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技術 | 煤立磨袋除塵器壓差高的快速處理措施

來源:張中國 發布日期:2019/3/6 編輯:王嘉璐
核心提示:煤立磨袋除塵器壓差高的快速處理措施

1 出 現 問 題 與 分 析

某公司5000 t/d生產線于2010年10月投產運行, 配置一臺煤立磨供回轉窯用煤,煤立磨的袋除塵器 型號LPMM一2×1OD,處理煙氣量180000 ㎥/h,允許 最大操作壓力一1600 Pa,人口含塵濃度≤700 g/N㎥, 出口含塵濃度≤30 mg/N㎥,設備阻力<1 500 Pa,最大1800 Pa,清灰氣源壓力0.4~0.6 MPa,風室總計20個,每個室144條濾袋,總計2880條濾袋。每年煤立磨袋除塵器壓差都會多次出現偏高現象,導致煤立磨無法正常運行,只能停磨查找原因,待問題解決后才能開啟煤立磨,影響生產。導致除塵器壓差長期偏高的原因為:脈沖閥膜片損壞。當脈沖閥膜片損壞后,大量壓縮空氣就會一直從損壞的膜片處通過, 致使整個袋除塵器壓縮空氣壓力不足,濾袋上邊的積煤無法得到有效地反吹振動,除塵器壓差大幅度增加。

由于脈沖閥膜片損壞以后,崗位人員不能用肉眼找出是哪個室膜片損壞,只能將耳朵貼在脈沖閥上仔細聽才能模糊地判斷。一旦判斷錯誤,處理時間較長,將會導致回轉窯大幅度減產,甚至因為沒有煤粉造成回轉窯止料。

2 改 造 措 施

每個水泥企業都經歷過煤立磨袋除塵器壓差偏高現象,且都無法真正得到有效處理,即使使用進口膜片,但終究還是會出現損壞,導致壓差偏高。既然無法從根本解決,那么只能在保證回轉窯產量穩定的前提下,縮短處理時間。為快速準確查找袋除塵 器膜片損壞位置,降低膜片損壞幾率,工作人員進行了以下改造。

1) 嚴格控制采購流程,防止出現偽劣產品,保證 膜片產品質量過關,降低膜片損壞幾率。

2) 在煤立磨袋除塵器脈沖閥管道上安裝一套自動檢測系統,當袋除塵器任何一個風室脈沖閥膜片出現損壞后,可以自動檢測出具體是哪個風室脈沖閥膜片正在漏氣、損壞。同時現場崗位人員可以快速解決問題。

具體操作如下:在袋除塵器每一個風室脈沖閥前面安裝一個手動球閥,后面安裝一個壓力表(量程0~0.6 MPa)和手動球閥(見圖1)。


當煤磨袋除塵器任何一個脈沖閥膜片損壞以后,壓縮空氣就會出現泄漏(一般泄漏壓力在0.05~0.15 MPa之間),經過脈沖閥下游管道壓力表檢測,若管道內壓縮空氣壓力 ≥0.05 MPa,且壓力檢測時間≥10s,那么現場新增的自動檢測控制箱上就會顯示報警,即可確定脈沖閥膜片損壞位置。現場崗位人員根據控制箱上的報警,手動關閉損壞的脈沖閥前、后手動球閥,報警消失。此時可以開啟煤立磨,在煤立磨正常運行期間快速更換損壞的脈沖閥膜片,更換完畢后,打開脈沖閥前后兩個手動球閥,恢復袋除塵器脈沖閥正常運行。

由于關閉一個風室的反吹,再開啟煤立磨,會使 除塵器的壓差提高,但是經過試驗證明,壓差由正常 值提高約267 Pa,短時間內對除塵器不會造成太大損壞。

3 改 造 效 果

20個風室改造所需材料費41380元,人工費7200元,合計48580元。經過改造后,袋除塵器膜片損壞率大大降低,同時當膜片損壞以后,可以快速查找具體位置,縮短處理事故時間,保證回轉窯系統正常穩定運行。此項改造簡單易操作。

作者:張中國

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