技術 | ATOX50生料磨產量下降的問題及處理
1 存 在 的 問 題
某公司生料磨型號為ATOX50,該立磨自2008年3月投產以來,磨況較穩定。截止到2015年夏季,為了滿足更嚴格的環保排放要求,窯尾電收塵更換為電袋復合型收塵器。技改收塵后,收塵效果提高,粉塵含量由25mg/m3下降到15 mg/m3左右,收塵器進出口壓差由1500Pa增加到2500Pa左右,運行阻力增加較多;磨機臺時產量下降了25t/h,磨機振動在0.5—0.7mm之間,壓差偏高達6700~7200Pa,料層波動大,約20~100 mm,外循環量偏多,磨機電流超過200A(進項后),磨機出料慢;臺時產量加不上去,生產的生料粉僅夠窯使用的,生料均化庫不漲倉,立磨無停機定檢時間,減少了正常維護的檢修次數,給安全運行帶來隱患。技改前窯尾排風機功率4100kW,處理風量850 000m3/h,技改收塵后未更換電機,正常生產時風機轉速最大為49.2 Hz,功率達到4100 kW,尾排風機風量不夠用。
2 采 取 的 措 施
(1)加強了系統的密封堵漏。2016年年底大修期間,通過排查發現窯尾收塵入口管道處存在較大的漏風,尤其是貼近收塵器進風口,管道磨損比較嚴重。對此處進行了徹底的堵漏密封,修補了較大面積的漏風。
在檢查旁路管道上的兩個閥門5404a和5404b時發現,5404b閥門(蝶閥)開關基本正常,5404a(百葉閥)閥門其中一片百葉閥板損壞嚴重鎖風不嚴,造成人磨內風量風速下降,磨內物料返回磨盤二次研磨的較多,外循環增加。檢修期間更換了變形的百葉閥。
(2)工藝設備方面的調整。磨內主要更換了磨機擋料圈,更換后擋料圈的高度為200mm,更換前的高度為216mm。更換磨內噴水裝置,把原來的磨內環噴水改造成直接把噴水噴灑在磨盤上,對原噴水區域進行了微調整,這種噴水不會受水壓的影響而影響料層。
(3)操作上的調整。3月窯投料后,立磨臺時產量加到380t/h,磨機電流料層都很穩定。根據系統變化情況,操作上進一步調整,噴水量由8m3/h降低至3m3/h,臺時產量加至410t/h,料層波動很小,磨況越來越穩,出料很快,出磨提升機電流最高到200 A。
選粉機的轉速從1100 dmin降到1 000 r/min,原生料細度2.0%,現在3.5%左右,磨臺時產量增加到440 t/h,生料細度雖然變粗了,在回轉窯煅燒上熟料的質量并沒有受到影響。調整前后的參數對比見表1。
通過年初大修對磨機出口管道及旁路閥門漏風進行處理,及操作上的改進,系統通風狀況得到很大改善。生料磨機臺時產量提升了40t/h以上,目前生料磨臺時產量穩定在440t/h。立磨每周避峰停機2次,每月可節約用電19.2萬kWh,節約資金9.6萬元,有效地降低了成本。
| 作者:蔣猛,萬長靜
| 單位:棗莊市沃豐水泥有限公司
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