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技術(shù)丨ATOX50生料立磨提產(chǎn)技改實(shí)踐

來源:《水泥工程》 發(fā)布日期:2023/8/22 編輯:張翀
核心提示:ATOX50生料立磨提產(chǎn)技改實(shí)踐

前言


我公司擁有一條日產(chǎn)5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,配套1臺(tái)史密斯ATOX50生料立磨系統(tǒng),熟料實(shí)際產(chǎn)量5800t/d,生料臺(tái)時(shí)產(chǎn)量425t/h左右。為充分挖掘原有裝備潛力,降低熟料煤耗、電耗等指標(biāo),提高經(jīng)濟(jì)效益,2021年公司對(duì)燒成系統(tǒng)和生料立磨系統(tǒng)同時(shí)進(jìn)行了提產(chǎn)改造,改造目標(biāo)為熟料產(chǎn)量達(dá)到6800t/d,生料立磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到470t/h以上。改造完成后熟料系統(tǒng)很快就達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),但生料立磨系統(tǒng)并未達(dá)到提產(chǎn)預(yù)期,后又通過二次改造,才最終達(dá)到了較為理想的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,滿足了燒成系統(tǒng)提產(chǎn)后的需求,同時(shí)降低了生料電耗,取得了較好的效果。現(xiàn)將我公司本次ATOX50生料立磨提產(chǎn)技改經(jīng)過進(jìn)行總結(jié),供同行參考。


一、ATOX50改造前的狀況分析


我公司ATOX50生料立磨系統(tǒng)主機(jī)配置、原料配料見表1表2,石灰石品質(zhì)較差,配比高;另外采用硬質(zhì)砂巖配料,物料整體易磨性較差。改造前2020年生料平均臺(tái)時(shí)424t/h,生料電耗16.37kWh/t,細(xì)度按80呻篩余20%控制,磨機(jī)振動(dòng)值平均1.3mm/s,工況穩(wěn)定,對(duì)比國內(nèi)同類型立磨處于正常水平。


立磨提產(chǎn)目標(biāo)確定后,我們首先與ATOX50立磨原廠家進(jìn)行了溝通,對(duì)方建議通過改造選粉機(jī)提高選粉效率并提高研磨壓力來提高產(chǎn)量,但預(yù)期的提產(chǎn)幅度較小,不能保證改造后能夠滿足窯系統(tǒng)的需求。后經(jīng)了解,天津某公司推出的NU型選粉機(jī)、低阻力風(fēng)環(huán)、中殼體補(bǔ)風(fēng)等系列新技術(shù)在TRM型立磨系統(tǒng)上已廣泛應(yīng)用,改造后提產(chǎn)幅度較大,同時(shí)電耗大幅降低。經(jīng)過實(shí)地考察我們最終確定按照該公司的技術(shù)方案進(jìn)行改造。



二、初始改造內(nèi)容


(1)選粉機(jī)更換為NUR6033選粉機(jī),保留了原有傳動(dòng)裝置、轉(zhuǎn)子軸、出風(fēng)口,更換了轉(zhuǎn)子、導(dǎo)風(fēng)葉片、殼體、回料錐體等。該選粉機(jī)特殊的U型轉(zhuǎn)子葉片相對(duì)于直板型葉片在相同工況條件下阻力更低,選粉效率更高,能夠降低循環(huán)負(fù)荷,有利于提高系統(tǒng)產(chǎn)量、降低電耗。


(2)新增中殼體補(bǔ)風(fēng)裝置(見圖1)。自兩個(gè)入磨熱風(fēng)管道上方各引1個(gè)直徑1m的風(fēng)管至立磨磨輻上方殼體,使部分熱風(fēng)不通過風(fēng)環(huán)直接進(jìn)入磨內(nèi),管道中間安裝電動(dòng)百葉閥調(diào)節(jié)風(fēng)量。該技術(shù)的出發(fā)點(diǎn)是解決選粉風(fēng)量和粉磨風(fēng)量的矛盾,在保證烘干和細(xì)分提升用風(fēng)的條件下盡可能降低風(fēng)環(huán)風(fēng)量,選粉風(fēng)量不足時(shí)有中殼體補(bǔ)風(fēng)管提供,一方面降低了風(fēng)環(huán)阻力,另一方面能夠減少不合格的粗粉進(jìn)入選粉機(jī)的量,從而提高選粉效率,還能減少回粉量,穩(wěn)定料層,提高研磨效率。


(3)將原直板型導(dǎo)風(fēng)風(fēng)環(huán)更換為低阻力楔形板導(dǎo)風(fēng)風(fēng)環(huán)(見圖2)。楔形導(dǎo)風(fēng)板為雙層結(jié)構(gòu),上寬下窄,氣流通過時(shí)有加速作用,在提升相同物料量的條件下,用風(fēng)量更小,為采用中殼體補(bǔ)風(fēng)提供條件。



(4)新增立磨分級(jí)粉磨裝置。將選粉機(jī)回粉由原來的中心下料改為分三股導(dǎo)流到磨輻下面(見圖2)直接進(jìn)行再粉磨,能夠提高立磨運(yùn)行的穩(wěn)定性和研磨效率。


(5)改邊緣喂料為中心喂料。ATOX立磨是從殼體一側(cè)將物料喂入磨內(nèi),物料直接落在磨盤襯板上,先后進(jìn)入3個(gè)磨輻,料層不易穩(wěn)定。我們將下料溜子延長,在磨輻中心架下焊接一個(gè)布料錐斗,物料進(jìn)入布料錐斗后從布料錐下均勻進(jìn)入各磨輻,可以穩(wěn)定料層,改善磨況。


(6)出磨非標(biāo)管道改造。將出磨風(fēng)管直徑由3.6m增加到4.2m,降低系統(tǒng)阻力。


以上6項(xiàng)改造實(shí)施后,通過調(diào)整擋料圈高度和風(fēng)環(huán)通風(fēng)面積、增加研磨壓力等常規(guī)調(diào)整手段,經(jīng)過近3個(gè)月的調(diào)試系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量穩(wěn)定至445t/h左右。


三、二次改造


一次技改后仍不能滿足窯系統(tǒng)提產(chǎn)后的需要,必須再考慮其它提產(chǎn)方案。通過對(duì)近半年的調(diào)試運(yùn)行進(jìn)行總結(jié),我們認(rèn)為NU選粉機(jī)、中殼體補(bǔ)風(fēng)、低阻楔形風(fēng)環(huán)、中心下料改造、出磨風(fēng)管加粗等這幾項(xiàng)改造均發(fā)揮了各自的作用,提高了選粉效率,降低了磨機(jī)壓差,穩(wěn)定了料層,但新增的分級(jí)粉磨下料管看不出任何效果,我們多次試驗(yàn),將回料管朝向磨盤中心還是再改回朝向磨輻下面,對(duì)產(chǎn)量影響均不大。


分級(jí)粉磨在天津院的磨機(jī)上提產(chǎn)效果非常明顯,而用到ATOX立磨效果就不明顯,我們分析認(rèn)為ATOX立磨最大的特點(diǎn)就是平盤、柱輻,磨輾、磨盤接觸面積大,研磨區(qū)寬,研磨壓力小,將選粉機(jī)回料直接引到磨輻下面并不能提高研磨效率。


我們考慮到磨輻壓力已增加到13.2MPa,再加壓振動(dòng)變大,另外壓力也接近于系統(tǒng)允許的上限,無法再通過提高研磨壓力來提高研磨效率了,于是設(shè)想通過縮小磨盤與磨輻接觸面的寬度,提高磨盤外側(cè)局部料層的壓力來提高磨機(jī)的研磨能力。


經(jīng)過天津院技術(shù)人員使用仿真技術(shù)模擬計(jì)算證實(shí),在研磨壓力不變的情況下,原研磨區(qū)寬度1000nun磨盤成品量(≤80μm)251420個(gè)/1e-7s;將磨盤改為外平內(nèi)錐的形式,平面寬度595mm磨盤成品量(≤80μm)377412個(gè)/1e-7s,同比提高50%(仿真模擬計(jì)算結(jié)果見圖34)。



方案確定后我們將磨盤襯板靠外側(cè)的600mm 寬的部分堆焊修復(fù)平整,再將磨盤內(nèi)側(cè)靠近磨機(jī)中心的400mm使用電弧氣刨刨成錐面,改造后磨盤。磨盤改造后通過配合調(diào)整擋料圈高度、中殼體補(bǔ)風(fēng)閥門開度、風(fēng)環(huán)面積等手段,磨機(jī)穩(wěn)定性進(jìn)一步提高,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量穩(wěn)定在470t/h左右,滿足了窯系統(tǒng)的需求。


四、改造體會(huì)


(1)選粉機(jī)選粉效率的提高能夠改善磨機(jī)狀況從而提高立磨系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,但它大多數(shù)情況下并不起決定性作用,它更多的是作為提產(chǎn)的一個(gè)前提條件。


(2)中殼體補(bǔ)風(fēng)及低阻力楔形板導(dǎo)風(fēng)環(huán)對(duì)料層厚度、磨內(nèi)壓差、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速、磨機(jī)振動(dòng)值等磨況指標(biāo)影響較大,需要逐步摸索,相互配合進(jìn)行調(diào)整,才能使其發(fā)揮降阻提效的作用。


(3)中心布料錐的增加以及磨盤的改造都使料層變得更加穩(wěn)定,為增加研磨壓力以及降低擋料圈高度創(chuàng)造了條件。


(4)對(duì)磨盤研磨區(qū)進(jìn)行改造并將選粉機(jī)回粉引導(dǎo)至高壓研磨區(qū)直接被研磨從根本上改變了ATOX50型平盤立磨的研磨機(jī)理,提高了磨機(jī)的研磨能力,成為本次改造成功的關(guān)鍵。


作者:劉宏遠(yuǎn),王曉偉

所屬:天瑞新登鄭州水泥有限公司

來源:《水泥工程》

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