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技術 | 某公司生料磨1600kW同異步電動機控制系統改造

來源:《山東水泥廠有限公司》 發布日期:2021/12/7 編輯:張翀
核心提示:某公司生料磨1600kW同異步電動機控制系統改造
一、存在的問題


某公司2號生料磨機采用1600kW日本Y AS-KAWA(安川) 同異步電動機, 生產于1979年, 運行接近40年,該電動機本體基于日本安川的技術,啟動電流平穩,無沖擊,運行效率較高,經過維護保養后,至少可以再服役10年。整套電控系統為日本三菱集團設計生產。鑒于當時的技術條件,該系統控制復雜,分立元件較多,勵磁弱電控制部分經多次改造,穩定性可靠性較差,在正常生產過程中,該磨機經常出現電控系統原因的停車現象,主要表現為:


(1)故障停車后查找不到具體原因,再次開車正常;


(2)元器件老化,電機溫度,軸承溫度監控不準確;


(3)柜內特殊原件損壞后無法替換,只能拆除非關鍵部位替代;


(4)夏季溫度高后,跳停幾率增加。


上述故障均是由于整體電控部分處于元件老化,線路、繼電器觸點、模擬器件等部分處于元件失效期,由于該產品為日本上世紀70年代產品,元器件替換困難,維修難度越來越大,對生產安全造成嚴重威脅。


二、解決措施


YASKAWA(安川)公司1600kW感應同步電機,由于電機容量較大,重載起動,該電機起動方式采用轉子串聯電阻方式,保證起動過程中都有較大的起動轉矩和較小的起動電流,該電機起動后到合適時機,控制轉子線圈換向,之后投入勵磁電流,電機轉換為同步電機運行方式,提高電機運行功率因數,而且具備了同步電機帶載能力強、運行功率因數高等特點。


基于上述工作原理及三菱公司原有設備工作原理,改造如下:


(1) 采用KYN 28高壓起動柜替代原高壓控制部分,同時采用專用同步電機綜合保護器,監控、保護電機運行,對電機運行中過載、低電壓、過流、起動時間過長、負序過流、電機失步等進行保護。


(2)采用專用高壓液阻柜,通過1A開關連接于電機轉子,配合電機起動過程。


(3)采用大功率合金電阻器,合理連接于電機轉子,配合電機起動。


(4) 采用西門子PLC, 控制液阻、起動電阻、勵磁調節器、完成電機起動、運行等動作,同時監控電機定子溫度、軸承溫度等,對電機本體監視。


(5) 采用TDL-5勵磁調節器,熱備方式控制大功率可控硅整流元件,輸出合理勵磁電流,同時,監控電機運行功率因數,自動調節輸出勵磁電流,穩定電機運行,TDL-5勵磁調節器雙機熱備切換時間10ms,無擾動完成控制切換,減少因為弱電原因的非正常停車。


該系統由西門子PLC作為主控單元, 采集電機各個階段的運行狀態,并同時發命令給當前運行階段需要配合的部分,勵磁調節器與PLC完美配合,保證機組的長時間正常運行,原理見圖1


圖1 改造后的電機控制原理圖


(1)第一級采用水液阻作為繞線電機轉子的串聯電阻,完成從靜態到動態起動過程;


(2)第二、三級采用大功率固定阻值的電阻器,作為轉子的串聯電阻;起動過程中勵磁裝置檢測電機轉速,控制液阻和二三級電阻的切換;


(3)在第三級電阻切入后,勵磁裝置實時檢測電機轉速,合適時機FC閉合接入勵磁電流,同時起動電阻切除,起動過程完成;


(4)運行中勵磁柜實時調節電機運行工況;


(5)正常停機時,并聯的電阻釋放轉子中的磁場能量;


(6)異常停車時,動作FC及2A,3A接入串聯電阻,保證轉子中的磁場能量釋放。


三、改造效果


改造后同步電動機在異步啟動、正常運轉、故障停車、正常停車等各種工況下運行時:(1)具備轉差逆勵磁電流極性末尾準角投勵;(2)轉差率在0.1~0.03內任意調整;(3)投勵后強勵時間可調;(4)具備時間后備投勵模式;(5)長時間未投勵保護;(6)針對此電機的特殊起動方式,勵磁裝置采集電機起動過程的參數, 通過PLC控制2A、3A、FC開關時序閉合,控制電機起動過程,達到額定轉速95%以后,控制FC開關閉合,切換轉子線圈,通入勵磁電流,電機進入同步運行狀態。(7)具備恒勵磁電流調節功能,轉子電阻變化不大于10%時,勵磁電流輸出偏差不大于2%;(8)具備恒功率因數調節運行方式,在電機空載運行時自動轉入恒勵磁電流調節,電機滿載運行時具備無功功率限制功能,防止勵磁電流超上限誤動作;(9)具備多種保護功能:如勵磁電流上限和下限限制設定、失步保護等;(10)滅磁系統設計采用大功率電阻,起動過程中改變電阻值,調節電機轉速,起動結束,部分電阻并接在轉子線圈中,防止FC開關異常,勵磁異常造成的電機失步,保護電機轉子;(11)系統配備與計算機監控系統的硬件和軟件,接口分計算機串行口通信RS485,標準Modbus通訊協議, 可按組網方式實現與監控系統的通信。主橋路采用全控橋整流回路,運行可靠,兩臺勵磁控制器利用CAN總線, 每10ms通訊一次, 同步主機和備機數據和運行狀態,如果主機故障時,備機在20ms內切換為主機,無擾動切換,切換速度快,運行穩定;(12)勵磁柜具備智能開機自檢,不做“調試”不能開機,在“調試”狀態下對滅磁電阻、主橋路、輸出脈沖等主要部位自動檢測,如果不具備開車條件,不能開車(特殊條件下可以強制開車);(13)本柜作用為切換轉子繞組的連接方式,利用專用高可靠性開關組成,接收PLC信號后開關動作。轉差切換開關,采用永磁機械閉鎖方式,防止運行過程中意外分斷。PLC實時監測各個開關狀態,如有異常,報警停機。


四、結語


生料磨機電機控制系統改造后,通過空載4h試車,系統運行平穩,帶滿載運行24h后,系統各個節點溫度正常。該系統改造后啟動簡單,并具備自檢能力,避免誤操作,采用新技術及高性能原件使系統運行穩定性提高,通過PLC的使用,減少中間繼電器的控制節點,PLC程序具備開機準備條件檢索,利于操作及維護人員開機及維護。電機定子溫度、軸承溫度實時顯示監控,超溫報警跳閘,進一步保護電機。


改造后電機啟動平穩,設備運轉率達100%,減少故障停機次數約10次,節省維修費30萬元,綜合技術指標、產品質量大幅提升。


作者:白建東,張振華,陳作海,劉華

來源:《山東水泥廠有限公司》

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