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技術(shù)丨生料立磨系統(tǒng)降阻優(yōu)化改造

來(lái)源:《四川省女?huà)z建材有限公司》 發(fā)布日期:2022/11/7 編輯:張翀
核心提示:生料立磨系統(tǒng)降阻優(yōu)化改造

引言


某公司擁有一條2 500 t/d 水泥熟料生產(chǎn)線,配置HRM3400E生料立磨,設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量190 t/h,實(shí)際產(chǎn)量230 t/h。循環(huán)風(fēng)機(jī)工作電流108 A,生料磨進(jìn)口負(fù)壓1 200~1 300 Pa,磨內(nèi)壓差8 400 Pa左右,系統(tǒng)阻力大,循環(huán)風(fēng)機(jī)單耗達(dá)6.5 kWh /t,噸生料電耗18 kWh/t左右。為了提高生料臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和降低粉磨電耗,公司對(duì)系統(tǒng)供風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。


一、存在的問(wèn)題


技改前,立磨系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1


表1 生料立磨系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)



表1可知,立磨系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量不能滿足窯滿負(fù)荷生產(chǎn)需求。分析認(rèn)為:系統(tǒng)阻力偏大,立磨系統(tǒng)用風(fēng)主要靠循環(huán)風(fēng)機(jī)強(qiáng)拉風(fēng),導(dǎo)致入磨壓力高、磨內(nèi)壓差高、風(fēng)速偏快,料層不穩(wěn)定,循環(huán)風(fēng)機(jī)、尾排風(fēng)機(jī)、磨主電機(jī)工作電流高,是典型的低產(chǎn)量、高電耗粉磨系統(tǒng)。


具體地講,原高溫風(fēng)機(jī)出口到立磨主管道有效內(nèi)徑為2 600 mm,且彎頭偏多(受場(chǎng)地限制),立磨入口兩根管道直徑1 800 mm。氣體通過(guò)增濕塔后,造成阻力進(jìn)一步增加(高溫風(fēng)機(jī)出口至立磨進(jìn)口壓力差達(dá)到1 000 Pa);因管道阻力大,窯尾收塵器進(jìn)口壓力-1 100 Pa,較正常值(-500 Pa)偏高600 Pa,造成尾排風(fēng)機(jī)單位能耗增加。


二、改造目標(biāo)與技改措施


2.1 改造目標(biāo)


降低高溫風(fēng)機(jī)至立磨進(jìn)口管道的阻力,立磨進(jìn)口負(fù)壓降低至500 Pa以內(nèi),磨機(jī)壓差降低到8 000 Pa以內(nèi),窯尾收塵器進(jìn)口負(fù)壓在原基礎(chǔ)上降低400 Pa,循環(huán)風(fēng)機(jī)電流降低10 A,生料電耗降低3 kWh/t。


2.2 技改措施


為保證水泥市場(chǎng)的穩(wěn)定供應(yīng),該項(xiàng)目采用分階段改造實(shí)施,在2~3月(春節(jié)大修)完成高溫風(fēng)機(jī)至立磨進(jìn)口區(qū)域管道擴(kuò)徑改造;5月完成增濕塔至窯尾收塵旁路管道獨(dú)立改造;7月完成旋風(fēng)筒至循環(huán)風(fēng)機(jī)管道降阻改造和增濕塔上部隔離區(qū)域及管道的在線拆除;9月完成立磨至旋風(fēng)筒管道改造和管道增濕功能的設(shè)置。


(1)高溫風(fēng)機(jī)至立磨進(jìn)口區(qū)域管道的擴(kuò)徑改造。將高溫風(fēng)機(jī)出口至立磨入口主管道管徑從Ф2 600 mm增加至Ф3 000 mm。改造時(shí),增濕塔中部用鋼板封堵,氣流不再通過(guò)上半部分;高溫風(fēng)機(jī)出口管道連接增濕塔下部,生料立磨機(jī)進(jìn)口風(fēng)管連接增濕塔中部;生料立磨進(jìn)口管道擴(kuò)徑,由直徑1 800 mm增加至直徑2 500 mm。


(2)增濕塔出口至收塵器旁路管道的優(yōu)化。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,將增濕塔出口至收塵器旁路管道獨(dú)立設(shè)置,避免與立磨進(jìn)口管道搶風(fēng),減少氣流短路。


(3)生料旋風(fēng)收塵器進(jìn)出口管道的優(yōu)化。將旋風(fēng)收塵器進(jìn)出口風(fēng)管直徑由2 600 mm增擴(kuò)大至3 000 mm,并優(yōu)化雙列旋風(fēng)筒中心風(fēng)管布局(見(jiàn)圖1),不僅降低了旋風(fēng)收塵器工作阻力,還優(yōu)化了氣體流場(chǎng),從而提高了收塵效果,降低了電耗。


圖1 生料旋風(fēng)收塵器進(jìn)出口管道的優(yōu)化


(4)增濕塔至立磨進(jìn)口熱風(fēng)管道的優(yōu)化。增濕塔至立磨進(jìn)口的熱風(fēng)管由增濕塔中部引出,管道直徑由1 800 mm增加至2 500 mm。不僅能降低增濕塔高度,還能降低系統(tǒng)阻力。


(5)對(duì)增濕塔中部?jī)?yōu)化。增濕塔中部用鋼板封堵后分為上下兩部分,上部隔離區(qū)域及管道被拆除(見(jiàn)圖2),下部保留粉塵自燃沉降功能,可降低入磨氣體含塵濃度。


圖2 增濕塔上部隔離區(qū)域及管道被拆除


(6)高溫風(fēng)機(jī)出口管道增濕安保設(shè)置。實(shí)施以上改造后,停磨期間,窯尾煙氣有可能發(fā)生溫度過(guò)高現(xiàn)象,以致窯尾大布袋收塵器進(jìn)口溫度過(guò)高,引起濾袋燒毀事故。為了避免事故發(fā)生,我們?cè)诟邷仫L(fēng)機(jī)出口管道新增管道噴霧降溫裝置(見(jiàn)圖3)。


圖3 高溫風(fēng)機(jī)出口管道新增管道噴霧降溫裝置


(7)循環(huán)風(fēng)機(jī)的降阻改造。原循環(huán)風(fēng)機(jī)工作效率較差,更換為高效節(jié)能風(fēng)機(jī)后,風(fēng)機(jī)效率曲線明顯好轉(zhuǎn),用風(fēng)量由風(fēng)閥100%全開(kāi)降低到30%。為了實(shí)現(xiàn)更優(yōu)控制,取締風(fēng)量調(diào)節(jié)閥門(mén),換用變頻器控制風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,風(fēng)機(jī)電流由107 A降低至85 A左右。本項(xiàng)改造,噸生料節(jié)約粉磨電耗1.2 kWh。


03改造效果


因改造周期較長(zhǎng),每個(gè)階段的改造,都表現(xiàn)出預(yù)期的節(jié)能效果。最終效果見(jiàn)表2


表2 生料立磨系統(tǒng)降阻優(yōu)化改造效果


生料立磨系統(tǒng)降阻改造完成后,生料工序電耗可以維持在14 kWh/t左右。截止2021年10月,生料工序電耗累積 15.4 kWh/t,較去年同期(18.12 kWh/t)下降2.72 kWh/t。


四、結(jié)束語(yǔ)


通過(guò)擴(kuò)大通風(fēng)截面積、優(yōu)化風(fēng)管布局,選用高效節(jié)能風(fēng)機(jī),系統(tǒng)阻力降低1 200 Pa左右,降低了噸生料粉磨電耗,提高了系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,消除了燒成系統(tǒng)提產(chǎn)的生料供應(yīng)瓶頸;熟料綜合電耗較去年同期下降5.26 kWh/t,年節(jié)約用電超400萬(wàn)度(以熟料產(chǎn)量80萬(wàn)t計(jì));立磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提升也為錯(cuò)峰生產(chǎn)等環(huán)保工作創(chuàng)造了條件。本次改造比預(yù)期目標(biāo)好,經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益顯著。


作者:王邦萬(wàn),江中京,王超,崔前軍

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