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技術(shù)丨入窯膠帶提升機(jī)機(jī)頭處跑偏擦殼的不停機(jī)處理

來源:中國水泥備件網(wǎng)微信公眾號(hào) 發(fā)布日期:2018/10/10 編輯:王嘉璐
核心提示:入窯膠帶提升機(jī)機(jī)頭處跑偏擦殼的不停機(jī)處理

我公司二線入窯采用 N-TGD630×86 000mm 鋼絲膠帶斗式提升機(jī),在 2013 年 12 月中旬,發(fā)現(xiàn)頭部膠帶在北側(cè)摩擦提升機(jī)殼體,局部出現(xiàn)高溫點(diǎn)達(dá)近300℃。檢查后,立即按常規(guī)方法,希望通過調(diào)整機(jī)尾使膠帶在尾部向另一側(cè)跑偏,來帶動(dòng)膠帶在頭部脫開北側(cè)殼體。但幾經(jīng)處置都無效,提升機(jī)電流從正常的113~118A 上升到 120~128A。不得已減低投料量來降低電流數(shù)值。為了不影響生產(chǎn),分析后決定不停窯來進(jìn)行處置。

1 問題分析

一般的膠帶斗式提升機(jī)的頭輪和尾輪面都是中部直徑稍大的微鼓面,這樣的結(jié)構(gòu)是使它有自動(dòng)糾偏的能力。停窯期間對(duì)它的維修也是對(duì)滾筒的包面進(jìn)行車削,修出明顯的鼓肚形;或者包膠磨損超限后更換包膠的瓦片再修形。這次故障,我們分析原因,是長(zhǎng)期的磨損使頭輪滾筒表面中部直徑變小,而滾筒兩端分別有一條不常有膠帶跨走的相對(duì)磨損少的圓周帶。偶爾,膠帶會(huì)跨上這個(gè)少磨損的圓周帶,此處直徑大、線速度大,膠帶受同樣的鼓面效應(yīng)使膠帶再難回中。為了使膠帶回到滾筒中部,必須減小滾筒端部的表面直徑。

2 解決措施

針對(duì)上述分析,我們決定不停機(jī)用手提砂輪對(duì)滾筒北端表面寬約 80mm 的一段進(jìn)行磨削。滾筒表面速度約 1.5m/s,運(yùn)轉(zhuǎn)中磨削可以保證效果均勻;殼體內(nèi)部負(fù)壓,而且只是在殼體側(cè)面內(nèi)不足 200mm 的范圍作業(yè),可以做到安全施工。

為了確保萬一,做好方案和安全措施后,要求戴好護(hù)目和防塵等勞動(dòng)保護(hù)用品;設(shè)備部技術(shù)人員和車間維修人員一起作業(yè)。打開頭部滾筒北側(cè)下方的檢修門,雙手拿穩(wěn)砂輪機(jī),砂輪磨削面要順向小角度搭在滾筒面,這樣可以確保很平穩(wěn)地進(jìn)行作業(yè)。注意,絕不能有較大的硬質(zhì)顆粒物體掉入機(jī)體,因?yàn)檫@樣的物體可能會(huì)隨料粉入分格輪,有可能卡住分格輪。

3 效果

經(jīng)過大約 1 個(gè)多小時(shí)的小心磨削,膠帶摩擦提升機(jī)殼體處脫開,達(dá)到了預(yù)期效果。做到了不停機(jī)成功進(jìn)行膠帶的糾正跑偏,對(duì)窯系統(tǒng)生產(chǎn)基本無影響。 然后,再經(jīng)對(duì)機(jī)尾處的仔細(xì)調(diào)整,上下都不跑偏,上部脫開北側(cè)近 60mm,一切恢復(fù)正常。當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有專門磨削膠帶材質(zhì)的專用磨輪,用的是磨削鋼材的普通磨輪,效率不高。有了這次經(jīng)驗(yàn),我們采購了磨橡塑的專用磨輪,以備再有類似情況可以很快處置。2014 年 2月,我們就用新購置的鎢鋼打磨碟對(duì)主滾筒表面進(jìn)行修形,用時(shí)不到 20min。注意仍要開啟主傳動(dòng),只有滾筒表面較高的線速度才能保證磨削的均勻性。一開始考慮作業(yè)的安全性,試用開輔助傳動(dòng),但是效果不好,磨削后局部坑坑洼洼。這種新工藝和方法取代了繁瑣的車削修形方法。 每次可以節(jié)約外協(xié)維修費(fèi)用大約 2萬元。

作者:于守仁、王占衛(wèi)

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