葉輪給料機(jī)的葉輪與機(jī)殼的側(cè)面或徑向間隙中漏出,有時(shí)漏出量較大,造成流量控制不住。4號(hào)磨的產(chǎn)量比3號(hào)磨大,運(yùn)行時(shí)的葉輪轉(zhuǎn)速也較大,所以,流量控制更難一點(diǎn)。

⑤磨頭倉(cāng)的使用不規(guī)范,停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),并未把磨頭倉(cāng)排空,倉(cāng)壁結(jié)塊嚴(yán)重時(shí),未及時(shí)對(duì)倉(cāng)壁進(jìn)行清理,從而使倉(cāng)的有效容量進(jìn)一步減小,物料的流動(dòng)性更差。

3、處理措施及效果

(1)在初期,我們?cè)谀ヮ^倉(cāng)錐體下部安裝振動(dòng)電機(jī),想利用振動(dòng)電機(jī)的激振力的作用把物料振松而改善倉(cāng)內(nèi)物料的流動(dòng)性,但實(shí)際使用中,由于錐體太大及倉(cāng)壁結(jié)塊嚴(yán)重,其作用很小,達(dá)不到設(shè)置的目的,后來就把振動(dòng)電機(jī)取掉了。

(2)操作時(shí)發(fā)現(xiàn),不同的倉(cāng)位,給料的穩(wěn)定性不同,保持適當(dāng)?shù)奈锪蟼}(cāng)位有利于穩(wěn)定給料,為此,在實(shí)際生產(chǎn)中,我們要求操作人員適當(dāng)控制倉(cāng)位,例如,空倉(cāng)到4m時(shí),就停止剛性葉輪給料機(jī)的下料,等倉(cāng)位上升后,再開葉輪機(jī)給料,此措施能起到一定的穩(wěn)料作用。

(3)適時(shí)清倉(cāng),把粘結(jié)的物料清理出來,以改善物料的流動(dòng)性。在清倉(cāng)后的約半個(gè)月時(shí)間,有一定的穩(wěn)料效果,但過后又恢復(fù)原狀態(tài)。

(4)改善剛性葉輪給料的穩(wěn)定性,一是把變頻調(diào)速電機(jī)改為普通電機(jī),電動(dòng)機(jī)功率由2.2kW加大到4kW,二是對(duì)葉輪結(jié)構(gòu)進(jìn)行多次改進(jìn),減小葉輪與機(jī)殼的徑向間隙及側(cè)向間隙,把葉片數(shù)由6片增加到10片,以增加擋料效果,同時(shí)把葉輪給料機(jī)的出料口尺寸縮小,由原來的400×220縮小為400×130。改后,葉輪給料機(jī)的故障大大減少,鎖料能力加強(qiáng)。

剛性葉輪給料機(jī)由變頻調(diào)速電機(jī)改為普通電機(jī)后,我們發(fā)現(xiàn),同樣的兩臺(tái)Φ400×400剛性葉輪給料機(jī),轉(zhuǎn)速是一樣的,其設(shè)計(jì)給料能力也是一樣的,都為60t/h,但兩臺(tái)水泥磨產(chǎn)量不同,這說明,剛性葉輪給料機(jī)的填充率是不同的。筆者根據(jù)有關(guān)公式并按磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量25t/h計(jì)算,葉輪給料機(jī)的填充率僅為0.23,遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)時(shí)的0.8的要求,這充分說明,倉(cāng)的設(shè)計(jì)存在問題,物料并未全部壓實(shí)在給料機(jī)的給料口上。

(5)在3號(hào)磨磨頭倉(cāng)下錐體增加兩個(gè)壓縮空氣噴吹管,在流量變小時(shí),人工開通壓縮空氣噴吹,能使流量增大,但壓縮空氣不能長(zhǎng)期打開,原因有兩個(gè),一是壓縮空氣的壓力不足,二是打開壓縮空氣后,物料流動(dòng)性改善,剛性葉輪給料機(jī)的漏料量增大,流量不好控制。所以,壓縮空氣噴吹只能短期使用才有效果。

(6)對(duì)給料極不穩(wěn)定的4號(hào)磨磨頭倉(cāng)及給料裝置進(jìn)行改進(jìn),即把原磨頭倉(cāng)最下部的錐體割下,加裝一個(gè)Φ1.3m×1.3m的直筒部分,此直筒內(nèi)安裝三塊充氣板,以便對(duì)倉(cāng)內(nèi)物料進(jìn)行氣化作用,同時(shí)把剛性葉輪給料機(jī)給料改為斜槽給料。為此,把定量給料機(jī)前移,新加一臺(tái)帶流量控制閥的XZ315×2.9m斜槽及一臺(tái)供氣的羅茨風(fēng)機(jī)(如圖2所示)。改后使用中,物料下不來的情況得到改善,但給料量仍不穩(wěn)定,如給定產(chǎn)量為30t/h,實(shí)際流量在0~50t/h之間周期性變動(dòng),同時(shí),由于倉(cāng)內(nèi)物料結(jié)塊,這些結(jié)塊物料進(jìn)入斜槽時(shí),容易堵塞斜槽,使人工清理斜槽的工作量較大,給料的穩(wěn)定性反而不如未改的3號(hào)磨剛性葉輪給料給料機(jī)。分析認(rèn)為,下部物料氣化后,能破壞最下部的結(jié)拱,但由于上部物料的結(jié)塊及氣化后的空氣不法排出,容易造成塌料及堵塞,使流量波動(dòng)大,且易堵料,所以,給料同樣是不均勻的。

(7)考慮4號(hào)磨的氣動(dòng)下料裝置不但穩(wěn)定性差,同時(shí)清理斜槽堵塞的時(shí)間較多,影響了運(yùn)轉(zhuǎn)率,為此,我們?nèi)∠藲鈩?dòng)下料裝置,改回到原來的剛性葉輪給料機(jī)給料。針對(duì)原設(shè)計(jì)料倉(cāng)下錐體的傾角太小的問題,我們把第一次改進(jìn)時(shí)新加的Φ1.3m×1.3m直筒部分取掉,重新制作一個(gè)高為850mm,錐體傾角為62°的錐體。同時(shí),制作一個(gè)Φ420×600雙頭錐體,用鋼絲繩懸掛在倉(cāng)內(nèi),雙頭錐體位置距離出料口高約850mm(錐體直徑最大處離料倉(cāng)邊緣距離為450mm,即大于出料口尺寸400mm)。安裝雙頭錐體的目的是減輕下層物料的壓力,同時(shí),利用物料下料流動(dòng)時(shí)的動(dòng)力讓雙頭錐體晃動(dòng)來破壞倉(cāng)內(nèi)的結(jié)拱現(xiàn)象。另外,為改善倉(cāng)壁的結(jié)構(gòu),減輕摩擦阻力,我們嘗試在3號(hào)磨及4號(hào)磨的磨頭倉(cāng)的錐體部分加裝δ10的超高分子量聚乙烯襯板,以防止物料在下錐體內(nèi)粘結(jié),同時(shí)利用此種材料的摩擦系數(shù)小來改善倉(cāng)壁的流動(dòng)性。

超高分子量聚乙烯襯板安裝前,需清理倉(cāng)壁內(nèi)的物料和鐵銹,以便襯板貼合緊密及螺栓的焊接,超高分子量聚乙烯襯板根據(jù)錐體尺寸現(xiàn)場(chǎng)下料并鉆孔,然后,把下好料并鉆好孔的襯板放到固定的位置上,畫出螺栓的位置,再把沉頭螺栓焊接在錐體上,最后用沉頭螺栓固定襯板(襯板安裝圖如圖3所示)。

改后4號(hào)磨料倉(cāng)錐體及給料裝置如圖4所示,經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐,4號(hào)磨的給料穩(wěn)定性大大增強(qiáng),波動(dòng)量在2t/h左右,運(yùn)行中不需人工振打倉(cāng)壁,也不需打開壓縮空氣噴吹,物料就可自行下料,有時(shí)雖有流量增大,但時(shí)間很短,對(duì)磨機(jī)的產(chǎn)質(zhì)量沒有大的影響。而3號(hào)磨,因下錐體未改動(dòng)(下錐體到樓面的高度沒有4號(hào)磨的位置高,無法改變下錐體的部分結(jié)構(gòu))及未加雙頭錐體,有時(shí)需開壓縮空氣噴吹,效果沒有4號(hào)磨的好。

4、總結(jié)

通過采取上述的處理措施,4號(hào)磨的給料穩(wěn)定性大大增強(qiáng),從而解決了生產(chǎn)中多年未解決的瓶頸問題,使磨機(jī)的產(chǎn)質(zhì)量得到保障。實(shí)際運(yùn)行效果證明,磨頭倉(cāng)的錐體傾角太小及倉(cāng)壁吸潮結(jié)塊是造成給料穩(wěn)定性差的主要原因,因此,在設(shè)計(jì)段階,就必須注意磨頭倉(cāng)的錐體傾角及改善倉(cāng)內(nèi)流動(dòng)性的問題,宜愿減小倉(cāng)容也要保證傾角合適,同時(shí),可在倉(cāng)內(nèi)安裝摩擦系數(shù)小的高分子量聚乙烯襯板來改善倉(cāng)內(nèi)物料的流動(dòng)性;另外,在料倉(cāng)的使用中,停磨時(shí)間長(zhǎng)時(shí),要及時(shí)放空倉(cāng)位,使用時(shí)間較長(zhǎng)后,要及時(shí)安全地清倉(cāng),這對(duì)保證給料的穩(wěn)定性也有一定的效果。

作者:劉明紅

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