技術(shù) | 煤山南方煤磨取風(fēng)高溫袋收塵器除灰改造
1.問題描述
煤山南方2號(hào)生產(chǎn)線(規(guī)模2500t/d,實(shí)際產(chǎn)量3 200h/t),配備1臺(tái)輥盤式煤磨(型號(hào)為ZGM95),其煤粉收塵器為為96-2*8(m)煤粉防爆收塵器(處理 風(fēng)量75000m3/h)。改造實(shí)施前,系統(tǒng)基本工藝參數(shù)為 人磨煤水分≤15%,出磨煤水分≤0.8%,煙氣溫度220℃,出磨溫度65℃,煤磨產(chǎn)量25t/h,煤粉灰份22%,按進(jìn)廠煤的煤粉灰分提高3.0%左右,煤粉細(xì)度控制為80μm篩余5%左右,粉磨電耗34度/t。
ZGM95煤磨系統(tǒng)為閉路粉磨系統(tǒng),原有高塵熱風(fēng)管路上設(shè)有1臺(tái)旋風(fēng)收塵器,其脫灰效率為80%,不能完全除去生料粉,致使人窯煤的實(shí)際灰分較配制灰分一般增2%~3%左右,一定程度上影響了煤粉的發(fā)熱值,增加了煤耗。
2 采取的主要措施
針對(duì)以上收塵效率不佳的問題,開展對(duì)整套脫灰系統(tǒng)改造。
一是利用原高溫密閉型除灰器、螺旋輸送機(jī)、回轉(zhuǎn)卸料器、儲(chǔ)氣罐,PLC控制系統(tǒng)以及附件,主要完 成對(duì)煤磨系統(tǒng)旋風(fēng)筒的改造,在原旋風(fēng)筒位置,按原支承面積,增設(shè)1臺(tái)高溫密閉型除灰器。收灰器尺寸設(shè)計(jì)以“可以放置在原本旋風(fēng)收塵器建筑框架內(nèi)”為準(zhǔn),以便可直接替換原有旋風(fēng)收塵器,同時(shí)對(duì)接口管道進(jìn)行局部調(diào)整而不影響其他管道。收灰器設(shè)計(jì)及安裝應(yīng)滿足原密閉性、耐高溫的工藝要求。
二是對(duì)儀表和控制設(shè) 備應(yīng)考慮最大限度的可用性、可靠性、可控性和可維修性,把現(xiàn)有的旋風(fēng)筒換成高溫袋收塵器除灰,可以脫除生料粉中99%的灰分,使灰分降低到19.5%,使用收灰器可以基本上脫除熱風(fēng)中生料粉,有效提高煤粉的發(fā)熱值。
3 高溫袋收塵器除灰改造后煤灰分使用對(duì)比
3.1 2016年度任意三批次煤的灰分?jǐn)?shù)據(jù)(見表1)

從上面可以看出煤入窯的實(shí)際灰分跟配制灰分還是 有一定的誤差范圍,結(jié)合平時(shí)的一些使用情況,煤的實(shí)際灰分比例制灰分一般增加2%~3%。3.2 2017年改造后煤的灰分?jǐn)?shù)據(jù)(見表2)從表2可以看出技改后,煤入窯的實(shí)際灰分跟配制灰分基本上已經(jīng)沒有什么誤差,比較正常。
4 進(jìn)一步優(yōu)化方案
建議對(duì)高溫收塵器袋籠的優(yōu)化,原“二節(jié)形式”改為“一節(jié)形式”,降低收塵器的高度,使用分室控制,進(jìn)一步提高收塵袋漏灰排查時(shí)間。高溫收塵袋質(zhì)量方面要求需要達(dá)到溫度250℃,以延長使用壽命。
5 效益分析
1個(gè)百分灰點(diǎn)相當(dāng)于100cal/g的熱量,現(xiàn)有煤粉發(fā)熱值為5500cal/g,技改灰分降低后,可少損失1.8%。即1天節(jié)約原煤475t*1.8%=8.55t。考慮到系統(tǒng)漏風(fēng),降溫等因素,實(shí)際能節(jié)約的煤為8.55t*80%=6.84t煤。在熱值提高后,1天節(jié)約原煤約6.84t,按原煤價(jià)格440元/t計(jì)算,折合人民幣3010元。年節(jié)約90.3萬元費(fèi)用。
6 總結(jié)
在原旋風(fēng)筒位置,按原支承面積,增設(shè)1臺(tái)高溫密閉型除灰器。運(yùn)行后,實(shí)際灰分跟配制灰分基本上已經(jīng)沒有什么誤差,使灰分基本維持在19%以下,進(jìn)一步提升入窯煤粉的發(fā)熱值,對(duì)降低煤耗有較為顯著的作用。
來源:《湖州煤山南方有限公司》
作者:周士海、徐 明、孫 浩、殷建安、禹德忠
中國水泥備件網(wǎng)微信公眾號(hào)(關(guān)注查詢更多資訊)
(本文來源網(wǎng)絡(luò),若涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者來電或來函聯(lián)系!)