技術(shù)丨鋼絲膠帶提升機(jī)落架的緊急處理
1、問(wèn)題分析
該公司入水泥庫(kù)提升機(jī)為T(mén)GD630膠帶式提升機(jī),自投產(chǎn)一直運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無(wú)刮殼體、掉斗等其它硬性傷害,之所以頻繁落架,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察結(jié)合中控操作分析如下。
(1)膠帶接頭處膠皮老化嚴(yán)重,出現(xiàn)膠皮與鋼絲脫骨現(xiàn)象,使膠帶與鋼絲失去了原有的粘合力,見(jiàn)圖1。
(2)入庫(kù)水泥溫度長(zhǎng)期在120-130度之間,而膠帶的最高耐熱溫度是150度,使得膠帶老化較快。
(3)由于膠帶提升機(jī)接頭夾板的材質(zhì)是鋁合金的,導(dǎo)熱快且比較集中,熱量無(wú)法釋放。
(4)TGD630膠帶提升機(jī)的最大提升量為250t/h,而水泥磨的臺(tái)時(shí)有時(shí)高達(dá)260t/h,導(dǎo)致提升機(jī)運(yùn)行負(fù)荷大,而接頭恰好又是膠帶的薄弱點(diǎn)。
(5)設(shè)備自身的缺陷,膠帶接頭處鋼絲接頭固定卡太少,且鋼絲露出太短,吃力不夠,包膠量少,見(jiàn)圖2。

1、膠帶壓板 2、膠帶墊板 3、高強(qiáng)螺栓M24 4、高強(qiáng)螺母M24 5、墊圈M24 6、高強(qiáng)螺栓M22 7、高強(qiáng)螺母M22 8、墊圈M22 9、填料箱 10、填料 11、鋼絲繩卡
2、處理方案
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察,提升機(jī)膠帶本體并未出現(xiàn)任何安全隱患,落架僅是由于接頭處鋼絲抽芯引起的,如整體更換不僅浪費(fèi)而且維修周期較長(zhǎng),該公司采取在線(xiàn)重做接頭的處理方式,既節(jié)省了大量維修費(fèi)用,又縮短了維修時(shí)間,實(shí)施方案如下。
(1)拆除提升機(jī)頂部殼體,用繩子測(cè)量?jī)蓚?cè)落架后接頭位置,然后分別在對(duì)應(yīng)位置處開(kāi)600×600的方孔,并在提升機(jī)頂部用工字鋼制作吊裝架。
(2)根據(jù)料斗尺寸制作四塊如圖3所示的夾板,在開(kāi)口處找到斷裂口,將其附近的幾個(gè)斗子摘除,在靠近接頭處用兩塊夾板夾住,吊耳處掛好10t手拉葫蘆(58m提升機(jī)落架時(shí)上行線(xiàn)8t,下行線(xiàn)3t)。

(3)用200t吊車(chē),將其掛鉤由提升機(jī)頂部緩慢放入可體內(nèi)的斷口處,并將手拉葫蘆的另一端掛在吊鉤上,緩慢提起膠帶。
(4)將兩側(cè)提起后,分別掛在預(yù)先制作好的吊裝架上,然后打開(kāi)尾部滑到,看是否具備提高350mm的量,如不具備可考慮將尾部滑到提高一部分。
(5)用手拉葫蘆緩慢將接頭拉起400mm重新制作接頭。
(6)按比例制作填料,放入接頭填料箱里搗實(shí),常溫下養(yǎng)護(hù)24h。
(7)打慢轉(zhuǎn),檢查變形嚴(yán)重的料斗,并進(jìn)行更換,最后回復(fù)提升機(jī)殼體及滑到密封。
3、改進(jìn)措施
針對(duì)提升機(jī)膠帶本體完好無(wú)損,接頭出現(xiàn)抽芯現(xiàn)象,我公司相應(yīng)做了一下幾點(diǎn)改進(jìn):
(1)將填料箱尺寸增大或改為灌鉛的(如圖4所示),加強(qiáng)膠體與鋼絲繩之間的粘合力,同時(shí)調(diào)整相對(duì)稱(chēng)位置的配重重量,避免偏重。
(2)對(duì)鋼絲繩接頭,由單排卡子變?yōu)殡p排卡子,緊固方式由原來(lái)對(duì)稱(chēng)2根連接改為3根連接,而且第一排與第二排交叉作用。
(3)將夾板的作用面,由平滑的改為波浪面,增加夾板對(duì)膠帶及鋼絲繩的作用力(如圖5所示)。

4、總結(jié)
通過(guò)以上處理方案及改進(jìn),該公司再未出現(xiàn)過(guò)膠帶提升機(jī)落架現(xiàn)象,不僅為公司降低了維修費(fèi)用,而且還節(jié)省了檢修時(shí)間,采用此方法落架后修復(fù)僅需4天,可使設(shè)備盡快回復(fù)生產(chǎn),保證水泥的正常生產(chǎn)和發(fā)運(yùn),對(duì)于其它水泥機(jī)械膠帶提升機(jī),我們主動(dòng)利用檢修的時(shí)間對(duì)接頭進(jìn)行改進(jìn),取得了良好的使用效果。
作者:卜江江
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