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技術丨提高立磨產(chǎn)量的經(jīng)驗

來源:《四川水泥》 發(fā)布日期:2018/7/30 編輯:王嘉璐
核心提示:我公司5000t/d熟料生產(chǎn)線配套原料磨型號為MLS4531A,設計臺產(chǎn)400t/h,正常工作時能達到450 ~470 t/h,平均電耗20.2kWh/t,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

2011年8月中旬在原材料和操作參數(shù)沒有發(fā)生明顯變化的情況下,磨機卻出現(xiàn)異常現(xiàn)象。磨機臺產(chǎn)低(平均425 t/h),料層厚度增加,主電機電流提高了35A左右(額定電流276A,正常時195~240A),電流經(jīng)常報警,但外循環(huán)提升機電流卻不高,生料工序電耗明顯升高,平均達22.39 kWh/t,提高了用電成本。

1 原因分析

1.1 磨輥、磨盤磨損嚴重

我公司原料磨自2010年6月投入生產(chǎn),因磨輥輥皮磨損嚴重,且存在表面掉塊現(xiàn)象,2011年2月年初大修時對輥皮進行了更換,但由于新?lián)Q的輥皮質(zhì)量不佳,運行磨損較嚴重,磨機產(chǎn)量低。2011年7月將輥皮進行了翻面。但因1#和2#輥的另一面同樣存在表面掉塊現(xiàn)象,致使磨機對物料的破碎能力下降,料層厚度增加,主電機電流升高。

磨盤襯板自投產(chǎn)以來一直沒有更換,其表面磨損較嚴重。經(jīng)測量,磨盤襯板磨損量達20mm,運行時料層厚度增加,平均厚度145mm,主電機電流偏高報警,產(chǎn)量受限。

1.2 擋料環(huán)高度偏高

經(jīng)測量擋料環(huán)高度為105mm,由于磨盤襯板的磨損量達20mm,相當于提高了擋料環(huán)高度,難磨物料很難被及時甩出,使料層厚度增加,主電機電流升高。

1.3 風室底板磨損嚴重

因風室內(nèi)物料的長期沖刷,靠刮板外側的底板磨損較為嚴重,形成碗狀,局部已出現(xiàn)磨穿漏料現(xiàn)象。物料容易積存,刮板與底板間隙變大,刮料時阻力增大,磨機電流上升。

2 改造措施

2.1 降低擋料環(huán)高度

在不更換輥皮和磨盤襯板的前提下,根據(jù)磨盤襯板的磨損量將擋料環(huán)高度由原來的105mm調(diào)整到85mm,使難磨的物料能及時被甩出,降低料層厚度。

2.2 修補底板

經(jīng)觀察、測量,刮板外側與底板最大間隙達到150mm,內(nèi)側與底板最大間隙80mm。可以看出風室底板磨損嚴重處主要是刮板中心線與殼體之間的部位(見圖1)。為此,我們使用與底板弧度一致的鋼板進行覆蓋焊接,保持底板的平整,并對刮板進行了調(diào)整,使其與底板的間隙達到合理范圍。

3  改造效果

經(jīng)過以上改造后,磨機主電機下降了15-20A,外循環(huán)提升機電流提高了約5A,磨機臺時產(chǎn)量又提高至450t/h以上,生料工序電耗恢復正常,說明改造效果明顯。

4  結束語

 立磨磨輥和磨盤襯板在使用一段時間后,由于磨損,無形中相當于提高擋料環(huán)高度,使料層厚度增加,主電機負荷增大,產(chǎn)量受限,對磨機的工況影響較大。在不更換輥皮和磨盤襯板的情況下,根據(jù)磨損量采取降低擋料環(huán)高度的方法,可在較短時間內(nèi)恢復磨機產(chǎn)能。

作者:李天杰 

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