技術(shù) | 煤粉貧化改良措施
1.1 設(shè)備配置
公司有一條水泥生產(chǎn)線,煤磨系統(tǒng)自窯尾取風(fēng)。該系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,一直未能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量,并伴有嚴(yán)重的煤粉貧化現(xiàn)象,電耗相對(duì)較高。公司計(jì)劃2020年對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。煤磨系統(tǒng)配置見表1。
1.2 改造前存在的問題
(1)煤粉貧化嚴(yán)重:貧化率比較高,灰分比例12%;
(2)不達(dá)產(chǎn):系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量45t/h;
(3)電耗高:煤磨高溫風(fēng)機(jī)電流高,達(dá)到409A。
改造前高溫風(fēng)機(jī)電流原因分析:
經(jīng)過理論計(jì)算,煤磨高溫風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷拉風(fēng),旋風(fēng)筒內(nèi)風(fēng)速達(dá)到5.9m/s左右,風(fēng)速偏高很多。風(fēng)管風(fēng)速25m/s,也偏高。旋風(fēng)筒設(shè)計(jì)風(fēng)速過高,選粉效率降低,這是煤粉貧化的一個(gè)主要原因。
現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定結(jié)果顯示,煤磨高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)口負(fù)壓2700Pa,超出煤磨高溫風(fēng)機(jī)全壓。旋風(fēng)筒的阻力大于設(shè)計(jì)阻力1000Pa,達(dá)到1800Pa。可以斷定,煤磨高溫風(fēng)機(jī)前系統(tǒng)阻力過大,導(dǎo)致高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)不足,從而煤磨所需熱風(fēng)不足,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,
2.1 改造措施
(1)更換旋風(fēng)筒。旋風(fēng)收塵器直徑由Φ3100mm改造為Φ4600mm,旋風(fēng)筒內(nèi)理論風(fēng)速達(dá)到2.7m/s左右。
(2)入煤磨前風(fēng)管道加粗。管道直徑由Φ1500mm加大到Φ2150mm,風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速理論達(dá)到12.2m/s。
2.2 改造效果
(1)煤粉貧化情況大大改善:改造后煤粉貧化率下降,灰分比例降低到10%。提高煤粉燃燒熱值約2090kJ/kg(500kcal/kg),燒成系統(tǒng)煤耗降低約0.5kgce/t.cl。
(2)煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高達(dá)到55.31t/h。
(3)煤磨系統(tǒng)電耗由改造前的39.6kWh/t降低為32.4kWh/t。系統(tǒng)改造效果明顯,達(dá)到預(yù)期效果。改造比較簡(jiǎn)單,施工周期較短,投資相對(duì)較低,費(fèi)用總計(jì)約48萬元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
煤粉貧化是由于多種原因造成的,對(duì)于不同系統(tǒng)應(yīng)該具體分析,不能一概而論。解決辦法也有很多種。很多公司直接把旋風(fēng)筒改成袋式收塵器,應(yīng)用效果也比較好,徹底解決煤粉貧化問題。但是這種方法投資較高,電耗稍高。具體到每個(gè)公司的具體問題,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和需求出解決方案。
作者:張軍濤1,王佑安2,卜江江2
來源:《中國(guó)水泥》
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