維修丨立磨三道鎖風閥技術改進實例
1、問題分析
在實際使用過程中,一方面由于物料的進料沖擊使閥體的耐磨層逐漸磨損剝落,閥板與底板的間隙增大。導致磨機系統壓差減小、出磨溫度降低,磨機產量下降;另一方面由于鎖風閥非傳動側軸承原密封結構為氈圈密封,極易使灰塵進入軸承內部,導致軸承損壞,從而被迫停磨處理。為此,公司技術人員對其進行了技術改造,效果良好。
2、改造方法
(1)利用定檢時間補焊三道閥板和底板、增強耐磨性。重新補焊閥板,并加加強筋,增強閥板的抗拉性。同時在閥板和底板的沖擊面用D707碳化鎢耐磨焊條堆焊3~5mm的厚度,以增強閥板和底板的耐磨性,延長使用壽命。在補焊的過程中一定要確保閥板和底板的間隙≤3mm,以保證磨內壓差和出磨溫度的穩定性,有利于磨機操作和提高臺時產量。
(2)利用廢舊輸送帶制作成膠條(閥體兩側與底板之間寬度的相應尺寸),用螺栓固定在閥板的背面,使其與底板之間形成緊密的彈性接觸,減少漏風。具體結構見圖1。
(3)對鎖風閥非傳動側軸承原密封結構進行技術改造。將原氈圈密封改造為“U”型骨架密封,同時增加了一個迷宮套和軸承配合,迷宮間隙小于2mm,有效的采用組合式密封結構,防止灰塵的侵入。具體密封結構見圖2所示。
3、改造效果
經過上述技術改造,并通過生產實際運行的驗證,目前經改造后的三道鎖風閥使用壽命由原來的2個月左右提高至8個月左右。而且改造成本低廉、結構簡單,值得推廣使用。改造前后效果對比見表1。
作者:孫子和
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