技術(shù) | 生料磨配置過大對(duì)水泥生產(chǎn)的影響
1)電耗增加
以某廠為例,生料輥壓機(jī)設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為475~525t/h,平時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為480~500t/h,一般能達(dá)到設(shè)計(jì)值,但是設(shè)備頻繁開停造成電耗升高。因每次停輥壓機(jī),要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行空磨,平時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為500t/h,但系統(tǒng)的物料流量達(dá)到1500t/h,要在斷料后對(duì)系統(tǒng)物料進(jìn)行繼續(xù)循環(huán)粉磨,大約時(shí)間在10~20min,在這個(gè)空磨過程中,整個(gè)系統(tǒng)處于半負(fù)荷運(yùn)行,無(wú)形之中增加了生料的電耗,開停次數(shù)越多,電耗越高;同時(shí)在開機(jī)初始階段,系統(tǒng)物料并沒有達(dá)到正常運(yùn)行時(shí)的負(fù)荷,也有一個(gè)逐漸增加的過程,同樣也使電耗增加。
2)生料成分波動(dòng)
生料磨機(jī)頻繁開停,不論是管磨、立磨還是輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng),只要開停對(duì)質(zhì)量都會(huì)有不同程度的影響。以東平中聯(lián)公司輥壓機(jī)生料終粉磨為例,停磨前,配料站來料入輥壓機(jī)系統(tǒng)與擠壓后成品出輥壓機(jī)入生料庫(kù),是一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡,不論是從流量上還是從化學(xué)成分上都是平衡的,但是停機(jī)先停配料站來料,這樣原來的平衡被打破,入輥壓機(jī)的成分也發(fā)生了變化,出輥壓機(jī)成品生料的成分也不同于原來平衡時(shí)的成分。如用粉煤灰配料,粉煤灰的細(xì)度接近生料的細(xì)度,在系統(tǒng)中基本不需要循環(huán),出輥壓機(jī)被選粉后即為成品,作為粗料回到輥壓機(jī)系統(tǒng)再進(jìn)行擠壓的量很少,而砂巖的易磨性較差,需要經(jīng)過幾次循環(huán)擠壓細(xì)度才能達(dá)到合格要求,從配料站來的物料是按各種化學(xué)成分配料計(jì)量而來的,在停機(jī)過程中,由于提前斷料,勢(shì)必造成出輥壓機(jī)成分的波動(dòng),而達(dá)不到質(zhì)量指標(biāo)要求,只不過時(shí)間較短,一般在10~20min左右。同樣在剛開機(jī)的前幾個(gè)小時(shí)也是物料達(dá)不到平衡,成分波動(dòng),易磨的物料先被風(fēng)拉走,難磨的物料要經(jīng)過多次循環(huán)才能合格,造成生料成分波動(dòng)。
3)窯灰摻入的不穩(wěn)定性
窯灰是未被一級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器收集的部分生料,此生料已經(jīng)過預(yù)熱器的預(yù)熱,部分經(jīng)過分解,大部分應(yīng)是顆粒比較細(xì)、比重比較輕的物料,其中煤粉燃燒成灰分及生料中的CaO的成分較多,而比重較大的砂巖顆粒較少,因此從成分上看,窯灰中的SiO2含量低,CaO含量高,因此窯灰的率值KH高,n低,P高,2013年和2015年生料磨停機(jī)后兩次取樣分析結(jié)果見表4。正因窯灰的成分與入窯生料成分有差異,導(dǎo)致入窯生料受窯灰摻入量的變化而影響,基本上是窯灰摻入后生料的率值KH升高,n降低,導(dǎo)致窯況變化。目前窯灰摻入有專門的窯灰倉(cāng),生料磨開機(jī)時(shí)一般是隨入庫(kù)生料直接進(jìn)入均化庫(kù)進(jìn)行均化,不進(jìn)入窯灰倉(cāng);在生料磨停機(jī)時(shí), 也沒有使用單獨(dú)的儲(chǔ)存,還是通過原入庫(kù)斜槽入均化庫(kù),相對(duì)而言,停磨時(shí)窯灰摻入的量相對(duì)要大,對(duì)煅燒影響也較大。
4)廢氣熱量的浪費(fèi)
窯尾廢氣的溫度一般控制在310℃左右,經(jīng)過余熱發(fā)電SP爐進(jìn)行熱交換后的氣體溫度為200℃左右,其目的是為了生料烘干所用,經(jīng)生料磨烘干后,出磨氣體溫度一般為80℃左右,進(jìn)入窯尾除塵器。如果生料磨不開機(jī),此部分氣體溫度高達(dá)200℃直接進(jìn)入窯尾除塵器是不符合收塵技術(shù)要求的,所以必須通過冷風(fēng)閥,摻入部分冷風(fēng)進(jìn)行降溫,這樣既增加了風(fēng)的流量,增加了尾排風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,增加電耗,又浪費(fèi)了廢氣的熱量,使整個(gè)系統(tǒng)的余熱未得到利用。因此,生料磨停機(jī)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的熱耗影響也是較大的。如果將生料磨的產(chǎn)能在設(shè)計(jì)時(shí)選的小些,減少生料輥壓機(jī)的停機(jī)時(shí)間,基本能與窯同步運(yùn)行,對(duì)節(jié)能是十分有利的,窯尾廢氣的余熱將得到充分利用。
5)廢氣SO2濃度的不穩(wěn)定性
生料磨的開停對(duì)窯尾廢氣中的SO2濃度影響非常大。因窯尾廢氣中的SO2在經(jīng)過生料磨系統(tǒng)時(shí),生料磨中原材料中的水分蒸發(fā)到廢氣中,使廢氣中的SO2能夠與水發(fā)生反應(yīng),形成H2SO3,有利于SO2的吸收;同時(shí)廢氣經(jīng)過生料粉磨系統(tǒng),廢氣中的SO2與生料粉中的CaCO3反應(yīng),生成CaSO3,再進(jìn)一步氧化成CaSO4,生料系統(tǒng)真正起到降硫作用。在實(shí)際生產(chǎn)中,開生料磨時(shí),窯尾廢氣經(jīng)過余熱發(fā)電窯尾鍋爐降溫后,全部氣體經(jīng)過生料烘干,廢氣中的SO2濃度能夠降低到100mg/Nm3左右,在開機(jī)時(shí)能達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
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